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龙首一级水电站水库放空期间大坝观测分析

2014-03-15

中国水能及电气化 2014年10期
关键词:过程线拱坝坝顶

(甘肃电投河西水电开发有限责任公司,甘肃 张掖 734000)

1 概 述

龙首一级水电站位于甘肃省张掖市西南30km的黑河中游,是一座不完全日调节水电站。水电站拦河坝为碾压混凝土半重半拱坝,坝顶高程1751.50m,最大坝高80m,顶宽5m,底宽14m,为Ⅲ等中型工程。水电站水库设计总库容1320万m3,校核洪水位1749.40m,设计洪水位1748.49m,正常蓄水位1748.00m,相应库容为1210万m3。水电站装机容量59MW(3×15MW+2×7MW),年均发电量1.84亿kW·h。

2 观测设备的布设情况

2.1 变形观测设备

垂直位移共设有7个测点,分别设置于重力坝、拱坝及推力墩上;倾斜观测设在重力坝和推力墩上;垂线观测共有7个测点,包括重力坝坝顶测点、重力坝基础测点、拱坝坝顶与坝基测点、推力墩坝顶与坝基测点和拱坝挠度测点。

2.2 内部观测设备

坝体内部共埋设207支监测坝体温度、应力应变和在应力作用下坝体各结构缝的变化情况、坝体渗压变化情况的仪器。其中五向应变计70支(其中2支无数据),无应力计14支,温度计66支(其中2支已损坏),测缝、裂缝计28支(其中2支损坏),渗压计29支(其中1支已损坏),仪器完好率96.60%。

2.3 渗漏观测设备

在大坝的重力坝和拱坝布置了7个扬压力观测点,利用三角堰进行坝体渗漏量观测;绕坝渗流在左右坝肩、重力坝和推力墩共布置有4个测点,利用平尺水位计进行观测。

3 各观测项测值及初步分析

3.1 环境量

龙首一级水电站环境量主要监测上、下游水位和气温,主要采用人工方式进行观测。在水库放空期间,加密了测次。

a.上游水位。上游水位过程线见图1。

图1 上游水位过程线

b.下游水位。在水库放空过程中,下游水位随机组过流变化,机组停机后,由于泄放的库水中夹带大量泥沙,淤积在尾水渠,导致尾水位上升,当机组开机运行后,尾水位恢复至正常水位。

c.气温。水库放空期间坝区最高气温22℃,最低气温2.50℃,平均气温9.79℃。

3.2 坝体温度

坝体温度受水库放空影响,上升幅度增大,符合正常变化规律。1748.00m高程温度受气温影响最大,坝体温度7℃。低高程温度变化滞后于气温的变化,坝体温度月最大变幅为5.20℃。1743.00m高程库水温4.90℃,水库放空后,该测点温度变化与气温变化的相关性明显。拱坝基岩温度变化很小,平均温度为8.50℃。

3.3 大坝变形

3.3.1 水平位移

龙首一级大坝共布置有5条垂线,其中推力墩布置一条正垂和一条倒垂,在1700.00m高程布置两个测点:PL1、IP1;拱坝布置一条正垂和一条倒垂,在1700.00m高程布置一个挠度测点:PL2-1,在1680.40m基础廊道布置两个测点:PL2-2、IP2;重力坝布置一条倒垂,在重力坝顶1751.50m高程布置一个测点:IP3-1,在重力坝堵头廊道布置一个测点:IP3-2。

a.坝基水平位移。从过程线分析(见下页图2),水位升降对坝体基础水平位移有一定影响,当水位下降时,径向向上游位移,拱坝切向向右岸位移;当水位上升时,径向向下游位移,拱坝切向向左岸位移。

图2 拱坝基础水平位移过程线

在水库蓄放过程中,大坝基础水平位移和上游水位均有明显的相关性。从位移量值上分析,各测点位移幅度较小,无异常突变。上游水位蓄至正常蓄水位时,各测点位移均恢复至水位下降前量值,变化过程符合混凝土坝变形规律。

b.坝顶水平位移。从过程线分析(见图3),坝顶水平位移变化趋势与基础一致,当水位下降时,径向向上游位移,切向向右岸位移;当水位上升,径向向下游位移,切向向左岸位移。

图3 拱坝坝顶水平位移过程线

大坝坝顶水平位移和上游水位相关性明显。

坝顶水平位移受温度影响也较大,根据混凝土坝变形规律和历年大坝变形规律分析,水库放空期间,拱坝表现为径向向上游位移、切向向右岸位移的趋势。

拱坝顶径向位移量值较大,此次降水期间位移幅度达到9.22mm,通过分析,主要影响因素为水位和温度,其中水位分量为5.70mm,温度分量为3.52mm。时效分量已趋于稳定。

