多电动机集中供油控制系统的改造
2014-04-06杨超冯爱民张乃川
杨超 冯爱民 张乃川
1中石油京唐液化天然气有限公司2中石油塔西南电力工程部3青岛科技大学自动化与电子工程学院
多电动机集中供油控制系统的改造
杨超1冯爱民2张乃川3
1中石油京唐液化天然气有限公司2中石油塔西南电力工程部3青岛科技大学自动化与电子工程学院
尿素车间高压厂房集中供油泵是该车间的关键设备,其工作可靠性的高低直接关系到尿素装置的运行。集中供油泵曾经多次发生油泵电动机过负荷动作故障,严重影响了尿素装置的正常运行。通过多电动机集中供油控制系统的设计、安装,实现了大机组不停车情况下的油泵自动切换、准确报警功能,提高了尿素高压集中供油泵系统的工作可靠性,达到了预期目标。
集中供油泵;电气控制;切换;报警
1 原有控制系统
(1)系统概况。尿素车间高压厂房集中供油泵是该车间的关键设备,承担着1#、2#、3#液氨泵和1#、2#、3#一甲泵6台泵的减速器以及曲轴箱润滑油的供给工作,其工作可靠性的高低直接关系到尿素装置的运行。集中供油泵曾经多次发生油泵电动机过负荷动作故障,严重影响了尿素装置的正常运行。
(2)工艺流程。在正常工作时,1#泵向液氨泵、一甲泵6台大机组输送曲轴箱用润滑油,3#泵向大机组输送减速器用润滑油,当1#泵发生故障时,可以通过切换工艺管线开2#泵向大机组输送曲轴箱用润滑油;而当3#泵发生故障时,同样也可以通过切换工艺管线开2#泵向大机组输送减速器用润滑油。
(3)电气控制部分。1#、2#、3#液氨泵和1#、2#、3#一甲泵6台泵以及集中供油泵电动机均采用的是单电动机直接启动,利用交流接触器自保的常规控制方式,电动机过流采用热继电器实现。液氨泵、一甲泵电动机在控制回路中增加了一个油压连锁节点。当油压低于规定的油压时,液氨泵、一甲泵将保护跳车。
2 改造方案的论证
当前使用情况及存在的问题:集中油泵在使用过程中,因为机械或电气故障而造成电动机故障跳车。综合跳车原因,主要有以下几点:①电动机功率偏小,电动机长期处于轻微过负荷状态,当管路轻微堵塞和润滑油黏度增大时,容易发生电动机的过负荷保护跳车;②工艺线路中使用的阀门为手动阀门,当设备发生故障时只有通过操作人员进行人工切换;③电源及电动机台数配置不合理,集中供油泵电动机主回路电源为同一路电源,当该段电源发生供电故障时,集中供油泵电动机停车;④油压连锁无延时设计,油泵一停,各大机组直接停车;⑤当前设计无智能故障分析及报警系统,增大了从发现到处理事故的时间。
3 电气控制系统的设计
3.1 工艺管道系统设计
新系统将曲轴箱、减速器分开供油,并分别采用两台电动机运行,同一系统的两台电动机采用分段供电方式,两台电动机可以实现自动切换,原理如图1所示。
图1 工艺管道系统设计原理
3.2 电气控制系统的设计
(1)将同一系统的两台集中供油泵电动机供电部分采用分段供电方式。
(2)控制系统采用PLC可编程序控制器控制。可根据不同的故障类型,实现两台集中供油泵电动机的自动切换。
(3)增加油压连锁延时程序。编写了智能判断程序,避免由于系统瞬时故障造成的误动作,同时采用延时程序,也保证了备用电动机启动时间,保证了在备用泵发挥作用的时间内大机组的正常运行。
(4)编写了电动机热保护动作、电源进线故障、油压低故障报警程序,并设计了故障声光报警回路,使故障指示一目了然。
(5)电气控制部分采用双备份原则,在保留原有常规电气控制系统的基础上,增加了自动控制系统。
(6)在控制系统的供电部分采用UPS电源实现控制系统在供电中断情况下的正常工作。
(7)为了解决集中供油泵电动机长期轻微过负荷问题,将电动机更换为7.5kW电动机,增大了设备功率。
4 结论
通过多电动机集中供油控制系统的设计、安装,实际运用和大量试验,实现了大机组不停车情况下的油泵自动切换、准确报警功能,提高了尿素高压集中供油泵系统的工作可靠性,达到了预期目标。
(栏目主持 关梅君)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.12.035