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提高选煤厂硫分化验测定合格率探析

2014-04-06高翠梅

山西焦煤科技 2014年1期
关键词:硫分电解池炉温

高翠梅

(西山煤电股份公司 太原选煤厂,山西 太原 030023)

硫是煤的组成元素之一。煤经高温燃烧,产生的固体产物腐蚀设备而且燃烧过程中生成的气态物SO2和SO3污染大气,同时严重影响人体的健康。为防止硫分产物的危害,必须采取相应的措施,严格控制原料煤中的硫分指标,以满足各种用户的需求,达到环保要求。

1 概 述

西山煤电股份公司太原选煤厂主要入洗西山煤电杜儿坪矿、西铭矿的原煤,两矿原煤硫分指标有不同程度的变化,因此,原煤硫分不稳定,给生产洗选带来了较大的困难。近年来,随着煤炭市场竞争的日益增强,用户对产品硫分指标的要求也越来越严格。目前,该厂生产的瘦十一级精煤产品硫分指标要求范围是1.1% ~1.3%,而选煤工艺对原煤硫分脱除并没有效果,只能通过高、低硫煤种的配洗手段使硫分降低至考核范围。因此,原煤各煤种硫分指标的监测就成为原煤化验工作的重要项目,提高原煤硫分化验测定合格率则更为重要。

2 硫分测定化验现状

原煤硫分化验数据决定原煤的储存,该厂根据储存原煤硫分的高低,组织原煤配洗,如果硫分化验指标不准确,将影响组织配洗。因此,2013 年1—3 月,对该厂硫分检测情况进行了统计:1 月硫分抽查合格率为71%;2 月硫分抽查合格率为71%;3 月硫分抽查合格率为74%。

从以上调查结果可以看出,该厂2013 年1—3 月硫分测定抽查平均合格率为72%,与同行业洗煤厂硫分化验合格率平均为90%以上,相对差距较大,说明该厂选硫分测定化验误差大,测定的精密度和准确度不高,直接影响原煤的组织配洗方案的制定。

3 原煤硫分测定合格率低的原因分析

针对原煤硫分测定合格率低的现状,经分析研究,发现以下问题:

3.1 原煤采样,煤样磨制、化验操作不规范

1)原煤采样不规范,按照国标采样,煤样子样量不够,未按照十字缩分法取样,煤样不具有代表性。

2)磨制不规范,煤样干燥时温度控制不标准,导致煤样干燥不到位;磨样时间短,导致磨样时出现粘煤样现象,煤样达不到0.2 mm。

3)化验称取煤样时,煤样搅拌不均匀,导致粒度不均匀,煤样往瓷舟撒落;进行天平读数时,没有做到封闭状态读数。

3.2 硫分化验设备陈旧,精确度低

1)电解液不及时更换,使用次数多,颜色变深,酸度增加,pH 值试纸超过使用周期,导致测定判断不到位。

2)电解池搅拌速度不稳定,搅拌器声音过大或转速不正常,搅拌速度太慢使电解生成的碘得不到迅速扩散,终点控制失灵,无法得到精准 的全硫测值。

3)硅胶干燥剂更换不及时,煤样的测值不稳定。

4)炉温不稳定:a)热偶系数偏低,继电器短路,热电偶的装配不正确,热电偶的损坏,板卡不完好,导致炉温过高,烧坏石英舟、瓷舟。b)炉温不够导致测硫量值偏低。

5)气流量不稳定或流量达不到1 000 mL/min,氧气流量太大,导致硫氧化物气体通过吸收液的速度太快,吸收不彻底即被带走,使结果偏低;氧气流量太小,一方面会导致产生燃烧不完全,结果偏低,另一方面当氧气流量降低到200 mL/ min 时,煤样燃烧生成的二氧化碳不易驱走而被吸收液吸收,使终点不易确定,导致结果偏高。

4 改造方案

针对存在的问题,提出了以下改造方案,并加以实施。

1)原煤采样人员掌握需采取的煤种,做到每车采样,如遇到煤样粒度大时,应多采子样。其次,全部通过13 mm 的筛子过筛,方可进行破碎,再按十字缩分法取煤样。

2)干燥煤样的温度控制在50℃,不断搅拌,保证煤样全面干燥,磨样时间不能过短,将所有煤样全部通过0.2 mm 筛子,还要对备用煤样随机抽查,减少制样误差。

3)不同的煤样应使用各自的样勺称取,勿用手直接接触瓷舟,瓷舟应清理干净,严禁沾有未知的试样。在试样称量前,应将试样瓶内的试样混合均匀,用手捏住带盖的试样瓶上方,手腕自上而下的做圆周运动,切勿上下摇动试样瓶或打开瓶盖用样勺搅拌试样。称取煤样量应在要求的48.0 ~50.0 mg 范围内。样品称好后尽可能使试样在瓷舟内均匀铺开,当天平处于封闭数值稳定时读数。

5 硫分化验设备的系统管理

1)电解液一般不超过电极片上端2 cm,周期为200 个试验左右,电解液pH <1 时,应及时更换,更换后必须做1 ~2 个废样,才能正式做试验。电极片应用乙醇洗干净,检查信号连接是否良好。

2)将电解池平稳地固定在座上,检查电解池极片是否弯曲、破损、脏污,转子放于电解池中心。定期通过标准煤样标定,确定最佳转速,否则,更换搅拌器。

3)若有70%因受潮变颜色应更换变色硅胶保持润滑干燥剂周围接口的严密性。

4)定硫仪加热电源应接好,调高热偶系数,降低实际炉温,更换继电器,检查热电偶装配,板卡。炉温不够时,检查炉温及恒温温度。

5)为了保证空气流量达到800 ~1 000 mL/min,检查气路系统严密性。a)气管破裂或老化,应更换并正确连接,拧紧连接处,防止松动。b)烟尘过滤器密封性差,检查盖是否拧紧,盖内是否装有密封圈,密封圈与盖是否配合良好且无破损现象。c)电解池密封圈的密封效果差,应更换;密封圈干燥时,需要涂上少量的凡士林;电解池盖没有拧紧,需拧紧。d)净化管上下接头密封圈破损,及时进行更换。上下接头密封圈太干燥,应涂上少量的凡士林,增强密封圈的润滑性和密封性,上好净化管后适当地左右旋转。

6 效益分析

通过加强管理,对抽查结果进行了统计,2013 年10 月硫分抽查合格率为93%,11 月硫分抽查合格率为93%。从统计可知,通过对采制化人员的标准操作、培训管理和对测硫仪存在问题的不断改进,该厂原煤硫分测定合格率提高了20%,为原煤生产组织配洗提供了保障。近年来,随着该厂技改的不断深入,不断向大配煤中心发展,不同煤种的原煤都可以调入按任意比例进行配洗。提高了原煤硫分测定合格率,减少了高硫煤与高硫煤配洗、低硫煤与低硫煤配洗的几率,避免了因配洗出高硫煤带来的市场影响,同时也减少了经济损失,为销售精煤的硫分批合格率100%奠定了基础,确保了产品品牌效益,可为同行业其他选煤厂硫分测定管理提供借鉴。

[1] 唐宏青. 现代煤化工新技术[M]. 北京:化学工业出版社,2009:38 -40.

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