降低发变组设备故障发生率
2014-04-28侯赛杨军李震
侯赛,杨军,李震
(丹江口水力发电厂,湖北 丹江口 442700)
1 小组概况
丹江口水力发电厂发电分场QC小组成立于2012年3月,属于现场型QC小组,由组长李震、组员杨军、李军伟、侯赛、高进元、彭宏生、何立保、雷涛、江涛、王靓10人组成,小组成员以运行值班人员为主,另有分场负责人和厂职能部门负责人参加,人员结构合理,工作经验丰富。
2 选择课题
发变组设备发生故障将会对电厂、电网的安全造成威胁,同时也会严重影响国民生产正常用电,因此保证发变组设备的安全运行意义重大。2011年,丹江口电厂发变组设备发生故障4次,对电厂及居民生产生活用电造成了一定影响。因此,本次课题确定为:降低发变组设备故障发生率。
3 现状调查
调查一:小组对2011年各月发变组设备缺陷数、设备缺陷总数及故障次数进行了统计:发变组设备缺陷数37条,设备缺陷总数154条,发生故障4次。
调查二:停机时间统计:4次故障共停机10.5小时;经济损失:按上网电价0.21元/kW·h,机组出力13万kW计算,共造成经济损失:10.5h×13万kW·h×0.21元/kW·h=28.665万元;社会损失:非计划停运对电网内用户的正常生产、生活造成了负面影响。
4 设定目标
通过现状调查,并结合工作实际,小组将活动目标设定为:发变组设备故障发生率由2011年的4次/年降低为不大于1次/年。见图1。
图1 目标柱状图
5 原因分析
小组全体成员结合丹江口水力发电厂生产实际状况,采用头脑风暴法,从5M1E各方面进行认真分析,
并绘制出关联图,得出导致发变组设备发生故障的末端因素共6个,见图2。
图2 故障原因关联图
6 要因确认(表1、表2)
表1 要因确认
表2 要因确定
7 制定对策(表3)
表3 制定对策
8 对策实施
实施一:绘制导叶开度与出力关系曲线图,标明振动、补气区(见图3);编制水位与机组振动补气区间的映射表(以1F为例)(见表4):
表4 水位与机组振动补气区间的映射表
实施二:ⓐ定期开展专题培训:措施实施以来共开展两次课堂培训、两次现场讲课;ⓑ开展导师带徒活动。
实施三:ⓐ每天进行转子温度计算,机组冷、热风温度的记录,以及变压器上层油温的记录;ⓑ对温度异常设备注意检查冷却水及通风设施是否良好,及时增大进水阀门;ⓒ定期对供水廊道内滤水器进行手动排污,定期对设备进行绝缘测量。
实施四:ⓐ制定巡检路线图;ⓑ推行“六到一不漏”巡检法。
9 效果检查
9.1 目标检查
对对策实施以来5个月的设备缺陷数及故障次数进行了统计,见表5。
表5 2012年8~12月设备缺陷及故障次数统计
结论:经过对策实施,故障次数降低为1次,实现了既定目标。
将措施实施以来8~12月的缺陷发现数、故障次数与2011年同期进行比较,两项数据均有所下降,见图 4、图 5。
图4 2012年与2011年缺陷数比较柱状图
图5 2012年与2011年故障次数比较柱状图
9.2 经济效益
对策实施以来,小组成员共发现4条重大设备缺陷,避免了该厂发变组的非计划停运,按上网电价0.21元/kW·h,机组出力13万kW计算,每小时减少损失:
13万kW·h×0.21元/kW·h=2.73万元。
10 巩固措施
a.将水位与机组发电区间的映射表纳入《机组出力调整措施》。
b.将发电机转子温度计算、绝缘电阻测量纳入《定期工作管理规定》。
c.将巡检线路图、各巡检记录本、“六到一不漏”巡检法纳入《设备巡检管理规定》。
11 总结体会
通过本次QC活动的开展,不但在一定程度上解决了实际生产中的问题,而且进一步提高了小组成员分析、解决问题的能力。小组将在今后的工作中继续开展PDCA循环,进一步查找设备运行中的问题,以巩固活动取得的成果。■