超超临界机组锅炉干渣机的技术改造
2014-06-19陈恒中
陈恒中
(浙江浙能嘉兴发电有限公司,浙江嘉兴454662)
超超临界机组锅炉干渣机的技术改造
陈恒中
(浙江浙能嘉兴发电有限公司,浙江嘉兴454662)
以某发电厂超超临界锅炉干渣机技术改造为例,分析并解决了一级干渣机底部斜坡段积灰的问题,为同类工程的设计及技术改造提供参考。
超超临界机组;锅炉;干渣机;积灰;技术改造
1 设备概况
嘉兴电厂三期工程2×1 000 MW机组的锅炉由哈尔滨锅炉厂有限责任公司制造,为超超临界变压运行直流锅炉、平衡通风、露天布置、固态排渣。锅炉底渣处理系统采用二级钢带进渣仓的干式排渣系统,一级钢带机爬升角度为32°,二级钢带机爬升角度为35°。干渣机系统如图1所示,单台干渣机设计参数见表1。
表1 单台干渣机设计参数
2 存在问题及原因分析
锅炉除渣系统中干式排渣机工作原理是:适量的自然风在锅炉炉膛负压的作用下,进入干式排渣机以及锅炉喉部区域,冷空气逆向与炉渣混合,将含有大量热量的高温炉渣冷却为可以直接贮存和运输的冷渣[1]。但该厂干渣机系统在运行中,一级干渣机底部斜坡段经常积聚大量细灰,由于清扫链刮灰效率较低,造成爬升段堆渣,引起清扫链断裂、干渣机跳闸、出渣不及时造成机组被迫降出力运行、检修阶段需进行人工除渣等问题,给运行维护造成很大困难,是机组安全运行的严重隐患,同时影响了机组的自动化水平。
造成这种现状的主要原因是:一级、二级干渣机的通风管布置在一级干渣机尾部,由于一级干渣机尾部的负压作用,将本该落入二级干渣机的干灰吸回一级干渣机,造成一级干渣机斜坡段积灰。同时由于焊接等原因引起的变形,清扫链与干渣机底部接触不良,使清扫链无法将灰刮干净,清扫链刮灰效率较低也加剧了堆渣的形成。
图1 改造前的干渣机系统
3 改造方案
根据以上分析认为,可通过控制一级干渣机尾部的通风量、防止细灰吹回一级干渣机,提高清扫链刮灰效率等措施解决干渣机堆渣的问题。
(1)将一级干渣机通风管的接入风口移至一级干渣机中部,并在此处增设1块横向导流板,其开口朝向一级干渣机的头部。这样既保证了二级干渣机的通风量和冷却效果,又避免了一级干渣机尾部风量过大,防止细粉吹回一级干渣机。
(2)对一级干渣机和二级干渣机的清扫链进行改造,在原有刮板的基础上增加橡胶板,成为一种新型带橡胶的铁刮板。
(3)为提高二级干渣机清扫链刮板的刮灰效率,将其从过渡爬升段处分开,钢带层以原有的35°角将干渣直接输送至渣仓,清扫链以21.5°角将细灰刮至渣仓运转层。在运转层上布置体积为3 m3的细灰斗,细灰斗下方设手动插板门、气动插板门和螺旋输送机,上方布置料位计。当细灰斗装满时,料位计发出料满报警,操作人员收到报警后,开启气动插板门和螺旋输送机,将细灰装至运渣车上。
改造后的干渣机系统如图2所示。
4 结语
改进前,在机组满负荷运行时至少需要4名出灰人员24小时在一级干渣机斜坡段人孔门处进行掏灰,每天的掏灰量约为100 t,现场为了防止扬灰,还需用水进行调湿。改造后,一级干渣机、二级干渣机在锅炉不同负荷时均能正常工作,不再需要人工出灰,年节约人工费用约96万元,设备故障维护费用约200万元。同时减少飞灰污染,确保生产环境干净整洁。
该成果已获得国家实用新型专利(专利号:ZL201120500857.1),并得到了推广应用。
图2 改造后的干渣机系统
[1]王启杰,杨宇春.干式排渣机在电厂除渣系统中的应用[J].科技情报开发与经济,2006,16(18)∶267-268.
(本文编辑:徐晗)
Technological Transformation of Dry-type Slag Removal System of 1 000 MW Ultra-Supercritical Units Boilers
CHEN Hengzhong
(Zhejiang Zheneng Jiaxing Power Generation Co.,Ltd.,Jiaxing Zhejiang 454662,China)
Taking technological transformation of dry-type slag removal system of 1 000 MW ultra-supercritical boilers in a power plant as an example,the paper analyzes and solves problem of ash deposits in the slope at the bottom of dry-type slag removal system in the first level,providing reference for design and technical transformation of the same projects.
ultra-supercritical units;boiler;dry-type slag removal system;ash deposits;technological transformation
TK227.3
:B
:1007-1881(2014)12-0057-02
2014-08-29
陈恒中(1972-),男,浙江海盐人,工程师,从事发电厂锅炉运行、维护等工作。