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油田注汽锅炉炉管过热研究

2014-04-17林惠春

关键词:油田研究

林惠春

摘要:油田注汽锅炉在实际运行中,往往会因为供给锅炉的燃油(气)突然压力升高等因素;导致火量过大而造成蒸汽温度过高,锅炉炉管过热。锅炉火量绝对过大长时间持续后,最终会形成二类传热恶化,直接导致炉管过热而爆管。在注汽井出现串层等突发状况时,注汽压力突然下降,导致炉管内产生过热蒸汽,锅炉给水中所含的杂质析出并粘附在炉管内壁上,最终形成炉管结垢。通过对炉管过热现象的研究,采取相应的措施减少炉管过热现象的发生频率,可有效地避免注汽锅炉爆管事故的发生。

关键词:油田 汽锅锅炉 炉管过热 研究

1 概述

辽河油田锦州采油厂是一个以稠油开采为主的石油单位,有稠油注汽井近千口,在用稠油注汽锅炉40台。日注汽量8000立方米左右。从热注锅炉到井口是一个封闭的高温高压系统,并且大部分高温高压管线都暴露在伸手可及的范围内,管道的正常工作压力达15Mpa、蒸汽温度在335℃左右,每台锅炉的高压流程上的压力表、阀门、安全阀等多达50余处,高压连接部位十分集中。而随注汽锅炉使用年限的延长,设备整体老化,炉管结垢增加,注汽锅炉炉管过热现象频发,由此而造成的注汽锅炉爆管事故也偶有发生,所以有必要对注汽锅炉炉管过热现象及其危害进行全面分析,在此基础上,采取相应的防范措施。

2 注汽锅炉炉管过热原因分析

造成注汽锅炉炉管过热的直接原因是蒸汽温度过高(蒸汽过热),而导致蒸汽过热的原因则有以下几个方面:

2.1 火量过大造成蒸汽过热。油田注汽锅炉实际运行中,导致火量相对于水量过大的主要原因如下:①供给锅炉的燃油(气)压力升高;锅炉供燃油(气)量增加,会导致火量过大。②炉管结垢、锅炉对流段严重积灰导致蒸汽干度烧不上去时,持续增加锅炉燃油(气)量,会导致火量过大。③蒸汽干度、注汽量计量仪表显示值偏低,锅炉运行工发生误判,增加锅炉燃料供给量,造成火量过大。

2.2 蒸汽压力降低造成蒸汽温度过高。在油田注汽锅炉实际运行中,以下情况皆可造成蒸汽压力骤降。①注汽井突然出现串层后压力突然下降。②注汽管线或者高压部件连接处断裂,管道内压力瞬间释放。③生产工艺要求造成。如不停炉开放空投球、直接转注衔接井、利用管网蒸汽给新接管线试压、相邻注汽站利用固定管网串汽加热燃油等等,以上原因均可造成不等时间的压力下降。

3 注汽锅炉炉管过热的危害

3.1 锅炉火量绝对过大造成炉管传热恶化。由于水从液态到汽态是一个逐渐变化的过程,首先经过泡态沸腾到第一类膜态沸腾,称为一类传热恶化;再到第二类膜态沸腾,称为二类传热恶化。在这个过程中炉管的吸热能力逐渐降低。蒸气干度过高出现第二类膜态沸腾时的最小热负荷称为临界热负荷,临界热负荷的数值随着压力的升高而升高,达到最大值后,随着压力的升高而下降,当升至临界压力时,临界热负荷为零。也就是说,随火量绝对过大持续,单位质量的水变成蒸汽需要的热量少了,并且水的临界热负荷在不断降低,如果这一过程没有监控调整,燃烧火量保持不变,最后将产生严重的二类传热恶化,直接导致炉管过热而爆管。

3.2 锅炉蒸汽压力降低造成蒸汽温度过高,导致锅炉炉管结垢。从饱和水蒸汽的温度压力对照表可以看出,不同压力下所对应的饱和温度不同,在压力稳定的状态下饱和蒸汽温度不变,但压力突然降低后,其对应的饱和温度会同时降低,由此将导致炉管内蒸汽干度迅速上升,并且实际蒸汽温度高于饱和温度,产生过热蒸汽。而当炉管内产生过热蒸汽后,炉水中所含的杂质必然析出,析出的杂质就粘附在炉管内壁上。虽然每次干度超标的时间和过热度不等,但最终累计形成炉管结垢。也就是蒸汽过热必然产生结垢。

水垢对锅炉受热面的传热影响相当严重,由于水垢的导热系数很小,它的导热热阻相当于受热面金属导热热阻的6~1000倍,在锅炉结垢后其总传热系数下降的情况下,要保证蒸汽干度不变,就要保持锅炉吸收的传热量不变,根据传热学理论的传热关系式:Q=F·K(t1t-ts),(Q——单位时间内锅炉受热面的传热量W;F——锅炉受热面面积m2;K——总传热系数kw/m2;t1t,ts分别为锅炉和水(或水蒸汽)的温度,℃),因此只有增加受热面的温差(t1t-ts)了。炉管内部需要的温度是一定的,那就必须提高外部温度,因此就提高了燃料量,同时提高了烟气的温度,也增加了炉体散热损失,其结果一方面浪费燃料,另一方面炉管在每次不同时间不同过热度的情况下逐渐蠕变,致使炉管强度降低。而火量增大,势必造成新的过热,多次往复后将使结垢增加,炉管的老化速度加快,致使结垢部位的炉管产生高温蠕变,最终发生炉管脆性爆裂。

4 控制减少注汽锅炉炉管过热措施

①定期校验温度、压力、流量、干度检测等注汽锅炉在用计量仪表,保证其在检定期内运行,避免因其示值偏差,造成锅炉运行工发生误判。②选用相对来源稳定的燃料,减少输入锅炉的燃料的压力变化,避免因燃料压力突然升高,导致火量过大。③注汽锅炉定期检炉洗管,定期吹灰,减少炉管结垢、对流段积灰。④对运行中的注汽锅炉炉管温度和蒸汽压力实行自动化监控,在温度和压力出现波动时及时报警提示。

5 措施实施效果

以锦州采油厂7号站2#炉为例,采取上述措施后,10个月内共发生蒸汽温度高预报警39次,发生蒸汽压力波动预报警13次。全厂40台在用注汽锅炉2年来没有出过一次爆管事故。

参考文献:

[1]季金华,张玉良.加氢加热炉超负荷运行故障分析及处理对策[J].石油化工设备技术,2006(05).

[2]阎西祥,董绍平.延迟焦化油品加热炉炉管温度的红外监测[J].工业炉,1999(04).

[3]张峥,吴恭平.负荷对工业锅炉安全性能的影响[J].石油化工设备,2005(04).

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