改进设备工艺满足生产要求
2014-07-12封顺智
封顺智
(新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂 阜康 831500)
1 前言
我厂提出提高产量降低成本,使得利润最大化,万吨镍技改项目稳步推进,突出工业园区特色,实现产业升级,为构建和谐快速高效发展的阜康冶炼厂打下坚实的基础。
2 现场调查
磨浸车间的新常压预浸槽,试运行2周后,3台设备就出现电机电流偏高、搅拌叶轮叶片脱落、频繁跳闸等停机现象,1#槽运行到第3周时,就因减速机损坏而停机,该减速机经过检查后发现,轴承损坏、小锥齿磨损较严重,钳工班将该减速机进行了修理,后来2#槽、3#槽的减速机也先后进行了维修,因该减速机体积为0.9 m3,重量近1 t,每次拆卸、维修和安装都十分不便,维修工的劳动强度也较大,给连续运行的生产工艺也带来较大的影响。
首先,活动小组将2月至7月期间常压预浸槽的维修情况进行了调查:
表1 常压预浸槽的维修情况调查表
因为常压预浸槽故障停机次数较多,运转率只有76%。
3 原因分析
我们小组积极收集数据,运用QC原理,对导致设备不能正常运行的原因进行了分析,总结出因果关系见图1。
图1 因果关系图
根据图1得出的几个因素进行逐一分析,见表2。
通过要因确认,QC小组确定影响预浸槽正常运行的主要因素如下:
⑴产生扭矩大;⑵叶片易脱落;⑶小锥齿易磨损。
表2 要因确认表
针对以上要因,制定对策,见表3。
表3 对策表
4 方案实施
⑴由厂部及机动科核算了减速机的重要参数,重新选择了减速机,将TKAE157/167型减速机改为LPJ36-75-83型减速机;
⑵在叶片上下边加焊一块200×16×16的钢条,以减少螺杆的受力;
⑶ 将叶片线速度由8.25 m/s改为6.4 m/s。
5 效果验证
通过对策实施完成后,又对预浸槽进行了为期一年的跟踪调查,结果如下:
表4 预浸槽一年维修情况调查表
从表4可以看出,故障停机次数明显减少,经计算预浸槽运转率达到98.2%,活动目标实现。
QC小组的技术攻关活动已经完成一年多了,1~3#槽预浸槽基本上运行良好,能满足生产上使用要求,机电车间的维修工作量也大幅降低,取得了降低维修成本和减轻维修工劳动强度的双赢效果。
⑴技术攻关前4个月内,产生的直接材料及备件费用:
轴承4640元;齿轮27840元;下部轴承33200元;连接螺栓2880元,焊条等其它辅助材料约2500元,共计112380元。
⑵技术攻关后1年内,产生的直接材料及备件费用:
轴承6960元;其它辅助材料约1000元,共计7960元。
6 结束语
减速机的单机体积及重量增加,班组现有维修设施已不能满足工作需求,因此,难以保证检修质量。
通过本次活动,使小组成员们取得了宝贵的经验,也深刻体会到开展QC活动的重要性,今后,我们会将积累的经验更好地应用到日常设备管理工作中,为企业服务。