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中水回用技术在电子企业的节能减排效果分析

2014-03-22陈伟玲李胜华

资源节约与环保 2014年11期
关键词:报警信号中水反渗透

陈伟玲 李胜华

(1广州环境管理体系评估咨询中心 广东广州 510620 2珠江水利科学研究院 广东广州 510610)

1 企业简介

广州某电子企业位于广州市经济技术开发区永和经济区,为中外合资股份制公司,主要从事单、双面柔性线路板的研发、生产、销售。为进一步挖掘生产工作中资源、能源的节约潜力,实现节能降耗、减排增效的清洁生产目标,该公司于2012年决定自愿开展清洁生产审核工作。

2 方案产生原因

开展清洁生产审核工作前,该企业水耗很大,主要是在湿制程车间内的各条生产线耗水量巨大。

实施中水回用技术方案以前,全厂新鲜水用量为194757m3/a,全厂废水排放量为177579m3/a,对比清洁生产标准,单位产品耗水量超标严重。

生产过程中企业生产线只有溢流水重复用水,并无其他回用水使用。

3 方案要点

本方案通过在污水处理系统现场取样检测,经过处理后达标排放的污水电导率为720~750μs/cm。大大高于该项目对成品水的要求,因此,必须进行除盐处理。由于排放污水的电导率为720~750μs/cm,只有采用反渗透设备进行除盐处理采能达到较理想的技术经济效益。

技术工艺流程图如下所示。

图1 中水回用技术工艺流程图

3.1 工艺流程说明

(1)中水回用系统原水池即为废水处理最后之清水池;(2)原水池的水经2台(一备一用)4kW提升泵抽至袋式过滤器,其流量为24t/h;(3)袋式过滤器之设计处理量为24t/h,原水经袋式过滤器去水中大悬浮物后进入超滤系统;(4)原水进入小超滤系统进行第一次分离,以去除水中之各种悬浮物、胶体等杂质,分离后产水设计流量为21.5t/h,同时分离出2.5t/h之超滤浓水,超滤浓水排水污水处理系统;(5)超滤产水经由高压泵加压进入反渗透系统进行第二次分离,以去除水中大部分之盐份,使产水达到生产用水之一般要求,分离后产水设计流量为15t/h,同时分离出6.5t/h之RO浓水,RO浓水经检测达到排放标准后排放;(6)整个中水回用系统正常运行下,废水回率为:15t/h÷24t/h×100%=62.5%。

3.2 本系统的控制方式共有两种:现场手动控制、系统自动控制。

3.2.1 成品水箱:成品水箱设有液位开关。

3.2.2 超滤水箱:超滤水箱设有液位计。

(1)当水位达到设定的最高水位A2时,将关闭原水泵,pH剂投加设备、超滤设备停止运行;当水位下降到设定水位B2时(A2高于B2),开启原水泵,PH剂投加设备、超滤设备运行;当水位下降到最低水位D2时,系统将发出报警信号,同时关闭高压泵,反渗透设备停止运行。

(2)当水位升高到水位C2时(C2略高于D2,低于B2),解除报警,允许高压泵及反渗透设备运行;当水位上升到最高水位A2时,关闭原水泵,超滤系统停止运行。

3.2.3 原水箱:原水箱设有液位计。

(1)当水位达到设定的最高水位A1时,系统将发出报警信号;当水位下降到设定水位B1时(A1高于B1),系统将解除报警信号。当水位下降到最低水位D1时,系统将发出报警信号,同时关闭原水泵,超滤设备停止运行。

(2)当水位升高到水位C1时(C1略高于D1,低于B1),解除报警,允许原水泵及超滤设备运行。

3.2.4 超滤设备:超滤设备由PLC控制,自动完成过滤、顺冲、反冲、强化冲洗等操作。

3.2.5 反渗透设备:反渗透出水设有电导率仪进行监控,当电导率超出设定范围时,将发出报警信号。

3.2.6 投药设备:投药设备的开启将由PLC根据系统运行状况进行控制。

3.2.7 水泵:本系统含原水泵、高压泵、超滤反洗泵、超滤清洗泵、反渗透清洗泵等。

所有水泵除了受水箱液位控制之外,其本身均设有压力表,对其工作状况进行监测,以便于及时发现故障泵。如发现有故障泵,需人工切换备用泵投入运行。

4 方案评估

4.1 技术评估

该技术项目本着经济、合理、安全、可靠的原则进行设计制造,采用自动控制与人工控制相结合,设备选型尽量采用稳定可靠的设备,设计计算时留有适当的余量,并且采取必要措施,尽可能降低系统在出现故障的情况下对生产供水的影响。

设备采用海南立升净水科技实业有限公司生产的超滤膜,采用性能稳定的美国陶氏化学生产的反渗透膜元件。这些技术已经成熟并已投入了市场,因而该方案不存在技术难点,即技术上可行。

4.2 经济评估

本方案预计总投资约80万元,通过中水回用节约用水,节省了生产的用水量,节约了水费。同时也增加了电耗、药剂和设备维护费的耗用,具体计算如下:

药水使用量情况,系统正常运行需要添加药剂有阻垢剂,添加量为0.1kg/h,45元/kg,还原剂,添加量为0.1kg/h,3.4元/kg,pH调整剂,添加量为0.1kg/h,1元/kg,氢氧化钠,添加量为0.01kg/h,3.8元/kg,盐酸,添加量为0.01kg/h,2.7元/kg。

由以上数据可算出:

日药剂费用为:(0.1×45+0.1×3.4+0.1×1+0.01×3.8+0.01×2.7)×22=110.11元。

设备维护方面,超滤膜数量为9支,更换频率为900天/次,设备单价为5000元/支;RO膜数量18支,更换频率为900天/次,设备单价为5500元/支;滤袋4支,更换频率为90天/次,设备单价为35元/支。

按年节约6×104m3计,企业自2012年7月起,自来水费调至3.46元/m3。

中水回用改造方案新增设备功率为35kW,按每天运行22个小时,设备运行效率按60%算,每年运行300天,电费按1元/kW·h计。

由上数据可算出:

年节约水费为:60000×3.46=207600元

年新增耗电费用为:35×22×60%×300×1=138600元

年新增药剂费用为:110.11×300=33033元

新增设备维护费用为:5000×9÷900×300+5500×18÷900×300+35×4÷90×300=48467元

年综合经济效益为:

207600-138600-33033-48467=-12500元即该项目无明显的经济效益。

4.3 环境评估

中水回用项目设计回用水量为15m3/h,按照企业目前的生产情况,回用水量一天将有200m3,即替代新鲜水用量200m3。节水量一年可达6×104m3。同时,企业减少生产废水排放6×104m3。

5 结语

该企业实施中水回用需要投资较大的改善费用,但是该方案技术可行、环境效益显著,不但节约水资源能、减少生产废水排放,为地方减排做出贡献。所以该企业愿意通过投资去实现中水回用,决定要实施该方案。

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