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回龙机组推力头镜板返修及机组盘车调整摆度工艺技术研究

2013-12-10赵环宇宫玉龙

上海大中型电机 2013年1期
关键词:镜板水导卡环

赵环宇,宫玉龙

(哈尔滨电机厂有限责任公司,黑龙江哈尔滨 150040)

0 引言

回龙机组属于抽水蓄能机组,单机容量为60 MW,总装机容量为120 MW。机组设有上下导轴承、推力轴承、水导轴承。发电机为立轴全伞式结构,上导轴承安装在上机架内,推力轴承安装在下机架上,推力轴承的冷却采用抽屉式外循环冷却方式。发电机运行转速为750 r/min,属于正反转运行。

1 发电机轴线产生原因

水轮发电机组的轴线,是由顶轴(或励磁机轴)、发电机轴和水轮机轴等组成。通过推力头和镜板,将整根轴支承在推力轴承上。

假设镜板摩擦面与发电机轴线绝对垂直,且组成轴线的各部分即没有倾斜也没有曲折,那么这根轴线在回转时,将与理论回转中心相重合。但是,实际的镜板摩擦面与机组轴线不会绝对垂直,轴线本身也不会是一条理想的直线。因而在机组回转时,机组中心线就要偏离理论中心线,轴线上任一点所测得的锥度圆,就是该点的摆度圆,其直径就是通常所说的摆度。镜板摩擦面与轴线不垂直,或轴线本身曲折是产生摆度的主要原因。

2 回龙电站机组检修原因

在机组运行3年后,机组摆度大,运行声音震耳欲聋,水导+X、+Y方向摆度达到1.2 mm,上下导摆度达到0.30~0.40 mm,均严重超标。为了弄清故障原因,业主组织技术人员对1、2号机的运行情况进行了分析,决定重新开启1号机组进行空载状态的检查和测量。测量结果表明发电机导轴承处摆度明显增大,决定停机进行检修。测量定转子空气间隙,比较均匀。初步分析排除不是因空气间隙不均,使得磁力力不平衡引起的摆度大。机组镜板水平检查发现,不平度较大,决定对推力头镜板拆除检查配合情况。经测量二者尺寸不符合要求,形位公差较大。

3 推力头镜板处理工艺

推力头镜板返厂内返修,按内圆找正,采用自由状态装卡方式,立车车磨垫筒,重新加工研磨,形位公差及推力头内圆达到图纸要求。厂内重新制作卡环2件。现场热套推力头,加热温度60~70℃,单边膨胀量达到0.20~0.30 mm。吊车吊起推力头,手动葫芦粗调其水平,用水准仪精调,热套推力头于转轴。

4 盘车调摆度工艺

4.1 轴线测量调整方法

轴线的测量和调整,是通过盘车用百分表,测出有关部位的摆度值,借以分析轴线产生摆度的原因、大小和方位。并通过修磨卡环的方法,使镜板摩擦面与轴线、法兰组合面与轴线的不垂直得以纠正,使其摆度减少到所允许的范围内。

发电机轴线测量前作好以下工作:

1)在上导轴颈及法兰盘(或下导轴颈)处沿圆周划8等分线,上下各部位的等分线应在同一方位(即上、下对应),并按逆时针方向顺次对应编号。

2)初调推力瓦受力,并使镜板处于水平状态,推力瓦面应涂抹纯净的熟猪油(也可用其他动物油或二硫化钼)作润滑剂。

3)安装推力头附近的导轴瓦(悬式为上导轴瓦,伞式的为下导轴瓦),借以控制主轴径向位移。瓦面上涂以薄而匀的猪油,瓦背的支柱螺钉用扳手轻轻拧紧,使瓦与轴的间隙调整为0.05 mm。

4)清除转动部件上的杂物,检查各转动与固定部分之间的缝隙处,应绝对无异物卡阻及刮碰。

5)在导轴承和法兰盘处,按照X、Y方向上下对应的各装2只百分表,作为上、下两个部位测量摆度及互相校核用。表的测杆应紧贴被测部件,且小针应有2~3 mm的压缩量,大针对“0”。

6)在法兰盘处推动主轴,应能看到表上指针摆动,证明主轴处于自由状态。

4.2 盘车测量

以上导瓦间隙为中心,将水轮发电机组大轴推至中心,使发电机轴与上导瓦间隙基本均匀。测量挡油环的间隙基本均匀,复查水轮机迷宫环等的气隙也符合安装规范。将上导瓦在对应的4个方向抱紧。对水导瓦及发导瓦导瓦面进行了全部修刮,去除瓦面上的毛刺和烧坏点。同时,拆下楔子板的垫块,将楔子板同楔子板的垫块进行了配合研磨。下导及水导松开。清扫水导、推力、发导油槽,恢复三大油槽盖板,给三大油槽加油至正常油位,顶转子,最后将机组恢复至备用状态。

上述准备工作完成后,各百分表处派专人监护记录。在统一指挥下,使转动部分按机组旋转方向缓慢转动。每次均须准确地停在各等分的测点上。解除盘车动力对转动部分的外力影响,再次用手推动主轴,以验证主轴是否处于自由状态。然后通知各监表人记录各百分表的读数。如此逐点测出一圈八点的读数,并检查第八点的数值是否已回到起始的“0”值,若不回“0”值,一般应不大于0.05 mm。

盘车测量时,一般常测记两圈的读数。摆度计算时常用第二圈所测数值,因为转第二圈时,推力瓦与镜板间的油膜比较匀薄,故计算出的摆度值也比较精确。

4.3 摆度计算

δ——卡环平面修磨量;

D——镜板直径;

φca——测点法兰处的全摆度;

L1——测点至镜面的距离;

L2——水导至镜面距离。

分析确定卡环磨削方位及修磨量。如修整还达不到国标要求,则修磨推力头内圆。修卡环,现场用砂纸抛光。尽量修一面,修成面不能点接触,按照偏移量大小修成阶梯型。转轴摆度往哪个方向偏,修推力头孔内圆的一致方向。推力头与转轴配合有两段,修离镜板近配合段,去除量多点。这样利于摆度调整。

5 结语

经多次修磨卡环及推力头内圆,回龙机组整体刚性及弹性盘车,净全摆度最大值及最大相对摆度均达到GB/T 8564—2003要求。圆满完成此次工艺方案研究。通过本次安装工艺方面的研究,将为同类型抽水蓄能双向转动、高转速立式机组盘车积累宝贵处理经验。

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