卷烟厂风力送丝过程造碎分析与控制
2014-04-06庄春友
庄春友
(河北白沙烟草有限责任公司保定卷烟厂,河北 保定 071000)
卷烟厂风力送丝过程造碎分析与控制
庄春友
(河北白沙烟草有限责任公司保定卷烟厂,河北 保定 071000)
本文以保定卷烟厂卷烟生产线的风力输送系统为研究对象,通过对烟丝在风力输送过程中造碎因素分析,利用实验数据探寻风力送丝系统中减少烟丝造碎的控制方法,提升卷烟产品质量。
风力送丝;悬浮速度;整丝率;碎丝率
烟丝造碎是影响卷烟质量的重要因素,在卷烟生产的各环节分析和研究造碎因素,有利于发现造碎产生原因,从而有目的地采取措施减少造碎产生。目前普遍采用风力送丝方式,风送过程中烟丝含水率会有一定降低,烟丝含水率的高低直接影响烟丝的物理性能(如重量、弹性、韧性等),在风送过程中,如果烟丝水分低于要求,会使烟丝失去韧性,组织变脆而易碎,从而增加造碎。
1 烟丝输送过程造碎分析
以保定卷烟厂风力送丝系统为例,烟丝喂丝机端与卷烟机料斗端距离约100米。通过在风送管路两端测试烟丝数据,确定每台卷烟机烟丝输送水分损失和造碎程度,结果如下:
由表1中可看出,贮丝柜出柜烟丝在到卷烟机落料口的输送过程中,所测试的贮丝柜和卷烟机烟丝,整丝率和含水率不同程度下降,水分有一定的失,造碎有一定程度的增加。
送丝管路布局是造成风送烟丝造碎的一个重要原因,烟丝输送管道材质为铝合金、为刚性材质。这种输送管道有如下几个因素容易造成烟丝的破碎。
(1)风力送丝管道是刚性的,气流裹着烟丝与管壁的碰撞为刚性碰撞,容易造成碎丝。
(2)管道与弯头的接头部位有接缝和毛刺,造成部分烟丝的骑挂、撕扯,烟丝被破碎。
(3)弯管处,气流裹着烟丝高速碰撞、冲击弯头外圆内壁造成烟丝破碎。
由于厂房结构和设备布局原因,风送管路一旦安装就不能轻易改变。而在烟丝水分一定,风力送丝系统管路布局相同的情况下,输送风速是决定系统烟丝造碎的主要原因。在理论情况下,输送风速稍大于烟丝的悬浮风速 (达到烟丝的悬浮风力速度一般为 12m/s)即可送丝,此时送丝是最经济的, 且烟丝造碎率最低。但以此确定的输送风速会造成系统工作不稳定,由于弯头的存在,甚至可能使烟丝悬浮不起来,造成烟丝沉淀而出现堵塞现象。实验研究表明,烟丝的输送风速为 16-20m/s最合理。为了防止烟丝在输送管路中堵塞,实际风速调得较高,从而增大了烟丝造碎的程度。
2 控制措施探讨
寻找合理的风送变频器设定值与卷烟机阀门开度,保证不同开台数量下,维持最低风速的合理风机频率。
保定卷烟厂现有两套风送系统分别负责6台ZJ19卷烟机和4台ZJ17卷烟机的烟丝输送负压,由于设备距离较远,开停时间变化较大,恒压控制方式容易导致风压波动,风速不稳,风力送丝采用总体恒频控制与自动补风平衡管路压力,各卷接机台控制阀门开度控制支管风速的方式。集中风送电机频率设定值:ZJ19和ZJ17风送均为49赫兹,实际功率为40kw。在部分设备不生产时,将风机频率降低,关闭部分不开动的卷烟设备的吸丝风门,可以节约部分能源消耗,为了防止风机喘振,每台风机所管理的4台卷烟机要保证至少2台吸丝风门开启。通过设定不同条件下风送变频器频率和卷烟机风送阀门开度,确定出每台卷烟机合理风速,实现烟丝输送造碎最小。
另外,卷烟机吸丝料斗密封性差也是造成吸丝时间延长,烟丝造碎原因之一。主要部位集中在落料器闸门挤烟丝、密封不良等方面。及时检查调整吸丝翻板位置检测,使翻板完全关闭;更损坏的换密封条;调整落料器落料后翻板关闭延时时间,均能达到减少吸丝时间的目的 。
经过对上述系列因素实施控制措施后,重新取样测定风力送丝前后烟丝含水率、烟丝结构的数据如下:
对比表1、表2可看出改进后整丝率下降值,碎丝率增加值和水分损失都有不同程度的降低,烟丝造碎减少,起到了保证卷烟产品质量的作用。
表2 改善后风力输送对烟丝的影响
[1]谢海,袁国安,李国荣,张雄.卷烟机组风力送丝风速控制技术与原理[J].湖南科技学院学报,2007(04).
[2]张雄,李国荣.卷烟厂风力送丝系统输送风速稳定性分析与控制研究[J].烟草科技,2006(02).
[3]李计刚,苏洪军.风力烟丝输送系统的改进[J].烟草科技, 2009(01).
庄春友(1973—),男,工程师,长期从事卷烟包装设备管理工作。