大型沉箱出运工艺的优化*
2014-02-26于祖杰
于祖杰
(龙口港集团有限公司,山东 龙口 265700)
1 工程概况
随着港口吞吐量的不断增大,现有码头已经远远满足不了吞吐量的需求,因此需尽快建设码头,为此决定建设烟台港龙口港区27、28、29号通用泊位工程,本工程共建设3个50 000t级通用泊位(水工结构按10万t级设计),采用直立岸壁形式与岸线顺接,岸线总长891m,其中码头岸线长769m、直立岸壁长122m。主体结构采用重力沉箱式,本工程共有沉箱52个,其中A型沉箱31个,其尺寸为H×B×L=16.8m×17.45m×18.826 m;B型沉箱19个,其尺寸为H×B×L=20.25m×17.45m×18.826m;其他类型沉箱2个。
由于种种原因致使工程开工较晚,现有的施工方法不能满足施工进度的需求,因此迫切需要用新方法和工艺改变工程进度,通过多次试验,探索出操作简单、工效高、费用低的沉箱拖运工艺。
2 旧工艺
目前国内沉箱陆上运移大多采用缠绕围绳和埋设拉鼻两种方式作牵引点运移沉箱。根据以往施工时的经验,总结出上述两种工艺的特点,具体如下:
2.1 围绳法拖运沉箱缺点
1)围绳笨重,其缠绕施工需要由多人同时配合塔吊作业。
2)使用围绳的数量多,且沉箱边角部位需要增设护角钢板,则单个沉箱的摊销费用高。
3)拖运工效低,施工难度大,安装及拆除单个沉箱的钢丝围绳需要历时约5~6h。
2.2 埋设拉鼻法拖运沉箱缺点:
1)拉鼻为一次性构件,无法周转使用;2)费用高。
3 新工艺
对现有沉箱拖运工艺进行分析,共找出3个要因,它们分别是:工艺复杂、历时长、不能周转的特点,经过分析和计算形成如下新的技术方案,该方案经过多次沉箱出运的摸索,成功掌握该项新的技术,具体技术如下:
本工程单个沉箱重约3 000t,根据施工经验:沉箱在超高压气囊上运移过程中的滑动摩擦系数约为沉箱自重的3%~5%。具体到本工程中,沉箱的滑动摩擦力约为3 000t×5%=150t。一般沉箱出运需预埋孔安置销钉4个(前、后牵引各两个),若沉箱需要横移等施工,则需要设置8个预埋孔放置销钉。单个拉鼻的抗拉强度F不小于150÷2=75t。
则:
沉箱预制时在沉箱底部四个角各放置一个木盒,该木盒经防腐处理,一面作为牵引孔,朝外,不封,其余五面用木板封住(图1)。选择该位置的主要是沉箱前后趾砼较厚、钢筋布置密集,受力条件好,不影响沉箱结构安全,采用防腐是因为怕该处经过海水是侵蚀影响沉箱的耐久性,同时沉箱在移动到浮船坞是时候该孔由环氧树脂砂浆封住该孔。
木盒上面预留一个直径15cm的朝上的销钉孔,放置销钉(图2)。底层沉箱浇筑前,将销钉孔模板和牵引孔模板安放在沉箱模板的指定开口位置,待底层混凝土终凝后先将销钉孔模板,牵引孔模板随沉箱模板一起拆除。在沉箱移动时,销钉丛此孔插入,固定钢丝绳扣。该孔位置距离沉箱端部的距离为1m,这样在沉箱出运时才可以保证沉箱的安全。
放置木盒时需与周边钢筋留有至少8cm以上的钢筋混凝土保护层(图3)。这样做的原因沉箱重量太大,在沉箱横移时特别容易损伤沉箱的保护层,因此预留8cm以上的钢筋保护层,能够确保沉箱砼不被销钉轴承挤压破坏和钢丝绳磨损,从而有效确保沉箱的结构安全和表观质量。
沉箱出运时通过牵引孔以钢丝绳扣为拉鼻,通过销钉孔利用大直径圆钢作为销钉固定钢丝绳,牵引机将拖运牵引力传给沉箱,带动沉箱前移(图4)。在制作钢丝绳扣时尽量多些回绳,从而增加运移的安全性,牵引机在开始拖动时要缓缓用力,这样有利于钢丝绳扣和销钉的结合,避免破坏钢筋保护层和沉箱的表观质量。
图1 预埋木盒的位置Fig.1 Locations of the wooden boxes to be buried
图2 销钉孔位置Fig.2 Position of the orifice
图3 预埋木盒与钢筋间距Fig.3 Space between the wooden box to be buried and the ireinforcing bar
图4 新工艺出运沉箱Fig.4 Hauling caisson using a new process
4 新工艺特(优)点
新工艺的主要施工要点是:在沉箱上预留牵引孔,以钢丝绳扣为拉鼻,利用大直径圆钢作为销钉将沉箱拖运牵引力传力给沉箱。该工艺的主要特点是:工效快、费用低、易操作。简要介绍如下:
1)改进后的沉箱运移工艺施工方便,安装、拆除牵引绳,不需要塔吊的配合;
2)改进后新工艺的施工工效快,原先需要使用20余人工作5~6h的才能够完成的围绳安装、拆除工作,现在只需要4~6人工作2h左右即可完成牵引点的安装。
3)改进后的新工艺直观、明了,操作简单,施工人员能够很快掌握操作要领。
4)改进后的新工艺的费用低,与原拖运工艺相比,新工艺可有效降低沉箱运移成本。
5)该工艺解决了以往沉箱出运工序繁琐、效率低、费用高,成品时常遭到破坏的缺点,避免沉箱壁的混凝土保护层厚度遭到严重破坏,提高沉箱出运的质量,同时也可应用于其它大型砼构件的陆上运移。
5 结 语
用新方法解决实际问题,不断改进工艺,提高沉箱的出运工效,降低沉箱的运移费用;通过这次创新提高了职工的创新意识,树立创新就是效益的理念,搞好技术创新管理,提高企业的管理水平。
[1] JTS257-2008水运工程质量检验标准[S].北京:人民交通出版社,2008.