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变压吸附(PSA)氢气提纯装置运行工况研究

2014-08-15王璐中国石油广西石化公司

化工管理 2014年23期
关键词:丁烯变压程控

王璐(中国石油广西石化公司)

一、装置概述

中国石化的变压吸附(PSA)氢气提纯装置的其设计规模为氢气产量90000m/h,原料气的处理量达到120000m/h,氢气回收率达到96%,其操作弹性值达30%--120%。

本公司使用的变压吸附(PSA)氢气提纯装置跟当前我国同类装置进行比较,具有如下的特点:

1.产品纯度高。根据需要,产品氢的纯度可以达到99.9%,甚至更高。

2.工艺流程简单。变压吸附法可以一步将各种杂质组分脱除而获得纯氢,因此相应的占地面积较小。

3.原料适应性强。对于炼油厂中大部分含氢气源,可以直接采用变压吸附的办法予以提纯。

4.操作弹性大。变压吸附的操作弹性一般可达30%~120%。

5.操作简便。变压吸附装置的设备简单,且全部是自动化操作,开停车只需0.5~2h。

6.吸附剂寿命长。变压吸附一般在常温和中、低压力下进行,且正常操作下吸附剂可与装置同寿命。

二、原料与产品

这一装置于原料设计上确定为中国石化某分公司的原料为重整氢、加氢精制、加氢裂化和二期的渣油加氢脱硫装置冷低分气的混合气,其输出的产品是氢气以及解吸气。笔者经过12月13日6时,22时,以及12月12日10日是,三个不同的时间段对标定期间原料气以及尾气组成的数据进行分析,具体结果如下:

标定期间的原料气的分析项目及平均组成(vol%)包括:

C6+(0.08)、丙烷(1.96)、丙烯(0.14)、异丁烷(0.49)、正丁烷(0.23)、乙炔(0.00)、反丁烯(0.00)、正丁烯(0.00)、异丁烯(0.01)、顺丁烯(0.00)、异戊烷(0.09)、正戊烷(0.03)、1,3-丁二烯(0.00)、丙 炔 (0.00)、二 氧 化 碳(0.00)、乙 烯 (1.10)、乙 烷(2.19)、氧 气(0.13)、氮气(0.57)、甲烷(2.49)、一氧化碳(0.00)、氢气(90.49)。

标定期间的尾气的分析项目及平均组成(vol%)包括:

C6+(0.42)、丙烷(10.74)、丙烯(0.11)、异丁烷(2.86)、正丁烷(1.36)、乙炔(0.00)、反丁烯(0.01)、正丁烯(0.01)、异丁烯(0.05)、顺丁烯(0.01)、异戊烷(0.52)、正戊烷(0.19)、1,3-丁二烯(0.00)、丙炔(0.00)、二氧化碳(0.00)、乙烯(0.02)、乙烷(18.08)、氧气(0.28)、氮气(1.55)、甲烷(12.33)、一氧化碳(0.00)、氢气(51.46)。

同时笔者以12月12日与12月13日从0:00开始,全天每两小时计算一次提纯情况,其中,12月12日纯度最高值为100%,最低值为99.5%,平均纯度为99.85%;12月13日纯度最高值为100%,最低值为99.5%,平均纯度为99.85%。

三、装置运行工况及解决措施

这一装置在2010年的10月份一直运行到2014年7月份,在运作过程中一共出现5次开停工情况,其中因为计划停工占了3次,因为装置吸气压缩机电机电流过高出现的停工占了1次,因为催化剂被击穿造成氢气纯度过低出现的停工占了1次。

1.氢气纯度过低

PSA1程控阀内漏较多。由于PSA1程控阀设计缺陷,造成部分程控阀门不能完全关死,泄露比较严重,进而造成吸附剂特别是分子筛被污染,影响产品纯度;压缩机入口密度小,压缩机吸不上量,为保证解析压力不过高,压缩机入口需要有间断放空同时也损失一部分尾气;一部分氢通过泄露阀进入运行塔中,运行塔解析时氢气进入尾气中损失掉,产品氢收率随之降低。

2.装置大负荷运行存在的问题

在装置大负荷运行期间,存在如下问题:

(1)程控阀漏油情况频繁,部分时刻漏油还比较严重,修阀的过程中需要切除吸附塔,给操作造成的波动;

(2)部分程控阀填料泄露严重,为了维持装置生产,不得不在程控阀填料压盖上打卡子,虽说能够短期维持装置生产,但由于所打的卡子没有经过设计和检测,安全隐患较大。

3.解吸气压缩机出现不上量的情况

PSA1解吸气压缩机K101型式为离心式压缩机。离心式压缩机的特点是对分子量的变化比较敏感,而PSA1在调整吸附时间时就会造成尾气中的氢含量变化,影响尾气的分子量,根据操作经验,当尾气的分子量降低到10左右时,K101就完全不上量了,具体表现就是出口流量为0,入口憋压,只能将PSA1的尾气放入低压火炬系统,造成较大的生产波动,且对设备有损坏,此外,对于解析气的回收利用有较大浪费。针对此问题,本装置在2013年大检修期间,通过在压缩机入口新增一催化干气线,来提高压缩机入口气体组分分子量,大大减少了压缩机不易上量的问题。但如有可能,在未来改造时将压缩机型式由离心式改为往复式,就可以彻底解决这一问题。

4.产品质量说明

在生产操作中,重整调整操作时造成PSA1入口进料量从50000Nm3/h极短时间内波动到110000Nm3/h,造成PSA1当时正处在吸附状态的两塔重烃穿透,使得PSA1的氢气纯度受到影响,从表3中可以看出,氢气纯度最低为99.5%,在此两塔同时吸附时,PSA1装置外送氢气的纯度就会下降,为了保证下游装置所用氢气的纯度和产量,在操作时不能把吸附时间降得太低,同时又要最大限度的回收氢气。而减少吸附时间在增加氢气纯度的同时会减少氢气的收率,本次标定过程中PSA1装置还要确保其它装置特别是聚丙烯装置的用氢纯度,故导致氢气收率低于设计90%的工况

5.原料气组成对吸附能力的影响

原料气组分的变化对吸附塔的处理关系影响很大。因为PSA1的吸附能力通常是由产氢量或者是原料量来衡量的,当原料气中氢气含量越高时,由于所需要吸附的杂质含量低,在吸附能力一定的情况下,吸附塔的处理能力越大;相反,原料气杂质含量越高,吸附塔的处理能力越小,严重时还会造成吸附剂的失活。

[1]纪志愿.氢提纯工艺的选择及其工业应用[J].炼油设计,1998,26(6):46-50.

[2]魏玺群,陈健.变压吸附气体分离技术的应用和发展[J].低温与特气,2002,20(3):1-5.

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