河南油田水驱油藏注氮气效果评价
2014-04-07
中国石油河南油田分公司采油二厂
河南油田水驱油藏注氮气效果评价
杨玉贞 张 华 刘继伟 杨 勇 李 斌 白新潮
中国石油河南油田分公司采油二厂
河南油田水驱油藏油层非均质性严重。氮气量的设计考虑了油层厚度、油井含水和地层能量等因素。不同产液量,设计不同半径的注氮量;随着含水和产液量的增加,适度增加注氮量。油井日产液量≤20 t,注氮半径为6~8m;日产液量20~40 t,注氮半径为8~10m。2012~2013年常采区块油井共实施注氮气198井次,有效149井次,有效率75.3%;平均单井增油为134.3 t,累计增油2.66×104t,投入产出比1∶7.2。
水驱油藏;注氮气;参数设计;效果评价
河南油田水驱油藏产量占全厂原油产量的40%。由于油层非均质性严重,受边水或注入水影响,部分油井长期高含水生产,平剖面调整难度大,采取常规动态调整措施效果不明显。
1 注氮气机理及参数设计
1.1 注氮气机理
(1)注气替水机理。注入的气体优先进入含水饱和度较高的部位,顶替多孔介质中的注入水,占据水流通道。
(2)增能机理。注入氮气后可以增加近井地带的地层能量,提高驱动动力。当注入的气体在油井周围富集后,可以起到压缩增能和调整流度的作用,从而抑制水的指进现象。
(3)改变相渗机理。在恢复生产后原来高含水部位的气体增加了水相流动阻力,降低了油相流动阻力,从而实现驱替介质较为均匀地推进。
1.2 参数设计
(1)选井原则。油层厚度大于3m,剖面渗透率极差小于3.0,采出程度小于30%,含水大于90%的普通稠油油井。
(2)注氮量设计。氮气量的设计考虑了油层厚度、油井含水和地层能量等因素。不同产液量,设计不同半径的注氮量;随着含水和产液量的增加,适度增加注氮量。油井日产液量≤20 t,注氮半径为6~8m;日产液量20~40 t,注氮半径为8~10m。
1.3 注入工艺设计
氮气注入依据井下管柱和注氮气装置设计。常采区块油井主要采用管式泵,如井下无封隔器,氮气由油套环形空间注入,现场操作方便,注完氮气后焖井2~3天。
2 措施效果评价
2012~2013年常采区块油井共实施注氮气198井次,有效149井次,有效率75.3%;平均单井增油为134.3 t,累计增油2.66×104t,投入产出比1∶7.2,取得较好的措施效果。其中新庄油田有效率达到82.7%,平均单井增油达149 t。
新庄南三块为典型的边水油藏,共实施42井次,有效39井次,有效率达92.9%;增油6 846.8 t,平均单井增油163 t,日产油由措施前0.6 t提高到措施后3.0 t,综合含水下降22.8个百分点,见表1。
表1 新庄南三块措施效果
3 结论
(1)氮气注入后可以增加近井地带的地层能量,提高驱动动力。气体在注入的过程中优先进入流动阻力较低的水层,当注入的气体在油井周围富集后,可以起到压缩增能和调整流度的作用,从而抑制水的指进现象。
(2)常采区块油井注氮气,有效降低了油井含水,日产油水平上升,生产效果得到有显改善。
(3)该技术现场应用198井次,累计增油2.66 ×104t,投入产出比1:7.2,为改善开发效果和提高原油采收率提供了技术支持。
(栏目主持 杨 军)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.9.018