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抽油泵增效装置在深井油藏的应用

2014-01-25高洪宝大庆钻探工程公司钻井三公司

石油石化节能 2014年7期
关键词:杆柱液柱抽油泵

高洪宝(大庆钻探工程公司钻井三公司)

大庆外围西部油层埋藏深,泵抽液柱高,平均泵挂深度1463m,大部分为深部及中深部油藏,有杆泵泵抽过程中冲程损失大[1,2],泵上液柱压力高,间隙漏失严重,泵效损失大。据统计,2012年深井区块平均单井泵效约为31%,较浅井区块平均低16个百分点,处于较低水平。因此,试验在泵抽杆柱上安装抽油泵增效装置,通过减少冲程损失及漏失量,增加抽油泵有效做功,调高泵效[3,4]。

1 增效装置

1.1 增效装置组成结构

抽油泵增效装置主要由上下接头、中心杆、携液环等部分组成,结构见图1。

图1 增抽装置结构图

该装置在上冲程时抽油杆带动活塞及增效装置向上运动,最下一级携液环与下接头处形成硬密封状态,进液通道封堵,携液环带动液流向上抽提,实现井口排油。下冲程时抽油杆带动活塞及增效装置向下运动,携液环在液流压力作用下,克服重力向上浮起,进液通道开启,管柱内液流经中心进液槽逐级进入上部油管。增抽装置在上下冲程过程中的状态,见图2。

图2 增抽装置在上下冲程过程中的状态

1.2 增效装置管柱结构

1)技术参数:携液环外径为Ф60mm,中心杆直径为Ф36mm。上下接头均设计为普通抽油杆扣。

2)每口井安装数量N,N=下泵深度/450。

3)安装位置:柱塞上部第一根抽油杆串联安装一个增效装置,间隔450 m安装一个增效装置,以此类推,如图3。其中,增效装置①主要起降低柱塞上部液柱压力,减少漏失量的作用;增效装置②、③主要起减少杆柱伸长量,降低冲程损失作用。

2 增效装置增抽机理分析

作用一:减少杆柱冲程损失,提高泵效。

抽油泵增效装置与油管内径配合间隙较小,且上冲程过程中液流通道封堵,能起到“捞油抽子”的作用,分担管柱液柱质量,减少杆柱伸长量。

图3 增效装置安装位置示意图

由杆柱伸长量公式[5-7]:

式中:

ΔL——管柱伸长量;

L——管柱长度;

F——管柱所受到的拉力;

A——管柱截面面积;

E——管柱弹性模量。

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安装增效装置后,油管内液柱质量分解为三段,见图3,即:ΔL1、ΔL2、ΔL3

计算三段的变形量分别为:

安装增效装置后的变形量为:

即:使用增效装置后可以减少杆柱伸长量33.3%。

表1 安装抽油泵增效装置前后泵效变化情况

由计算结果可知:随着泵挂深度的增加,管柱伸长量增大,泵效损失也越大;增效装置能够有效减少管柱伸长量,进而减少泵效损失。

作用二:减少泵漏失,提高泵效。

安装抽油泵增效装置后,抽油泵在上冲程时,柱塞上部液柱压力转移到增效装置处,使柱塞上下压差为零或负值,最大程度降低泵漏失量消除雾化现象,从而提高泵效。

根据抽油泵漏失量公式:

式中:

Q——抽油泵漏失量;

D——柱塞直径;

C——直径间隙;

ΔP——柱塞两端压力差;

μ、L——井液黏度与柱塞长度。

选择配合间隙为一级配合的Φ38mm抽油泵,计算泵抽管柱在安装增效装置前后理论漏失量情况,结果见表2。

表2 安装增效装置前后漏失量变化情况

经上述计算,使用增效装置可以减少柱塞漏失量0.222m3/d,减小泵效损失1.2%,实际情况存在抽油泵轻微漏失井及大泵井等,该装置会有更明显的增抽效果。

通过上述理论计算,1500m泵抽管柱安装增效装置后,通过减少冲程损失和降低柱塞漏失量两方面作用,理论上能够使泵效提高14.5个百分点,增抽效果明显。

3 现场试验效果

为探索深井油藏提高泵效新途径,2012年11月分别在3口井安装增效装置,平均泵挂深度1293m。试验井继续使用原井杆柱及抽油泵,在抽油机参数不变、周围油水井无调整措施的情况下,监测液面及泵效变化情况。措施前3口井日产液12.7 t,泵效41.4%,液面414m,措施后单井平均日增液4.7 t,单井平均泵效提高6.1个百分点,平均液面降低268m,增抽效果明显,见表3。

通过现场试验表明,在抽油泵、抽油机参数不变的情况下,安装抽油机增效装置可以提高泵效,适用于深部油藏开发提高开发效果。

表3 增效装置试验效果表

4 认识及建议

抽油泵增效装置可以通过减少杆柱冲程损失,降低泵的漏失量达到提高泵效的目的。现场试验表明,增效装置能明显提高深部油藏泵效,提高采出强度。

抽油泵增效装置在稠油井应用时存在堵塞液流通道的隐患,因此建议应用于稀油井。

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