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降低转油站能耗浅析

2014-01-25吴长庆大庆油田有限责任公司第五采油厂

石油石化节能 2014年1期
关键词:转油单井加热炉

吴长庆(大庆油田有限责任公司第五采油厂)

X号中转站投产于1991年7月,总占地面积5363 m2,其中建筑面积507.84 m2,设计规模为6750 t/d,主要担负XX队X口油井所产原油的计量和外输任务,并担负XX队油井掺水任务、洗井任务、并将含水原油及湿气输送至杏四联合站,将加热加压后的热水输送至各单井。站内共有各类机泵23台,压力容器7座。通过扩大停掺水规模等措施,取得了较好的节气效果。

1 工艺流程

转油站采用分离缓冲游离水脱除器进行气、油、水分离,分离后的油经过输油泵加压以及计量后输至杏四联合站,游离水放出作为本站供热用污水,即供站外系统油井掺水和热洗供水,分离出的伴生气计量后自压至杏四联合站。站内燃料气为联合站返输干气,当干气不能保证时也可烧本站自产湿气。

1)油系统:

计量间来液阀组→调油阀→游离水脱除器→外输泵→流量计→外输杏四联合站。

2)天然气系统:

游离水脱除器→除油器→天然气计量→(加热炉、外输X联合站)。

3)掺水系统:

游离水脱除器污水→掺水炉→掺水泵→流量计→计量阀组间。

4)热洗系统:

游离水脱除器污水→热洗炉→热洗泵→流量计→计量阀组间。

2 设备明细

机泵明细见表1。

表1 机泵明细

3 能耗分析

转油站能耗主要是两个方面,一是热能,即加热炉的供热和热损失部分;二是电能,即供外输液能和克服沿程阻力的能耗。要降低转油站能耗需从这两方面入手。转油站能耗分析流程见图1。

通过分析我们认为现有条件下,节约能耗的最好办法就是减少点炉和掺水泵的运行时间,我们采取以下措施:

1)减少点炉时间。进入5月开始停炉进行常温输送,比去年提前1个月,每月只在热洗周期内点炉,而且尽可能缩短热洗天数,由5天控制在3天之内,减少天然气消耗,与2011年上半年相比节约天然气69 050m3。

图1 转油站能耗分析流程图

2)扩大停掺水规模。根据以往停掺水的经验,扩大停掺水规模,对15 t以下的双管流程单井都实施季节性停掺水,今年季节性停掺水井数为100口井,占全队总井数的61.7%,比去年季节性停掺水井数多50口井。规定可掺水单井掺水量不能超过10m3/d,环井中的每口单井也不能超过10m3/d[1]。

3)变频器的使用。因外输泵和掺水泵日处理量超过日生产量,造成电动机有功功率的多余消耗,2011年初联合站油泵和水泵安装了变频器,解决了这样的问题。

4)采取措施降低管线回压。由于停掺水的执行,管线回压必然上升,不仅会造成泵的负荷上升,消耗更多的电量,而且给正常生产造成困难。对于单井回压升高的情况,做到密切观察,摸索规律,及时冲洗管线,保证停掺水的执行。

5)改造采暖系统。在冬季时泵房、阀组间内由于输送的都是高温液体,根据实际测量温度,不需要供暖就可以保证室内温度。所以拆除泵房、阀组间内采暖设施不影响正常生产,而且降低能耗[2]。

2012年1—6月与2011年1—6月生产能耗数据见表2。

2012年1—6月与2011年1—6月吨液耗气对比见图2。

图2 2012年1—6月与2011年1—6月吨液耗气对比

表2 2012年1-6月与2011年1-6月生产能耗数据情况

2012年1—6月与2011年1—6月输液单耗对比见图3。

图3 2012年1—6月与2011年1—6月输液单耗对比

4 结论

1)对于转油站能耗系统,加强分析,找出能耗高点,制定合理的解决方法。

2)加热炉做为转油站内的高耗能设备,更应该提高加热炉的效率,如更换燃烧器,加装保温材料等。

3)部分油井管线使用年限长,内壁结垢严重,造成停掺水后,回压上升高,管线冲洗周期短,而且易造成穿孔。应更换管线。

[1]万仁涛.采油工程手册[M].北京:石油工业出版社,2000:56-58.

[2]高敬德.电动机及电力拖动[M].北京:石油工业出版社,2001:37-38.

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