通过观测,大坝水平位移水位分量主要集中在1720.00m高程以上,1720.00m高程以下水压力对大坝水平位移影响较小。上游水位蓄至正常蓄水位时,各测点位移均恢复至水位下降前量值,变化过程符合混凝土坝变形规律。

3.3.2 垂直位移

在水库放空期间,坝顶垂直位移均呈现上升趋势,最大位移值2.41mm,位于GM6测点,最小位移0.58mm,位于GM2测点,大坝不均匀沉降较小,变形符合正常变形规律(见下页图4)。

图4 坝顶垂直位移分布

3.4 渗流观测

3.4.1 坝基渗漏量

从过程线分析(见图5),坝基渗漏量在水库放空初期均缓慢下降,坝基渗漏量与库水位相关性明显,但相对于库水位变化明显滞后。拱坝渗漏量在库水位降至1730.00m以下时突然降低,但在水库放空后渗漏量仍稳定在0.3L/s,通过检查发现坝前淤积至1710.00m水位,说明拱坝主要渗漏水来自于坝前地下水和下游尾水。

图5 拱坝坝基渗漏量过程线

3.4.2 坝基扬压力

从过程线分析(见图6),拱坝坝基扬压力水位与上游水位相关性明显,同步性较好。上游水位下降,扬压力水位降低;水位上升,扬压力水位升高。拱坝扬压力水位变幅最大点为UP3测点,变化幅度为10.03m;变幅最小点为UP4测点,变化幅度为5.64m。扬压力未出现异常变化。

图6 拱坝基础扬压力水位过程线

3.4.3 绕坝渗流

在此次水库蓄放过程中,绕坝渗流PW-2、PW-3、PW-4测点水位变化异常。在水库放空过程中,绕坝渗流水位呈上升状态,在水库蓄水过程中,绕坝渗流水位降低。结合现场检查情况分析,在水库放空过程中,洪水夹带大量泥沙,导致下游尾水淤积升高4~5m,绕坝渗流下游渗水通道堵塞,导致水位上升,上游水位上升后,机组开机,下游淤沙被冲走,渗水通道通畅,水位下降。

图7 绕坝渗流水位过程线

3.4.4 坝体渗压

通过数据统计表和过程线(见图8)可以看出,拱坝1680.00m高程以下坝体渗压与上游水位变化相关性明显,水位下降,渗压降低,水位上升,渗压增大,靠近上游测点受库水位影响效果更为显著,受影响程度由上游到下游逐渐减弱。坝基渗漏量相对上游水位变化有滞后现象。

图8 拱坝1677.40m高程渗压过程线

3.5 大坝裂缝

3.5.1 坝体结构诱导缝

左右诱导缝在水库蓄放过程中开合度均有变化。较低高程开合度变化较小,较高高程开合度变化较大;下游开合度变化大于上游;水位下降,开度增大,水位上升,开度减小。

3.5.2 周边缝

拱坝靠下游周边缝开合度没有变化,靠上游J1-3、K2-1测点随库水位变化开合度发生变化,右拱边坡周边缝测点K2-1在水位下降时开合度增大;水位上升时,开合度减小,最大变幅为0.10mm。左拱周边缝上游测点J1-3在水位下降时,开合度增大;水位上升时,开合度减小,最大变幅0.18mm。右拱周边缝1735.00m高程上游测点J4-1也有小幅度开合变化,最大变幅为0.11mm。

从过程线看出(见下页图9),拱坝基岩结合缝无明显变化,开合度稳定。

图9 拱坝基岩结合缝开合度过程线

4 结 论

龙首一级水电站大坝水库放空期间,通过对观测数据进行浅显分析,得出以下几点结论:

a.水库在蓄放过程中,大坝基础水平位移和上游水位均有明显的相关性。从位移量值来看,各测点位移幅度较小,无异常突变。上游水位蓄至正常蓄水位时,各测点位移均恢复至水位下降前量值,变化过程符合混凝土坝变形规律。

b.坝顶水平位移和上游水位相关性明显,坝顶水平位移受温度影响较大,根据混凝土坝变形规律和历年大坝变形数据分析,水库放空期间,拱坝、重力坝表现为径向向上游位移、切向向右岸位移的趋势;推力墩径向向上游位移、切向向左岸位移。拱坝顶径向位移量值较大,此次降水期间位移幅度达到9.22mm,通过分析,主要影响因素为水位和温度,其中水位分量为5.70mm,温度分量为3.52mm。时效分量已趋于稳定。重力坝、推力墩也符合此变形规律。大坝1720.00m高程以下水压力对大坝水平位移影响较小。

c.坝基渗漏量、扬压力、坝体渗压均与上游水位有明显的相关性,坝基渗漏量相对上游水位变化有滞后现象。

d.大坝各结构缝、周边缝随库水位变化有小幅度变化,量值较小。

e.此次水库蓄放过程中,大坝各观测量正常,变化符合正常规律,未出现异常变化,大坝运行状态正常。

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