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双封隔器单卡油层炮眼封堵管柱

2014-03-08张树仁

油气田地面工程 2014年6期
关键词:胶筒炮眼洗井

张树仁

大庆油田采油一厂

双封隔器单卡油层炮眼封堵管柱

张树仁

大庆油田采油一厂

双封隔器单卡油层炮眼封堵管柱具有反洗井、反冲砂、免投捞和重复坐封的性能,一趟管柱下井可实现对上、下非封堵油层的保护,目的层封堵,反洗井和带压候凝,减少了施工工序。双封隔器单卡油层炮眼封堵管柱技术只封堵炮眼,不污染油层,井筒不留异物,封堵有效期长,施工方法简单。

双封隔器;单卡油层;封堵工艺;试验

现有的各类机械及化学封堵工艺存在工序复杂、成本高、适应性差等问题。化学封堵存在施工风险大,对地层伤害大以及封堵费用高等缺点;机械封堵工艺在采取增产增注等各种措施时需将封隔器取出,增加了施工工作量和成本。为此研制出一种双封隔器单卡油层炮眼封堵管柱,该管柱具有反洗井、反冲砂、免投捞和重复坐封的性能,一趟管柱下井可实现对上、下非封堵油层的保护,目的层封堵,反洗井和带压候凝,减少了施工工序。双封隔器单卡油层炮眼封堵管柱技术只封堵炮眼,不污染油层,井筒不留异物,封堵有效期长、施工过程简单。

1 工作原理

在油水井封堵作业施工过程中,井下封隔器内滑套在不同的压力作用下,配合旋转、上提等不同动作达到封堵作业每个工序的技术要求。按封堵设计深度下入管柱,下级封隔器与中级封隔器对准封堵层段。投球加压释放中、下级封隔器,再加压打开下级封隔器的外套挤堵孔,正注炮眼封堵剂,加压挤注堵剂,直至压力升高。下放管柱,使中级封隔器下至下级封隔器位置(上级封隔器下至中级封隔器位置),投球坐入上级封隔器内滑套台阶上,油管憋压,剪断上滑套剪钉,释放上、中级封隔器,再加压对封堵层带压候凝并观察封堵效果。

该工艺管柱由上、中、下三级封隔器组成,封隔器胶筒耐压20MPa,刚体最大外径100mm。

2 试验

(1)坐封反洗井解封试验。分别把上、中、下三级封隔器装入封隔器试验装置内,油管正打压,上、中、下三级封隔器均在压力为0.8MPa时胶筒开始胀封,加压至12MPa,胶筒紧贴于套管壁。反洗井时套管正打压0.1~0.2MPa,封隔器解封。

(2)中、下级封隔器组合管柱试验。将中、下级封隔器串联连接,用2个套管短节分别套在中、下级封隔胶筒处,投球,油管正打压释放中、下级封隔器,逐渐加压至10.5MPa,剪断滑套销钉,挤注进液孔开始出液。

(3)下级封隔器上提解封试验。用400mm长套管短节套在下级封隔器胶筒处,正打压释放封隔器。将套管短节固定,向上拉动封隔器,拉至102 kN时将上提剪钉拉断,解封下级封隔器。

(4)双封隔器单卡管柱现场试验。在2口井上用清水进行了坐封、验封、解封性能试验,试验结果达到了设计技术指标,单卡封堵管柱顺利起出,清水试验成功。

3 现场应用

在清水试验成功的基础上,于2012年在79口井进行了双封隔器单卡炮眼封堵现场施工,最大封堵厚度17.4m,平均封堵厚度5.92m;最大封堵跨度60.4m,平均封堵跨度14.73m。79口试验井封堵后,全部采用对堵层试压的方法进行封堵效果验证,封堵成功率100%。79口井全部采用反冲的方法将井筒内多余的堵剂反冲出来,实现了不留塞、不钻塞。

4 结论

(1)双封隔器单卡油层炮眼封堵管柱技术具有旋转、液压、上提三重解封机构,该技术在工具内外充满堵剂的情况下,能顺利坐封,安全解封。

(2)炮眼封堵工艺技术对油层伤害小,成本较低,实用性强,操作安全可靠,施工方法简单,一次封堵跨度大,具有很好的推广应用前景。

(栏目主持樊韶华)

10.3969/j.issn.1006-6896.2014.6.078

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