抽油机功率曲线的生产应用
2014-03-23曹玉林李晓涵陈晓贺冯成宝陈俊聪侯兆锋
曹玉林 李晓涵 陈晓贺 冯成宝 陈俊聪 侯兆锋
1大庆油田采油五厂2浙江大学理学院3大庆恒通电子有限公司
抽油机功率曲线的生产应用
曹玉林1李晓涵1陈晓贺1冯成宝2陈俊聪1侯兆锋3
1大庆油田采油五厂2浙江大学理学院3大庆恒通电子有限公司
通过功率曲线的测试,实现了对交变载荷设备运行状况的认识由模糊变得清晰,可以广泛用于交变载荷设备运行的测试、分析和调整。合理匹配装机功率可大幅降低无功消耗,可根据电机效率与负载利用率关系曲线以及抽油机有功功率曲线,指导抽油机平衡调整和评价平衡调整。检测抽油机运行状态,进行综合调整有助于提高抽油机井机械能转换效率。运用功率曲线,可检查抽油机维修质量,确定抽油机的适用性,并快速评价电机质量的优劣。
功率曲线;抽油机井;装机功率;平衡调整
通过功率曲线的测试,实现了对交变载荷设备运行状况的认识由模糊变得清晰,可以广泛用于交变载荷设备运行的测试、分析和调整。如何让功率曲线测试变得快速、简捷,使功率曲线得以广泛运用,是多年来困扰现场应用的主要问题。应用大庆恒通电子有限公司生产的HTP便携式能效分析仪及其系列仪器,使这一问题得到解决。
1 合理匹配装机功率
以CYJ10—3.0—37HB型抽油机为例,从功率曲线可以看,最大功率接近了25 kW,而依据峰值匹配电机,应选用30 kW或更大电机。但该井正常生产时,达到峰值时的功率仅在瞬间出现,绝大部分时间电机输出功率在18.5 kW以下,因此可以匹配18.5 kW电机。现场将37 kW电机更换为18.5 kW电机后,一直正常运行,无功消耗大幅下降。调整前后功率因数曲线见图1、图2,数据对比见表1。
图1 装机功率调整前功率因数曲线
图2 装机功率调整后功率因数曲线
表1 调整装机功率前后数据对比
2 抽油机平衡调整和评价
传统的抽油机节能方法是通过抽油机上、下冲程最大电流平衡调整,降低装机功率和无功消耗,提高电机工作效率来实现抽油机节能。
图3为电机效率与负载利用率关系曲线,图4为抽油机有功功率曲线。从图3和图4可以看出,通过调整抽油机上、下冲程最大电流(功率)平衡,能够降低电机运行的最大电流(功率),从而降低装机功率和空载功率,提高工作效率,达到节能的目的。
图3 负载利用率与效率关系曲线
图4 有功功率曲线
3 抽油机运行状态检测与调整
3.1 上冲程做负功
当d Amu=(Wr′+WL′)×ΔS-mgL sinφdφ<0(180°≥φ≥0°)时,电机做负功。上冲程出现负功的实质是,平衡块在向下运动过程中,在一定角度范围内,平衡块释放的能量大于举升抽油杆及液柱所需要的能量,导致电机被动转动,向线路输出电能。其现象有平衡偏置角超前和举升载荷减小两种情况。
(1)偏置角超前。例如某井在上冲程开始时曲柄方向释放的能量大于举升杆柱、液柱需要的能量,而带动电机做负功。通过调整平衡偏置角后,机械能转换效率达到100%,负功消失,有功能耗下降。调整前后有功功率曲线见图5、图6,偏置角超前调整前后效果对比见表2。
图5 偏置角超前调整前有功功率曲线
图6 偏置角超前调整后有功功率曲线
表2 偏置角超前调整前后效果对比
(2)举升载荷变小。举升载荷变小有两种情况:一种是注水受效或泵管漏失造成动液面升高,有效举升高度变小;另一种是抽油杆断脱。针对这两种情况,采取调参检泵等措施即可解决。
3.2 下冲程做负功
