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沙钢2×360m2 烧结机筛分系统一次筛改造

2014-01-13

冶金设备 2014年1期
关键词:烧结机筛网振动筛

贺 飞 李 坤

(江苏沙钢集团有限公司原料烧结厂 江苏张家港215625)

1 前言

沙钢6号、7号2×360m2烧结机筛分系统采用三个筛分系列,每台烧结机对应一条筛分系列,两台烧结机共用一条备用系列,改造前一次筛为3台3800×10800分级粒度为20mm 椭圆等厚振动筛,二次为3 台分级粒度为5mm 悬臂筛网振动筛,三次筛为3 台分级粒度为10mm悬臂筛网振动筛。由于原先一次筛采用的椭圆等厚筛存在诸多问题,影响烧结整个系统的稳定运行。2013 年9月,利用近1个月时间对3台一次椭圆等厚振动筛逐台进行了技术改造,全部改为悬臂筛网振动筛(棒条筛)。改造后使用效果良好、设备运转稳定、生产效益大幅提升。

2 改造前一次椭圆等厚筛存在的主要问题

1)椭圆等厚筛本身筛分效果差,成品烧结矿整体粒度水平下降,细小颗粒较多,成品矿含粉量高;

2)椭圆等厚筛本身运行动力消耗过大(电能消耗),时常启动困难,与之配套的设备动力消耗也过大(除尘系统风机功率太大等);

3)椭圆等厚筛维护费用高(备件数量多,寿命低),故障停机率高(容易烧轴承、漏油、筛网漏料、同步器故障率高等)。

3 改造前后效果对比

3.1 振动筛动力消耗对比

原椭圆等厚筛(3800×10800)所用功率为90kW。悬臂筛网振动筛XBSFJ260×600-I所用功率为2×11kW=22kW。采用悬臂筛网振动筛XBSFJ260×600-I后,预计每年单台振动筛可以节省电费(工业用电按0.70元/kW·h计算):(90-22)kW/h×24h×345d×0.70元=39.4128万元。6号、7 号烧结正常采用两条系列生产,仅振动筛电机节能每年可节省电费:39.4128×2=78.8256万元

3.2 除尘系统动力消耗对比

除尘管道改动后风量计算:

1)在原风量基础上减少的风量(按一条系统计算):即减少φ1000风管一件。原风量为:

式中 0.52×3.14为管的截面积。

2)在原风量基础上增加的风量(按一条系统计算):即增加φ450一件。现风量为:

式中 0.2252×3.14为管的截面积。

3)每条系统节省风量为:

50868m3-10306m3=40562m3/h

4)三条系统共节省风量为:3×40562m3=121686m3/h

因此每小时节省近12 万m3/h 风量,约一台200kW风机的风量。预计每年可以节省:

200kW×24h×345d×0.70=115.92万元。

3.3 筛分效果改进(降低成品返粉量)对比

3.3.1 椭圆等厚筛铸板筛网筛分效果

原椭圆等厚筛所用筛网为铸板筛网,加工工艺为铸造,所以其开孔率受到限制,仅为10%~15%,因为铸板孔为有边界的孔,其工作过程中是不变化的,导致临界颗粒卡孔特别严重且物料卡孔后不易排出,使筛网有效开孔率将远远低于10%;其次椭圆等厚筛采用大功率电机带动同步器,通过万向节强迫三轴激振器做椭圆轨迹振动,振幅为11mm,对物料破碎性很大。由于以上各种原因导致筛分效率较低,仅为70%左右,造成物料筛分不彻底,使成品料中含粉量过高,车间平均含粉量(小于5mm 粒级)高达14%,给高炉槽下筛分设备带来负担,进而导致入炉物料中含粉量过高,高炉透气性差影响了高炉的正常运行。原有铸板筛网堵孔情况如图1所示。

图1 原有铸板筛网堵孔情况

3.3.2 悬臂筛网振动筛(棒条筛)筛分效果

1)悬臂筛网振动筛(棒条筛)所用筛网为棒条结构,其加工工艺决定其开孔率可达30%~40%,棒条前端筛孔为敞开的孔。由于筛网棒条具有二次振动效果,又巧妙的配有击打装置,结构设计合理,运行过程中筛孔是在可控范围内高频变化的,具有以下特点:

(1)筛网不堵孔、不卡料、筛分效率高达90%;

(2)筛网耐磨性强,是梳齿筛网2倍;

(3)填补原有筛网随使用时间的延长筛孔磨大,返矿中超标颗粒急剧增加,导致资源浪费问题;

(4)筛网更换方便,维修简单。改造后的棒条筛网如图2所示。

图2 改造后的棒条筛网简图

2)改造后悬臂筛网振动筛采用小功率普通电机,带动两个激振器做自同步直线振动,振幅为4mm。从而大大减少成品物料的破碎。

从2013年10月份运行以来,筛分效率明显上升,平均达到89.5%,成品烧结矿平均含粉量(小于5mm 粒级)降为5.8%。从而有效提高送高炉烧结矿粒度水平。

3.4 备品备件与维修对比

1)椭圆等厚筛由于本身自重大,需要的激振力很大,因此轴承容易发热,造成轴承的寿命大大降低,现场不得不备用大量的轴承和同步器,造成资源大量浪费,加油系统容易产生漏油,因此设备现场污染严重,浪费严重。

2)改造后悬臂筛网振动筛因为没有同步器(易损件)和万向节(易损件)等部件,从而大大减少了备件和维修费用。悬臂筛网振动筛本身重量轻,所需激振力较小,所以轴承不易发热,寿命较长,并且现场自配手动加油器,单轴承每次仅需加油40ml,加油周期为半个月,大大降低成本和工人劳动量。

3)一次筛维护费用效益:12 年一次筛更换备件费用约为55万元,使用棒条筛后更换备件费用约为24万元,全年可节省维护费用约31万元;

4)影响热停效益:一次筛12年直接产生故障热停时间为316min,按每小时生产400t烧结矿,每吨烧结矿纯利润为150元计算,所节约热停时间内生产烧结矿纯利润(元)=节约时间(h)×每小时生产烧结矿产量t/h×每吨烧结矿纯利润元/t,即

316/60h×400t/h×150元/t=31.6万元。

4 结语

沙钢6号、7号360m2烧结机筛分系统一次筛采用悬臂筛网振动筛改造后,大大提高筛分效率,烧结矿含粉量大幅下降,整体粒度水平上升,很好满足高炉的需求。而且设备运行费用、备件费用和维护费用大大降低,为企业降本节支做出贡献。

[1]赵吉祥.悬臂筛网振动筛在本钢烧结矿整粒中的应用[J].本钢技术,2003(8).

[2]胡育刚.XBSF-Ⅱ型悬臂筛网振动筛在炼铁高炉槽下的应用[J].中国高新技术企业,2009(24).

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