高浓度丙烯酸废水处理试验研究
2014-05-03李圣强赵云海
王 瑞,李圣强,赵云海
(山东开泰石化股份有限公司,山东 淄博 255000)
高浓度丙烯酸废水处理试验研究
王 瑞,李圣强,赵云海
(山东开泰石化股份有限公司,山东 淄博 255000)
丙烯酸废水因其COD浓度高,甲醛浓度高,因此生化处理难度大,还没有一种有效的生化处理方法,本实验研究ABR+SRR工艺对处理高浓度丙烯酸废水的可行性.当进水化学需氧量(COD)为25000mg/L,最大流速为3.2L/h,该工艺运行稳定,对COD的去除效果良好,COD去除率达98.9%。整套工艺实验为接下来实际工程的设计、运行提供了可靠的技术支持和数据支持,由于进水浓度高,稀释比小,并且工艺中无回流和内循环,因此整套工艺在实际工程中具有运行稳定、构筑物占地面积小,投资费用低、运行成本低等优点。
丙烯酸废水;ABR;SBR;活性炭
丙烯酸又称败脂酸,主要用于生产丙烯酸丁酯、乙酯及高吸水性树脂.丙烯酸在生产过程中有大量废水产生,pH仅为2左右,化学需氧量(COD)高达50g/L以上,其主要有机组成包括乙酸、丙烯酸、甲醛和一些酯类等,属高浓度、难处理废水[1]。目前国内外对此类废水的工业化处理方法主要有焚烧法、湿式催化氧化法和生物降解法[2]。焚烧法需消耗燃料油量较大,运行费用高[3];湿式催化氧化法在高温和高压下进行,反应器材质需满足耐高温、高压及耐腐蚀等要求[2]。采用传统兼氧水解酸化技术[4]处理此类废水,最佳进水COD为700mg/L左右;采用内循环生物流化床[5]对丙烯酸废水处理进行了研究,当进水COD为710~992mg/L时,有机物平均去除率为69%。但用上述两种生物降解方法都需要大量的清水稀释,稀释比(1:15~25),在实际工程中存在构筑物占地面积大、投资费用高等问题。
本实验采用ABR+SBR+ABR+SBR+曝气生物滤池的工艺处理丙烯酸废水,整个工艺中还在ABR,SBR和曝气生物滤池中分别添加活性炭作为生物载体[6],基于活性炭的吸附能力,微生物在活性炭表面形成微生物膜,与活性污泥法相比较具有抗冲击能力强,处理效果好,污泥产量低等优点。
1 工艺说明
1.1 进水水质
废水质量分数组成为水96.06%、醋酸2.312%、丙烯酸0.9%、醛类0.081%、甲苯0.098%。该废水pH为2左右,COD50000-60000mg/L,N、P含量很少,试验中投加N、P[7]等营养盐以使n(COD):n(N):n(P)=300:5:1,同时投加Cu、Zn、Mg等微量元素,并用工业液碱调节Ph。
1.2 试验工艺说明
废水首先在调配池均质均量,调节pH,补加N、P,随后依次经过ABR1、SBR1、ABR2、SBR2、BAF池,最终达标排放。
2 试验现象及结果分析讨论
2.1 启动阶段
实验启动过程历时5d,目的是对所接种的污泥进行活性炭固菌、培养驯化,试验接种EMO(Eff cient MicroOrganism)复合菌微生物。ABR有效体积为200L;SBR有效体积100L。
投加载体和菌种:在ABR1,2中各投加1-6目活性炭25㎏,菌种25L;SBR1,2中各投加30-80目活性炭25㎏,菌种20L;在曝气生物滤池中投加火山石填料(20-30mm)20㎏,菌种5L。
2.2 提高进水COD阶段
该阶段进水流量为2.8L/h,共历时110天,从COD4000mg/L开始按每5天提高1000mg/L的COD浓度,每个COD值连续稳定进水5天,直到达到系统的最大承受负荷,第1-57天只运行一段系统(ABR1,SBR1),第58天SBR1出水COD为3250mg/L,开始启动二段系统(ABR2,SBR2,BAF),第67天整套系统连续运行。
2.2.1 整个系统COD去除率的变化情况
从整个工艺COD去除率方面看,SBR1池COD平均去除率达到78%,SBR2池COD平均去除率达到8.5%,SBR池几乎去除了污水中大部分COD;厌氧去除率基本在10-20%,主要是ABR1,2分别处在一、二级系统的最前端,承受较高的COD和甲醛,因此调试过程中应尽量放缓COD提升速度。
2.3 稳定最高进水COD,提高进水流速阶段
在进水COD提高到26000mg/L后,进水三天后试验无法进行,SBR1池进出水COD相等,去除效果几乎为零,SV30由开始的50%降到10%,因此决定停止提高进水COD,将进水COD降为25000mg/L,保持进水流量2.8L/h情况下稳定运行15天,实验证明此情况下能正常稳定运行,试验中无异常情况出现,出水COD在200-300mg/L之间。
2.3.1 提高进水流速为3.2L/h、3.6L/h
表一为进水流速提升到3.2L/h情况下,试验稳定进水十天的数据。由数据看出,提升流速后,试验正常稳定运行,出水COD正常,ABR池pH一直在正常范围内,SBR池污泥沉降比一直在50%左右,污泥沉降效果好,出水水质正常。进水流量提升至3.6L/h后,SBR1出水变浑浊,三天后进出水COD无变化,进水流速3.6L/h试验无法继续进行。
表一:流量3.2L/h情况下,各个构筑物COD(mg/l)数据
3 结论
(1)在进水COD 25000mg/L,进水流速为3.2L/h情况下该实验可稳定运行,系统出水COD 为200-300mg/L,COD去除率高达98.9%,由于进水COD高,稀释比小,因此该工艺具有构筑物体积小,投资和运行成本低的优点;
(2)丙烯酸原废水pH为2-4,系统出水pH8.5-9、碱度4000mg/L,可以将系统出水回用作为调配稀释水,可以节省新鲜水和液碱的使用。
(3)实验接种EMO(Eff cient MicroOrganism)复合菌微生物,比起普通污泥大大缩短启动、驯化时间,提升处理效果。
(4)由于SBR2与BAF之间没有二沉池,导致运行一段时间后BAF池出现堵塞的情况,可以在SBR2与BAF之间增加二沉池,解决BAF堵塞的问题。
[1]袁霞光.丙烯酸废水湿式催化氧化催化剂及工艺研究[J].[硕士学位论文].北京化工大学,2003.
[2]徐俊.高浓度丙烯酸及酯类废水处理方法的探讨[J].丙烯酸化工与应用,2006,19(2):14~18.
[3]常海荣,张振家,王欣泽.厌氧膨胀颗粒污泥床(EGSB)在高浓度工业废水处理中的应用[J].环境工程,2004,22(3):21~24.
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[5]周平,汪诚文,钱易,等.内循环生物流化床处理石化废水的中试研究.环境科学,1997,18(1):27~30.
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