湘钢800轧辊扁头断裂原因分析
2014-03-21
(湖南华菱湘潭钢铁有限公司棒材厂,湖南 湘潭 411100)
湘钢800轧辊扁头断裂原因分析
张群琥,王芝,刘铁军
(湖南华菱湘潭钢铁有限公司棒材厂,湖南 湘潭 411100)
通过对湘钢800可逆式轧机轧辊扁头处断裂的原因进行分析,得出断裂原因。对正确使用800轧辊起着指导作用,对可逆式800轧机轧辊的设计也有较好的借鉴意义。
800轧机;轧辊;扁头;断裂;传动
一、生产工艺介绍
2003~2004年年初,湘钢对二棒厂轧制生产线进行了技术改造。利用原有厂房、φ800初轧机及400t剪和公辅设施,并新增了一些装置,改造出1条先进的半连轧生产线,年产能力达到90万t。
生产线原料尺寸主要有150mm×150mm×12 000mm、240mm×240mm×6 000mm和430mm×300mm×6 000mm三种。产品规格为φ50~220mm圆钢、100mm×100mm、120mm×120mm、130mm×130mm、135mm×135mm出口方钢及供大盘卷使用的150mm×150mm方坯。主要钢种有管坯、优碳圆、普碳圆、合结圆钢、合金管坯、易切削钢和轴承钢。
钢坯轧制时,经加热后送入800轧机进行粗轧开坯。800轧机采用二辊可逆式粗轧,孔型系统箱型孔型,可变换5、6、7槽3种配辊形式,轧辊零件加工图见图1。
轧辊材质为半钢,其合金成分见表1。轧辊有关参数和轧槽吨位如见表2。
表1
图1 800轧辊零件图
表2
二、断裂轧辊基本情况
2012年5月6日凌晨发生轧辊扁头断裂事故。该轧辊最后一次上机,轧制3 000t。新轧辊直径φ852mm,断裂时轧辊直径φ844mm,该支轧辊共使用2次,累计轧钢21 000t。当次轧制钢种为42CrMo及45C。
断口为下辊扁头,因扁头断裂之后,剥落部分掉到机架辊轴承座下面无法取出,但从断面情况来看,存在明显的水印,颜色为深黄色,占整个断口面积的30%左右(图2);另外断口肉眼可见3处细小铸造缺陷:夹杂、气孔(图3)。
图2 断裂扁头位置示意图
图3 断面情况
三、原因查找分析
1.加热温度
当时出炉前和出炉期间加热炉均热段温度超过1 200℃(轧制钢种为45C),原料加热按上限进行烧钢,温度检查无异常。
2.800轧辊3 250kW电机电流检查
检查断扁头之前轧制电流情况发现异常,断裂时轧制加速共用1.5s时间,当时最高转速为38r/min,电流最高为1 838A。
2012年5月5日中班,换规格检修后,开始轧制150规格轧制道次为13道次,到22∶40左右开始减道次为11道次轧制,次日夜班接班后用13道次轧制,到0∶15后直到断扁头时间内改为11道次轧制,从电流情况上看可以看出减道次轧制是在800轧槽1孔前2道轧制时减道次,电流在减道次前后1、2道次明显增高,13道次轧制电流都低于1 400A,11道次轧制电流都高于2 000A,大部分在2 400A左右。
操作过程中大压下量造成电流持续在高位运行,电流越高,轧辊扁头扭矩越大,长期的大压下量使轧辊负荷增大;另外咬入到加速的持续时间较短,增大了轧辊的扭矩。
3.轧辊上线装配情况检查
5月5日13∶54分800由于磨瓦更换完这套轧辊后,上一套轧辊直径为φ824mm,该套轧辊直径为φ844mm,相差20mm,实际换辊过程中,没有对吊瓦位置进行调整,使下辊万象接轴摆动幅度增大,高速转动时因动不平衡产生超出本身重量的甩力;另外,上线时没有更换新半圆瓦,旧半圆瓦磨损15mm,使扁头与瓦之间间隙增大,增大了扁头的瞬时冲击力。
四、轧辊扁头强度归纳分析
根据工况得知,扁头只承受扭矩而不受弯矩。现场勘查,工件1GBF85055—MB454轧制过程中存在多处瞬时电流及转速超标现象。就该产品过程电流及转速记录120时刻点,一一核算瞬时扭矩并得出如下结论。
(1)瞬时电流≥2 600A者2时刻点,占1.67%;瞬时电流≥2 500A者6时刻点,占5.00%;瞬时电流≥2 400A者47时刻点,占39.17%;瞬时电流≥2 300A者74时刻点,占61.67%;电压一定情况下,电流与扭矩成正比,高电位运行,扭矩过大。
(2)瞬时转速<10r/min者15时刻点,占12.5%;瞬时转速<20r/min者27时刻点,占22.5%;瞬时转速<30r/min者29时刻点,占24.17%;瞬时转速<50r/min者33时刻点,占27.5%;功率一定情况下,转速与扭矩成反比,低转速运行,扭矩过大。
(3)扭矩提升倍数≥10者21时刻点,占17.5%;扭矩提升倍数≥5者30时刻点,占25.0%;扭矩提升倍数≥3者33时刻点,占27.5%;扭矩提升倍数≥2者82时刻点,占68.3%;综合考虑功率及转速,对比额定电流及最大电压核算得出的“标准扭矩”,表明轧制过程中,扭矩过大。
(4)瞬时使用强度≥1 000MPa者32时刻点,占27.0%;瞬时使用强度≥700MPa者40时刻点,占33.3%;瞬时使用强度≥500MPa者100时刻点,占83.3%;扁头扁宽、扁外圆等辊型尺寸规格一定情况下,强度与扭矩成正比,轧制过程中,使用强度过大。
(5)强度提升倍数≥10者21时刻点,占17.5%;强度提升倍数≥5者30时刻点,占25.0%;强度提升倍数≥3者33时刻点,占27.5%;强度提升倍数≥2者82时刻点,占68.3%;扁头扁宽、扁外圆等辊型尺寸规格一定情况下,对比额定电流及最大电压核算得出的“许用强度”,表明轧制过程中,使用强度过大。
结合现场检查结果:“断裂时轧制加速共用1.5s时间,当时最高转速为38r/min,电流最高为1 838A。正常3~4s到最高转速80r/min。正常轧制电流有在2 400A左右”。综合分析认为1GBF85055—MB454轧制过程存在普遍瞬时电流及瞬时转速超标现象,该问题的产生导致瞬时扭矩过大,高扭矩轧制条件下,轧辊长时间连续服役超过《湘钢800轧辊采购技术协议》中所要求轧辊自身强度极限,是导致扁头断裂的原因。
五、结语
结合现场操作实践,低转速高电流实际为带钢压下后带钢启转,形成超低速重载时刻,此时超出轧辊扁头本身的许用强度,造成扁头断裂。通过此次事故,建议如下。
第一,要求轧钢时不能擅自违规减道次轧制,不能带钢压下后快速启转,轧辊上线必须按要求调整万向轴托架。
第二,对后续传动设计方面,建议扩大扁头根部截面积,即设计时将扁头叉U型槽向外退出50mm左右,增大许用扭矩。
[1] 张俊彦,黄宁宁. 理论力学[M]. 北京:北京大学出版社,2004.
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