内燃机车静液压泵后端盖漏油原因及对策
2014-07-27罗名超
罗名超
(南宁铁路安全监管办驻柳州机务段验收室,工程师,广西 柳州 545007)
2013年2月17日1:20,L835次在湘桂南线进德至白山站间,因本务机车DF4D0145号高温静液压泵后端盖大漏,造成机车冷却系统失效发生机破,更换机车后开车,构成机车破损事故。
经调查,该故障车2012年10月10日在柳州机务段进行中修,按中修范围要求互换检修高温静液压泵;2013年1月16日在柳州机务段进行小修,按范围启动进行外观检查,性能良好;查近期机车整备情况,无相关检修情况。经入段检查,发现泵进出油管油堵丢失,高温静液压泵后盖与配流盘4颗联接螺栓松脱1颗,其余3颗螺栓松。经分解检查,发现配流盘上方出油管O型胶圈裂断,取出O型胶圈检测配流盘与后盖之间有0.45 mm的间隙;测量配流盘定位销凸出高度为10 mm,而后盖定位销孔深度只有9.5 mm;拆出定位销检查,配流盘定位销孔底部附近拉伤起凸台,定位销安装不到位。经对故障高温静液压泵按中修工艺范围解体检修,重点打磨定位销孔、配装定位销并检查配流盘与后盖之间无间隙后重新组装,组装后在试验台上进行性能试验,检查各部无泄漏。
东风4D型机车静液压泵漏油导致机破、途中故障、临修问题发生多次。据统计,2012年度柳州机务段发生28件东风4D型机车静液压泵漏油故障,以往主要认为是密封胶圈的材质问题,为此多次进行密封胶圈的选型试验,但总体效果不明显。该次DF4D0145号机车静液压泵故障,配流盘与后盖之间的间隙达到0.45 mm,引起了对定位销的安装问题的重视,通过深入分析查找典型故障的原因并制定相应对策,为解决东风4D型机车静液压泵漏油惯性故障找到了突破口,对检修工作具有较好的指导意义。
1 静液压泵工作原理
东风4D型内燃机车采用了2套独立的静液压传动系统来驱动冷却风扇,分别冷却高温水系统和低温水系统。静液压系统工作原理见图1所示,图中箭头方向是液压油流动方向,静液压泵由静液压变速箱驱动,从油箱通过管路吸入工作油,然后加压打入高压管路输送至静液压马达,推动静液压马达旋转而带动冷却风扇工作,工作油在马达里释放能量后,通过回油管返回油箱〔1〕。
图1 静液压系统工作原理图
图注:1-冷却风扇;2-静液压马达;3-油水热交换器;4-油箱;5-静液压泵;6-安全阀;7-温度控制阀;8-温度控制元件;9-侧百侧窗油缸;10-高压软管;12-静液压变箱;13-冷却水管。
静液压泵采用轴向柱塞式定量泵,工作油在泵体内部流向:后盖吸油腔→配流盘腰子形孔→油缸体柱塞腔→配流盘腰子形孔→后盖高压油腔。
2 配流盘和后盖安装
配流盘和后盖对应加工有2个Φ10的定位销孔,组装时,由2颗定位销Φ10×18定位,配流盘进、出油口各用一个Φ56×3.5的O型胶圈密封,通过4颗M 10×30的螺栓紧固在后盖上;后盖通过6颗螺栓与后泵体连接在一起,连接处用一个Φ145×5.7的O型胶圈密封。配流盘和后盖安装见图2所示。
图2 静液压泵配流盘和后盖安装图
3 原因分析
如果定位销长度超过两定位销孔之和,配流盘和后盖存在间隙,Φ56×3.5的O型胶圈压缩量不足、密封效果差,从而导致静液压泵后端盖漏油故障。从2013年4月3日,DF4D7009机车整备时发现低温静液压泵端盖漏油扣修,经分解检查发现后盖与配流盘的定位销端头有挤压翻边现象,测量后盖与配流盘间隙为0.15 mm;2013年6月26日,43848次DF4D4137机车因低温静液压泵漏油发生途中故障,经分解检查发现后盖与配流盘定位销翻边,测量后盖与配流盘间隙为0.35 mm,造成组装不到位,导致O型胶圈被高压油挤压破损失效。上述这2个案例与DF4D0145机车发生的故障原因完全相同,只不过后盖与配流盘间隙大小略有差别,也正是因为DF4D0145机车发生故障的故障较为典型,然后加强检查发现的类似问题。因此说配流盘和后盖存在间隙就是引发事故的诱因。
