通过合理配料降低铁液成本实践
2014-03-25苏建勇欧阳代云罗雪峰
苏建勇,欧阳代云,罗雪峰,林 新
(广东省韶铸集团有限公司,广东韶关 512031)
我厂主要生产设备为四套一拖二8 t 中频感应炉对应五条自动垂直无箱射压造型DISA 线,专业生产各类小型薄壁铸铁件,年生产能力5 万t。目前产品以空调压缩机主、副轴承及汽缸为主,材质采用FC250 系列高强度孕育铸铁。自2011 年国家宏观调控房地产业以来,冷机行业,特别是空调、冰箱行业,受到较大冲击,直接导致下游压缩机铸件毛坯生产厂家销售价格竞争白热化,各铸造厂家在稳定提高产品质量的同时,如何降低制造成本,就成为企业在残酷市场竞争中赖以生存的关键所在。
1 生产工艺技术条件
空调压缩机主副轴承、汽缸系列产品主要工艺技术条件:
①铸件材质采用日本标准FC250,A 型石墨为主,其它石墨形态(B+C+D+E+F)<10%;②珠光体含量≥95%;③HRB 85~100;④轴径缩松≤0.5 mm×0.5 mm。
2 配料工艺方案
2.1 难点分析
空调压缩机主副轴承、汽缸加工均采用数控精密机床大批量生产方式,质量要求特别严格,尤其对金相组织、石墨形态、铸件致密性、切屑加工性以及重金属等残余元素含量,均有严格要求。由于当前炉料要求干净、少锈、无油污的碳素钢,但在生产实际中,随着产能的扩大,工艺需要的废钢根本无法保证,为满足客户基本发货要求,我厂尝试利用华南地区汽车制造业优势,使用汽车薄板压块,硅钢片压块替代普碳钢。由于汽车薄板是一种高纯净的优质钢,其中C、Mn、Si 含量极低,其他合金元素Cr、Cu 等含量几乎为零,使用一段时间后,导致整个炉料变得越来越纯净,按原熔炼工艺生产,产品金相组织不稳定,具体表现为珠光体含量不够,石墨形态波动较大。为满足客户基本技术要求,熔炼工艺上被动采取合金化方式,通过补加高碳锰铁,提高Mn 含量来保持珠光体的稳定。2012 年11 月至2013 年2 月,锰铁的加入量已接近客户技术规范上限。Mn 含量达到1.20%。每吨铁液增加高碳锰铁约6 kg。目前,锰铁市场价格6 500 元/t,即每吨铁液因合金化处理需增加成本约39 元,折合成铸件,每吨铸件增加成本约70元。另外,由于Mn 含量增加,产品在浇注过程中产生内径缩松的可能性增加,从而影响到产品的机械加工性能。
2.2 对策分析
针对汽车薄板是一种高纯净度低合金元素含量的特点,具体采取以下措施:
(1)在保证产品质量前提下,充分利用当前大宗原材料生铁、废钢的市场价格机制,因地制宜,利用华南地区锰矿企业冶炼锰铁的副产品——高锰生铁,匹配汽车薄板配料工艺,以3%~5%高锰生铁替代高碳锰铁,利用高锰生铁与高碳锰铁的价差,最大限度降低合金加入成本。
(2)加入10%的硅钢片压块,增加原铁液硅含量,降低硅铁加入量。
经实验室光谱检测分析,高锰生铁化学成份中Mn 含量4.0%~8.0%,重金属元素Cr、Cu、Ni、Ti、As含量均<0.010%,∑重金属<0.20%,见表1,对产品质量不会产生影响,理论上以高锰生铁替代高锰碳铁是可行的。
表1 高锰生铁化学成份
3 熔炼配料方案确定
汽车薄板3 200 元/t,高碳锰铁6 500 元/t,高锰生铁3 500 元/t,目前回炉料中Mn 含量1.2%,高锰生铁中Mn 含量6%~8%(取7%),工艺出品率55%,废品率5%左右,采用3%高锰生铁,则熔清后,原铁液中Mn 含量:1.2%×50%+7%×3%+47%×0.60%=1.1%。
根据当前炉料、合金市场价格,结合工艺出品率、废品率等综合因素,按照稳定产品质量、保持物流平衡、降低熔炼成本原则,最终确定炉料配比工艺:
3%高锰生铁+50%回炉铁+10%硅钢片压块+37%汽车薄板压块。
4 效果验证
2013 年3 月23—26 日,我厂在8 t 中频炉连续8 炉试验,金相全部合格。石墨形态以A 型为主,珠光体>98%,HRB:92~95(见图1、图2)。
图1 腐蚀前金相图
图2 腐蚀后金相图
上述8 炉铁液,平均每炉少加高碳锰铁51 kg,8 炉共节约高碳锰铁408 kg,节约0.408 t×6 500 元/t=2 652 元,共68 t 铁液,平均每吨铁液降低39 元,2013 年4 月份开始,全部使用高锰生铁替代高碳锰铁。
5 结论
我厂每月熔炼铁液约4 000 t,以3%的高锰生铁替代高碳锰铁,平均每吨铁液降低成本39 元,则每月降低成本:39×4 000=15.6(万元),年均降低成本15.6×12=186(万元)。实践证明:
(1)通过合理配料,降低电炉熔炼成本对提高产品竞争力至关重要。
(2)采用高锰生铁匹配质量稳定的汽车薄板压块工艺,可以稳定产品质量,避免因废钢杂乱产生的其他工艺缺陷。