当d Amu=mgL sinφdφ-ΔS<0(0°≤φ≤180°)时,电机做负功,可分为两种情况:
(1)平衡偏置角滞后。例如某井在下冲程开始时载荷方向释放的能量大于举升曲柄、平衡块所需要的能量,带动电机做负功。通过调整平衡偏置角后,机械能转换效率提高,负功基本消失,有功能耗下降。偏置角调整前后有功功率曲线见图7、图8,效果对比见表3。
图7 偏置角滞后调整前有功功率曲线
图8 偏置角滞后调整后有功功率曲线
表3 偏置角滞后调整前后效果对比
(2)油井供液能力下降。例如某井正常生产时,动液面956m,泵效50.2%,在泵况控制图中属于合理区,但是通过功率曲线测试发现,180°附近出现负功,见图9。分析原因是:下冲程开始时,悬点方向未能及时卸载,悬点载荷释放的能量大于举升曲柄及平衡块所需要的能量,带动电机做负功。通过改善供采关系即可消除负功,从而达到降低有功消耗的目的,见图10。调整前后数据对比见表4。
图9 供采关系调整前有功功率曲线
图10 供采关系调整后有功功率曲线
表4 供采关系调整前后数据对比
4 抽油机维修质量检查
以某井为例,该井使用CYJY10—3.0—37HB型抽油机,抽油机减速箱损坏后,现场维修后安装生产。通过功率曲线测试发现,此时的功率曲线基本没有同类机型的曲线特征,其功率曲线如图11、图12所示。后经功图测试,发现该井采用2.5m冲程生产,实际冲程只有1.95m;同时发现该井正反转能耗没有变化。分析该井减速箱不是原抽油机减速箱,且曲柄安装与抽油机设计运行方向相反。其正反转数据对比见表5。
图11 反转功率曲线
图12 正转功率曲线
表5 正反转数据对比
5 抽油机的适用性检查
现场测试过程中,某厂家生产的CYJY6—2.5—26HB型抽油机在绝大多数井上都显示旋转角度为180°和360°时同时存在负功,如图13所示。该种机型共测试12口井,其中11口井存在曲线不能调整的情况。
图13 某厂家抽油机功率曲线(目前不能调整)
同样,对另一厂家生产的CYJY6—2.5—26HB型抽油机进行测试,在动液面正常的情况下,基本没有出现负功现象,如图14所示。
图14 另一厂家抽油机功率曲线(无需调整)
通过以上曲线分析,说明通过功率曲线测试,可以对抽油机的适用性进行检查和判断,从而指导后续抽油机的选型和选厂。
6 电机质量的评价
通过对电机空载功率的测试,可以测得电机空载时的有功功率、无功功率等数据,从而初步判断电机的特性。测试数据对比见表6。
表6 电机空载功率测试数据对比
通过数据分析发现,空载有功消耗高,说明电机机械加工精度低,造成电机自身有功消耗偏高,现场无法解决。而电机无功消耗偏高,说明电机自身导磁率低,磁通量漏失量大,这种情况可以通过加大配电箱补偿电容进行无功补偿,降低线路无功消耗来解决。
7 结语
(1)合理匹配装机功率可大幅降低无功消耗,可根据电机效率与负载利用率关系曲线以及抽油机有功功率曲线,指导抽油机平衡调整和评价平衡调整。
(2)检测抽油机运行状态,进行综合调整有助于提高抽油机井机械能转换效率。
(3)运用功率曲线,可检查抽油机维修质量,确定抽油机的适用性,并快速评价电机质量的优劣。
(0459)4511066、cyulin@petrochina.com.cn
(栏目主持杨军)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.6.001
曹玉林:1986年毕业于沈阳黄金专科学校,2003年毕业于大庆石油学院,现任大庆油田采油五厂太北作业区经理。