车辆运用中故障调查分析及改进措施
2014-04-21李西涛
李西涛
(中国北车齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司,黑龙江齐齐哈尔161002)
0 引言
在铁路货车售后服务中每天都要有大量的数据信息进行分析和统计,这些信息按照时间、地点、故障类别、批次等方面根据不同分类进行追溯生产过程中的每个环节,如技术交底、职工培训、原材料状态等信息。在铁路货车售后服务中能够充分发挥外部反馈信息,运用数理统计方法进行分析,找出内因和外因,整体提高产品在市场上的竞争力。
1 售后服务中的数据反馈及调查
以2011年某车辆段运用车间的C80型敞车为例,从转向架、车体、钩缓、制动等方面进行故障分析统计。
1.1 转向架
2010年,该运用车间在技检作业时共发现C80系列车转向架部分运用故障1217件,具体统计如图1所示。
图1 某运用车间转向架部分运用故障统计
从图1中可以看出,运用中转向架部分的主要运用故障为车轮故障和闸瓦托磨托故障,占总故障的90.63%,是主要故障;其它故障所占比例较小,只占9.37%;我公司车辆转向架部分的故障占总故障的35.74%,主要故障同样是车轮故障和闸瓦托磨托故障,占总故障的88.05%。
1.2 车体部分
2010年,某运用车间在技检作业中共发现C80系列车车体部分运用故障551件,具体统计如图2所示。
图2 某运用车间车体部分运用故障统计
图2中显示,运行中车体部分的主要故障为撑杆变形和钩托梁螺栓丢失,占总故障的90.56%,是主要故障;脚蹬弯曲故障只占9.44%;我公司车辆车体部分运行故障占总故障的37.39%,主要故障为钩托梁螺栓丢失和撑杆变形,占总故障的83.50%。
1.3 车钩缓冲装置
图3 某运用车间发现钩缓装置部分运用故障统计
2010年,某运用车间在技检作业中共发现C80系列车车钩缓冲装置部分运用故障33件,其中我公司17件、其它公司16件,主要故障为车钩钩耳裂纹、钩舌裂纹等,具体统计如图3所示。
从图3中得知,运用中车钩钩耳裂纹占总故障的60.61%,是主要故障;钩舌裂纹占总故障的39.39%。
1.4 制动系统
2010年,某运用车间在技检作业中共发现C80系列车制动系统运用故障2167件。具体统计如图4所示。
由图4可知,运用中制动系统的主要故障为120-1阀作用不良和阀座漏风及软管破损,占总故障的71.01%,是主要故障。
图4 某运用车间发现制动系统部分故障统计
2 原因分析
2.1 转向架方面
2.1.1 闸瓦托磨托问题
1)闸瓦插销丢失后,没有及时补充,容易造成闸瓦丢失,在没有闸瓦的情况下实施制动,会造成闸瓦托磨托;2)接近磨耗过限的闸瓦没有及时更换,会造成闸瓦托磨托。
2.1.2 车轮踏面擦伤、剥离
1)驼峰作业时,用铁鞋制动,制动时一侧车轮在铁鞋处处于压死状态,另一侧车轮在钢轨上滑行,造成车辆擦伤剥离;2)在运行时实施紧急制动,造成车辆擦伤剥离;3)在长大坡道时长时间的制动,造成车轮擦伤、剥离;4)闸瓦丢失,在制动时瓦托直接接触车轮踏面造成车轮擦伤、剥离。
2.1.3 轴承甩油
导致轴承甩油的原因是密封失效。
2.2 车体部分
2.2.1 撑杆变形问题
撑杆变形存在两种情况,一种是撑杆向上弯曲,另一种是撑杆向下弯曲。撑杆向上弯曲的主要原因是:车辆上翻车机翻转卸煤时,由于煤里存在较大的石头或块煤,车辆在瞬间翻转时对撑杆产生的冲击力过大,造成撑杆向上弯曲变形。撑杆向下弯曲的主要原因是:铲车在向车内装煤时由于煤内有较大煤块或石头,抓斗向下卸煤时,对撑杆造成向下的冲击力过大,造成撑杆弯曲变形,另外抓斗在卸煤过程中与撑杆接触碰撞,造成撑杆弯曲变形。
2.2.2 扶梯、脚蹬变形问题
产生该问题的主要原因是铲车在装煤过程中与脚蹬、扶梯等车辆配件发生了刮碰,在外力冲击下发生了变形。
2.3 车钩缓冲装置
钩舌、车钩裂纹主要原因为:1)重载提速。提速初期大秦线列车编组提高到20 000 t,运行速度重车提高到80 km/h,每辆车平均超载5~6 t,使得钩体、钩舌在冲击、牵引过程中所承受的力增大。2)使用频率明显加大。开行间隔不断缩短,编组数量不断增大,增加了钩体、钩舌在同一段修期内的使用频次。3)工况复杂。由于大秦线运行路线多为山路,且部分路段坡度较大,频繁的上坡、下坡造成两节车箱间的钩缓配件相互间频繁的撞击、牵引,造成钩体、钩舌运用状态的恶化。4)发生裂纹部位多为受力部位。钩体、钩舌发现裂纹部位均为在运行过程中承受冲击、牵引的主要受力部位,受力比较集中,在运用时容易产生疲劳裂纹。
2.4 制动系统
2.4.1 120阀作用不良
1)滑阀与滑阀座接触面不密贴、弹簧作用不良、腔内配件清洗不净、橡胶膜板质量不良等,均可能造成车辆抱闸和常用制动位发生紧急作用等制动故障;
2)试风时风源不净或未对主管进行吹尘处理,细小砂粒经列车管进入阀内,导致阀体内配件卡滞、磨损,可能造成缓解不良、发生紧急作用等现象;
3)在运用过程中列车实施紧急制动之后,可能会造成制动阀腔体内配件异位,特别是滑阀不归位,也是导致120阀作用不良的一个因素。
2.4.2 120阀座漏风
1)可能是阀座个别螺栓紧固力矩不足,车辆在长时间频繁震动的工况下运行,容易造成螺栓进一步松动,使阀座与中间体结合面产生间隙,进而发生漏风现象;
2)可能是风源不净,频繁的制动和缓解,使阀内配件上残留异物,异物长时间滞留在橡胶膜板上,会加剧膜板的破损,最后导致阀座漏风。
2.4.3 主支管漏风
主管漏风主要是由于主支管连接位置不正,角度不对,造成作用不良,还有的是由于螺栓紧固不到位造成的。
3 措施及建议
通过上述分析,故障原因大多是运用和使用问题,为了提升产品的制造质量和保证铁路货车运行安全,我们从内因和外因进行分析,采取处理措施如下:
3.1 产品制造方面的措施
1)提高铸造质量水平,避免产生裂纹隐患;
2)严格执行组装工艺,尤其加强制动系统管系部分的组装质量;
3)针对120阀的质量问题,制造厂家应提高配件源头生产质量,同时装用厂家应增大配件入厂检验比例,保证装车配件符合标准要求。
2.2 车辆运用方面的措施
建议使用单位按照车辆使用说明书的要求使用和维护,保证车辆的使用性能和运行品质良好,满足铁路运输的需要。总之,通过售后服务中的数据统计和分析,不仅能够快速的发现问题和解决问题,还能够为后续的产品研发提供有力的依据。