造成配流盘和后盖有间隙主要是原因:一是检修质量不高,配流盘定位销孔底部附近拉伤起凸台未发现;二是维修工艺制定不完善,对定位销长度选配没有卡控;三是配流盘和后盖定位销孔深度尺寸偏差设计不合理。
3.1 检修质量不高 机车中修时,工作者不注意检查高温静液压泵定位销及孔状态,未发现配流盘定位销孔底部附近拉伤起凸台,造成定位销安装不到位,伸出量过长,导致后盖装上后不密贴存在间隙,安装螺栓不能紧固到位。由于配流盘与后盖之间的间隙,受高压油压力影响,配流盘出油管O型胶圈被压力挤压失效;运用中受静液压系统振动影响,配流盘与后盖安装螺栓逐渐松动,直至松脱失效,造成静液压油从后端盖大漏,高温静液系统不能正常工作,高温冷却系统失效。
3.2 维修工艺制定不完善 中修机车检修工艺,在静液压泵解体、测量、组装及调整等工艺内容中,均未涉及配流盘和后盖定位销及孔的检修工艺要求,未将这一部分工作内容作为关键质量控制点,工作者作业时无工艺参照依据,检修随意性较大,定位销及孔检查缺失,不注意检查安装状态和检查方法不正确,存在安装质量风险。
3.3 定位销孔深度设计不合理 配流盘和后盖定位销孔深度尺寸偏差设计不合理,配件维修时有可能造成配流盘和后盖存在安装不到位的风险。查阅生产厂家提供的图纸,定位销选用A10×18(GB119-1986,代替标准GB/T119.1-2000),按国家标准A10×18商品长度范围在17.5-18.5 mm均为合格产品〔2〕。
表1 各公差等级极限偏差相比较
生产厂家的车间精度当然不会产生如此大的偏离,而且批量生产组装,可通过等级选择定位销避免安装误差。但在配件维修需要更换定位销时,外购定位销安装,存在定位销长度大于两定位销孔深度之和,配流盘和后盖存在安装不到位的风险。
4 对策措施
检修工作中,静液压泵已经大量装车使用,报废更新的情况很少,产品设计的缺陷只能通过完善检修工艺和加强质量控制来消除。前述3台机车落修的静液压泵,经处理定位销及孔,消除配流盘与后盖之间的间隙后,重新装车使用,未再发生漏油故障。为此,必须通过强化工艺培训、加强质量控制和完善检修工艺制定等措施来消除这一惯性故障。
4.1 强化工艺培训及质量控制
4.1.1 加强工艺培训 由段专业技术人员对工作者进行工艺培训,进一步规范检修作业程序,重点对新增加的工艺内容进行培训,要求在检修静液压泵时严格执行。
4.1.2 技术人员跟班指导 车间技术人员跟班作业,指导工作者严格执行工艺范围,进一步规范检修作业程序。
4.1.3 质检员加强检查 把定位销及孔安装状态纳入关键工序环节,由质量检查员进行检查。
4.1.4 艺执行情况重点抽查 技术和管理人员将静液压泵工艺执行情况纳入工艺检查的主要内容,并进行重点抽查。
4.2 完善检修工艺 对静液压泵检修工艺进行完善,补充要求的内容见表2。
表2 对静液压泵检修工艺的补充要求
5 结束语
静液压马达与静压液泵结构基本一样,差别仅仅是主轴和前泵体不同,静液压马达的检修可参照静压液泵的内容进行。
南宁铁路局管内各型内燃机车均采用相似的静液压系统,各机务段在检修机车静压液泵和静液压马达时,都能严格选配好定位销,消除装配间隙,就能有效地减少机车静液压泵后端盖漏油故障的发生。
〔1〕大连机车车辆厂.东风4D型内燃机车(1机车、制动系统)〔s〕.大连:大连机车车辆厂,2007.
〔2〕国家质量技术监督局.中华人民共和国国家标准(圆柱销不淬硬钢和奥氏体不锈钢 GB/T119.1-2000)〔s〕.北京:国家质量技术监督局2000.9.26发布.
〔3〕国家质量技术监督局.中华人民共和国国家标准(一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T1804-2000)〔s〕.北京:国家质量技术监督局2000.7.24批准.