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水平井综合调堵技术的研究与应用

2014-08-15秦洪岩

化工管理 2014年8期
关键词:筛管高含水单井

秦洪岩

(长江大学 辽宁 盘锦 124010)

(中国石油辽河油田公司 辽宁盘锦 124010)

一、区块概述

曙一区超稠油油藏截至2011年底,曙光油田投产水平井139口(不含馆陶),主要以稠油、超稠油为主,2011年注汽53.0×104t,年产油16.5×104t,年油汽比为0.31。目前日产液1800t,日产油545t,含水70%。截止2010年底,曙光油田水平井(不含馆陶),累积注汽226.13×104t,累产油65.93×104t,阶段油汽比为0.29,采注比为0.93,阶段单井日产油为8.0t/d。

以兴隆台油藏为例,目前已投产水平井65口,19口高含水,约占总数29.2%。从超稠油周期生产情况来看,高含水是超稠油生产的另一特征,分析其主要原因是:①油井注汽吞吐过程中,当蒸汽进入油层后,遇冷凝结为高温水,由于储层岩石斑状润湿或点状润的存在,导致凝结水在岩石孔隙中的流动性遇阻,成为束缚水以致部分冷凝水无法采出地面;由于注汽过程中的注汽压力较高,造成地层破裂,形成微小裂缝,蒸汽进入微裂缝后,在开井回采时,油层压力下降,微裂缝关闭,使冷凝的热水无法采出,造成油层积水。杜84兴I组水平井水平段动用不均衡,“脚尖”区域动用程度高,地下存水量大,油井高含水的问题突出。2011年底杜84兴I组七口水平井,累注汽36.64万吨,累采油9.86万吨,累采水28.68万吨,地下存水量7.95万方。区域内生产同层位直井地下存水14.06万吨,合计地下存水22.01万吨。②水平井广泛应用于边底水油藏中,能够扩大油藏渗流面积,降低井筒周围压降,从而延长无水采油期,增大无水采油量。但在水平井开发边底水油藏过程中,因吞吐轮次增加,油层压力下降,引起边底水侵,从而导致油井高含水。既增加了采油成本[1],也影响区块整体开发效果。

二、水平井调堵技术作用机理

在稠油直井中,油井调剖和堵水,是一项成熟热采配套工艺技术、是油藏稳产的有效手段[2,3],但是稠油水平井和普通直井有本质性的区别,由于水平井特殊的完井方式--筛管完井给分段堵水带来困难,出水点压力高,堵剂注入没有选择性,使堵剂难以注入目标层段;筛管完井必然导致筛管外窜流,原有水窜通道被封堵后,在同一油层可能形成新的突破点或多个突破点,使堵水措施失效,堵水有效期短。为了抑制底水锥进,油田科技工作者进行了许多有益的尝试[4]。经过大量室内实验研究,研发水平井调堵技术。该技术利用化学堵水技术,封堵管外油层水窜通道;采用机械堵水工艺,封堵管内出水井段。并且根据具体井况,进行两者的组合应用,有效封堵,恢复油井产能。同时配合多功能一体管柱可实现不同油藏的分段调堵,适合较大规模推广应用。

1.作用机理

(1)管外封堵部分

管外封堵部分主要采用凝胶型堵剂,主要由磺甲基聚丙烯酰胺、油溶性树脂、橡胶粉、纤维素、有机交联剂、热稳定剂及高温发泡剂组成[7~9]。聚丙烯酰胺和有机交联剂在一定时间内形成强度较大的凝胶。加入的油溶性树脂、橡胶粉和纤维素等固相,对地层起到暂堵作用。凝胶溶解液中含有的高温发泡剂利用蒸汽作为气相发泡,通过贾敏效应和岩石孔隙中泡沫的膨胀作用,增大了水在孔隙介质中的流动阻力。同时,泡沫液中的表面活性剂具有降粘、助排作用。

为保证堵剂封堵强度,在凝胶中添加树脂颗粒,提高堵剂的耐温性及封堵强度,有效封堵水窜通道。并且树脂颗粒可完全通过0.3mm割缝筛管,而不发生堆集堵塞。

(2)管内封堵部分

设计研究水平井高温堵水封隔器Y 445,其工作原理是液体经进液孔进入活塞内腔,随着压力升高启动活塞剪断坐封剪钉,然后液体推动坐封活塞使卡瓦与套管锚定,外密封胶筒与套管内壁封隔,同时步进锁也行走到位,完成最终锁定。当压力继续增剪断丢手剪钉与封堵部分分开,实现丢手。需要打捞时,下专用打捞工具抓住打捞头,解封剪钉被剪断,上提起出。主要技术特点:设有抗阻机构,遇阻不坐封;丢开时不挺管柱,丢开力小;解封时强制卡瓦复位,解封可靠;打捞工具可退。

为了使堵水工具能安全有效的到达井底封隔位置,必须对工具通过造斜段的安全尺寸进行合理的计算。我们根据井眼轨迹的参数,通过理论计算公式确定出高温注汽桥塞长度在水平井安全尺寸,确保工具下井安全。针对堵水工具在耐温性、安全性、稳定性几个方面要求对高温注汽桥塞的技术参数进行设计研究,并结合超稠油水平井的井况对水平井堵水管柱合理的设计。

三、现场应用及效果分析

本项目2010年以来共进行现场实施12井次,累计措施增油5976吨,平均单井增油498吨,产水下降了55560吨,平均单井降水4630吨,综合含水下降22%,有效该善了水平井高含水问题。

1.措施后油井注汽压力明显上升

统计实施该措施后12口井数据,从注汽参数上看,注汽压力平均上升2.3MPa,注汽量每井上升56t。说明该技术起到了封窜调剖的作用.

2.持续生产能力加强

总体来看,措施后的12口井,平均吞吐13轮,平均单井周期产油1010吨,产水2473吨,与上周期同期生产对比,平均单井产油量上升了498吨,产水下降了4329吨,综合含水下降了22%。油井措施后生产情况好于上周期同期.

[1]宋万超.高含水期油田开发技术和方法[M].北京:地质出版社,2003:2~4.

[2]万仁溥,罗英俊.采油技术手册(堵水技术)[M].北京:石油工业出版社,1991:61~139.

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