物体打击事故分析
2014-03-20毛景平
毛景平
宝钢集团八钢公司安全监督部
2013年6月26日11时35分左右,某焦煤公司25221运输巷688m处发生一起钻杆伤人事故,导致瓦斯抽放队1名现场施工作业人员死亡。
1 事故简要经过
6月25日夜班25221运输巷5#钻场1#钻孔(688m处)施工到位,钻杆未退,6月26日白班班前会,抽放队长王某安排曾某、李某、乔某等6人在25221运输巷688m处1#钻孔将钻杆退出。11时20分曾某、李某、乔某等6人抬着水泥到达作业地点。曾某、李某、乔某拆卸钻杆,其余3人继续搬运水泥。进行安全检查后,钻机司机曾某负责操作钻机,李某负责拆卸钻杆,乔某负责码放钻杆。11时35分左右,当钻杆退到12根(9.12m,每根钻杆长0.76m,钻杆直径50mm)时,曾某突然听见异常响声,随即看见巷道上帮煤壁原老钻孔(2011年9月施工)窜出钻杆,将李某顶至下帮,曾某立即组织附近人员施救,并向调度汇报(时间为11时38分),同时将伤者李某运出井口送往焦煤集团职工医院,经抢救无效死亡。
2 事故原因分析
(1) 直接原因。
2011年9月施工的瓦斯抽放钻孔内遗留钻杆未得到有效处理,施工人员在打钻过程中对老钻孔周围的煤体产生扰动,致使老钻孔内钻杆松动,钻杆在重力及地压力影响下窜出伤人致死。
(2) 间接原因。
管理原因:危险源的辨识不到位,没有将老钻孔内可能遗留钻杆的危险因素辨识出来;安全技术措施编制的不完善,对新钻孔施工当中瓦斯压力的变化缺乏预见性;瓦斯抽放队的钻杆发放没有领用记录可查,钻杆出入库管理不到位。
技术原因:该钻孔无竣工图,矿井瓦斯抽采钻孔竣工图自2011年12月25221工作面准备抽采评价时才绘制留存。矿井瓦斯抽放队无废孔处理记录;钻孔的设计不合理。没有利用老钻孔继续抽放瓦斯,重新进行了补孔。
3 纠正预防措施
(1)该焦煤公司对该矿井所有钻孔进行排查,对原来记录不详的所有老钻孔,按照可能残留钻杆的情形、防止钻杆窜出的要求进行封堵。
(2)修改瓦斯抽放管理体系文件,补充钻杆折断、钻杆遗留处理措施及瓦斯抽放废孔管理措施。
(3)加强瓦斯抽放设计、规程编制管理,对在用的规程、措施查漏补缺。明确瓦斯抽放废弃钻孔和遗留钻杆钻孔的技术处理措施。
(4)加强瓦斯抽放钻孔施工验收管理工作,确保钻孔施工各个环节的质量,所有钻孔进行编号、挂牌管理;若出现卡钻、遗留钻杆等情况,按照废孔注浆封堵加挡板处理,标注在钻孔施工竣工图上,注明遗留钻杆数量、时间、参数等数据,当班验收员签字确认。
(5)从煤矿及区队层面加强钻杆发放的记录管理,并建立台账,对于损坏和减少的钻杆做到有据可查。
(6)在危险预知卡中新增卡钻、钻杆折断的风险及防范措施,并纳入KYT训练活动当中。
(7)加强抽放钻孔施工钻机操作人员安全防护,在装卸钻杆、钻机操作人员的位置,增设防护挡板,并随钻机移动。
(8)在事故现场开展安全警示教育,由事故煤矿矿长、书记、总工进行现场事故反思。组织各个煤矿瓦斯抽放主要操作工、中层领导、机关部门主管及外委施工项目部负责人到事故现场接受警示教育。
(9)将此次事故制作多媒体视频课件,对新进员工和转岗员工进行安全教育,提高安全实训效果。
(10)该焦煤公司开展以一通三防、瓦斯治理、地测防治水、机电运输安全,设计、规程、措施复查为主要内容的专项安全隐患排查工作,彻底排查各类安全隐患。