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莱钢炼钢厂推行资源化用水生产的实践

2014-03-21

中国设备工程 2014年4期
关键词:炼钢厂结晶器连铸

(山钢股份有限公司莱芜分公司炼钢厂,山东 莱芜 271126)

莱钢炼钢厂推行资源化用水生产的实践

颜景春,邢东方,孙惠玲,赵景泉

(山钢股份有限公司莱芜分公司炼钢厂,山东 莱芜 271126)

介绍了莱钢炼钢厂通过推行资源化用水生产技术,实现了降低新水消耗、工业废水零排放的目标。

用水系统;资源化再利用;生产实践;效益

一、前言

近年来,随着莱钢炼钢厂产量大幅提高,整个用水系统的供应能力已经不能满足生产需要。炼钢生产污水中产生的某些污染物处理起来比较困难,如含油废水、含油污泥的脱水、酸废液的再生处理等均有待开发研究。限制了这部分水的长期稳定循环利用,从而使炼钢工业用水的循环利用率得不到有效提高,致使新水消耗增加,大量污水外排,对周围环境造成污染。因此节约用水、减少排污、在用水方面实现减量化、再利用、再循环的循环经济运行模式,已成为炼钢发展面临的紧迫任务。

二、用水系统存在的问题

炼钢及连铸生产对各循环水质的要求不同,造成外排废水量增加,补水量加大;供水系统的处理能力不能满足冷却要求,造成补水量增加;部分外排水水量较大,不能得到充分回收利用,造成资源浪费;用水点分散,造成用水管理难度大,不利于节水工作的开展。

三、推行资源化用水生产的实践

1.工艺技术优化项目的实施

通过对整个供水系统的工艺进行优化,提高工业水重复利用率,降低新水消耗。

(1)分析优化供水系统工艺

炼钢厂水处理系统共有6个:1#~3#炉中压、高压水处理系统、1#~3#炉除尘污水处理系统、4#炉水处理系统、1#~4#连铸结晶器水处理系统、1#~4#连铸浊环水处理系统和精炼水处理系统。由于各水系统用途不同,其用水水质标准也不同。

各循环水处理系统在运行中,水中的含盐量会增加,浓缩倍数升高,系统容易结垢,对管路和设备造成危害。为控制浓缩倍数,必须对系统进行排污。各水系统分别排污,造成水耗增加。通过对各水系统进行合理改造,可解决各排污水的重复再利用。

(2)各用水系统水质指标要求(表1)及实际水指标(表2)

表1 各用水系统水质指标要求

表2 各水系统化验记录

从表1、2可以看出,连铸结晶器水硬度最低,其次是转炉除尘水;悬浮物转炉除尘水最高,其次是连铸浊环水;水温转炉除尘水最高;pH值转炉除尘水最高。综上所述,各水系统之间可以实现梯级循环利用。

(3)方案制定

由于精炼循环水量较小,在精炼车间用作地面洒水,不单独排污;连铸结晶器水系统定期排污进入连铸浊环水系统;连铸浊环水系统定期排污进入转炉除尘水系统;转炉高压水系统定期排污进入转炉中压水系统;转炉中压水系统定期排污进入转炉除尘水系统,各水系统排污水在各系统间形成梯级利用(图1)。

图1 水系统梯级利用示意图

(4)使用效果

由于连铸结晶器水系统的浓缩倍数高达5~6倍,经过两个浇次结晶器内部就结垢,严重影响正常生产,并造成结晶器铜管消耗上升,不得不通过大量更换新水来降低水系统的浓缩倍数,每次换新水量达10 000t左右。通过各水系统排污水的再利用,各水系统的浓缩倍数控制在2~3倍,能够满足生产需要,从而实现整个水系统污水零外排,降低了新水消耗。

2.设备改造项目的实施

(1)转炉污水处理系统改造

1#~3#炉、4#炉高压水系统分别增加300t/h、200t/h冷却塔各1台,保证在事故状态下水系统的正常运行,提高转炉污水处理系统冷却处理能力;将1#~3#炉污水处理系统4台热水泵型号改为IS200-150-315B,增大热水泵供水能力,保证热水全部得到足够的冷却。

(2)软水站改造

增加水过滤器、转炉用软水箱、转炉软水泵等设备、将站内管道全部换为耐腐蚀管道,保证使用安全性;加装电磁流量计;盐泵出水管道安装流量计,便于流速控制。保证钠离子交换器的安全、经济运行。

(3)连铸水处理系统改造(图2)

将各连铸机的二冷水系统彻底分开,独立运行,1#~2#机、3#~4#机实现双系统单独供水,保证事故处理状态下各连铸机的正常运行;连铸泵房I组4台250S-39型泵改造为3台300S-32型泵,增加1 000m3/h喷雾无填料冷却塔1台,进一步提升连铸水处理系统冷却能力。

图2 连铸水系统优化改造示意图

3.资源化再利用

(1)澡堂外排水的回收利用

澡堂外排水经两级沉淀过滤并加药处理后,用水泵把过滤后的水加压打到除油沉淀池或污水集水井内,作为连铸设备冷却水或转炉除尘污水补水用,每天可节约新水200t左右。

(2)转炉除尘污水用于渣跨钢渣的水力消尘

钢渣在装运过程中粉尘二次扬尘污染严重,对环境影响较大。转炉除尘污水用于钢渣水力消尘,既解决了除尘污水定期外排而产生的环境污染问题,又节约了新水消耗、降低了粉尘污染。

(3)软水站外排水的回收利用

正洗水回收至集水井内,进行厂区道路洒水及渣跨红渣打水;反洗水作为连铸浊环水补水。年可节约新水消耗3万t。

4.加强用水管理,创建“省级无泄漏”工厂

(1)加强生活用水管理

制定下发《振衣楼管理规定》,对洗澡时间、用水管理等进行了明确规定和规范管理,降低新水消耗;各办公楼厕所用水进行节水改造,一部分使用红外线感应器;一部分使用手动延时阀。

(2)完善《炼钢厂无泄漏考核规定》

细化无泄漏管理责任区域,明确责任单位及责任人,使无泄漏管理实现有据可询;进一步加大考核力度,强化组织领导机构管理,设置无泄漏兼职管理员;各单位制定远期及近期治理规划及可行性措施,使漏点及时发现、及时处理,以达到全员参与、上下齐抓共管的局面。

(3)严格规范绿化用水

下发《环卫车间用水管理规定》,规定用水时间,明确责任区负责人,严格界定职责范围;强化考核,对乱用水、漫浇、喷头浇灌及管理不到位等情况均设定考核金额,以达到用最少的水资源,建最好的花园式工厂的目的。

四、结语

炼钢厂通过推行资源化用水生产技术,每年可节约新水消耗100万t左右,不仅有效地缓解了炼钢厂用水紧张的局面,也极大地降低了生产成本,节约了资源能源消耗,杜绝了污水外排,有效降低了环境污染,取得了良好的社会和经济效益。

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