卫城油矿大型离心泵站节能技术
2014-03-22杨琦
杨琦
卫城油矿大型离心泵站节能技术
鹿桂华1杨琦1夏鲁2杨文刚3
1中国地质大学(北京)水资源与环境学院2中原油田采油三厂3中海油气电集团技术研究中心
卫城油矿不仅有大型离心注水泵站,而且还有高进高出增注泵站和低进高出单体增注泵,地面注水工艺比较复杂,油区注水系统效率为45.54%。在离心注水系统能量损失中,因泵效低而损失的能量最多,占总能量的60%左右。实施离心注水泵站技术改造措施,当注水泵站的供水量较平稳时,可考虑采用高效匹配的离心注水大泵节能改造技术;当注水泵站的供水量变化幅度较大时,优先采用大小注水泵搭配节能改造技术。根据上述研究结果,对卫城油矿离心泵站进行了节能改造,拆除1台DF250泵,新上1台DF400—150×11注水泵及水冷电机,采用降压启动,实现年节约电费220万元。
离心注水泵站;注水;特性曲线;变频调速
中原油田卫城油矿建有1座大型离心注水泵站,有3台DF250水泵、31座计量配水站、12座高压增注站,正常开水井125口左右,实际注水量为8300m3/d,注水水源为处理后的净化污水。
卫城油矿不仅有大型离心注水泵站,而且还有高进高出增注泵站和低进高出单体增注泵,地面注水工艺比较复杂,油区注水系统效率为45.54%,达到国家二级水平,其中离心注水泵站能耗约占系统总能耗的65%。因此,开发降低注水泵站能耗技术,可以有效地提高地面注水系统的效率并降低能耗。
1 离心泵站节能技术
1.1 离心注水泵的特性
国内油田常用离心注水泵的增压值为11~21MPa,可以通过增减叶轮级数来改变泵的总扬程,根据DF250—150×11型离心泵性能参数可做出DF250—150×11离心泵的特性曲线。
离心注水泵越偏离额定排量,泵出口压力越高,出口电动阀节流越严重,泵效越低。远离注水泵的高效区,注水用电单耗越大。注水泵排量由250m3/h下降到140m3/h时,注水用电由单耗7kW·h/m3上升到10kW·h/m3,注水用电单耗增加了三分之一。
从离心泵的特性曲线可以看出,高效段为0.8QN≤Q≤1.2QN。当泵实际排量小于额定排量的80%时,注水泵的运行效率偏离额定效率较远,泵效下降幅度较大。DF120、DF140、DF200、DF300、DF400等注水泵的h—Q性能曲线变化规律与DF250注水泵相似。目前多采用H.H.Anderson的泵效估算公式,国内注水泵运行效率效率公式为
1.2 离心注水泵运行效率低的原因
在离心注水系统能量损失中,因泵效低而损失的能量最多,占总能量的60%左右。因此,如何提高注水泵效,对泵站节能具有重要意义,泵效低主要原因有以下几个方面:
(1)泵铭牌效率。注水泵铭牌效率低主要是泵叶水力模型落后,扩散管和扩散管到返导叶过渡段的几何形状及制造质量较差,对已建注水泵采用打光叶轮、改造流道等技术措施可提高泵效。理论和实践均表明:泵的比转数越大,过流面积大,阻力小,泵效也越高。在保证泵压的前提下,应尽量选择较大排量,较高比转数的注水泵。
(2)泵的运行效率。通常离心注水泵运行效率应大于75%,往复泵应大于80%。卫城油矿离心注水泵效率在55%~70%之间,泵效低的原因是由于大部分油田采用滚动开发,设计注水泵时通常选用流量偏大的大泵,多余的排量采用出口阀门节流的方法,泵运行偏离高效区,造成大马拉小车的现象。
2 离心泵站节能方案及比选
2.1 采用大排量高效的注水泵
卫城油矿注水站日均供水量约8300m3,改造方案考虑拆除1台DF250—150×11注水泵及电机,新安装1台DF400—150×11注水泵及配套电机。采用降压启动,确保电网安全可靠运行。
2台DF250—150×11注水泵并联工作,当注水量346m3/h时,泵运行偏离高效区,由特性曲线可得单泵理论泵效为64.8%,电机输出功率为1371kW,电机输入功率为
年节约电量:(1439×2-2280)×24×330= 474×104(kW·h),年可节约电费237万元。
2.2 大小注水泵并联运行
改造方案考虑拆除1台DF250泵,利用原泵的基础位置新安装1台DF140—150×12,正常生产时1台DF250—150×11和1台DF140—150×12并联运行,两台泵的特性方程分别见式(2)、式(3)。把Q=346m3/h代入式(4),得H=1952-1.23×10-3×345.52=1803(m)。
把H=1803m代入DF250—150×11与DF140—150×12工作特性方程公式,得注水泵的排量为
把H=1803m代入DF250—150×11与 DF140—150×12高效段的效率方程公式,得DF250泵效为72.6%,轴功率为1494kW;DF140泵效为72.1%,轴功率为814kW。
DF250—150×11注水泵电机的输入功率为1566kW,DF140—150×12注水泵电机的输入功率为867.4kW。
2台并联泵的输入功率为2433.4kW,改造后年节约电量:(2×1439—2433)×24×360= 298×104(kW·h),折合电费149万元。
2.3 注水泵采用变频调速技术
改造方案考虑注水站内2台DF250—150×11并联工作,其中1台泵定速运行,另1台泵变频调速,以实现节能降耗。把相似定律应用于以不同转速运行的同一台叶片泵,得出不同转速注水泵的特性参数变化规律为
2台注水泵的转速均为2985r/min,分水器压力设为17.5MPa,1台定速运行,另1台调速运行,定速泵运行时排量217m3/h,泵效率为73.6%,轴功率为1441kW,则定速泵的输入功率为
经计算,定速泵的输入功率为1512kW。调速泵的运行排量为130m3/h,转速为2923r/min,泵效69%,调速泵的输入功率为1092kW,年节约电量231×104kW·h,折合电费105万元。
2.4 方案比选
卫城油矿离心泵站节能改造3个方案对比见表1。从表1可以看出,离心注水泵站节能技术改造3个方案中,采用高效匹配的离心注水大泵节能改造技术,节能效果较好,投资稍高;采用大小注水泵搭配节能改造技术,投资回收期间较短;采用变频调速技术,投资最高,节能效果较差。
表1 节能方案优缺点比较
3 结论
实施离心注水泵站技术改造措施,当注水泵站的供水量较平稳时,可考虑采用高效匹配的离心注水大泵节能改造技术;当注水泵站的供水量变化幅度较大时,优先采用大小注水泵搭配节能改造技术。根据上述研究结果,对卫城油矿离心泵站进行了节能改造,拆除1台DF250泵,新上1台DF400—150×11注水泵及水冷电机,采用降压启动,实现年节约电费220万元。
(栏目主持 杨军)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.10.012