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浅析凤冈县1.6万t水厂技术改造

2013-12-08李天明贵州省凤岗县水务局

河南水利与南水北调 2013年24期
关键词:清水池出水管混凝剂

□李天明(贵州省凤岗县水务局)

水厂的水处理工艺和自动化控制是水厂高效运行的关键,通过对水厂的沉淀、过滤、消毒和控制系统的改造,可提高生产的可靠性和安全性,实现优质、低耗和高效供水,获得良好的经济效益和社会效益。

凤冈县1.6万t水厂水源为穿阡水库库水,该水库为中型水库,总库容1050万m3,正常蓄水位为783.00m,絮凝沉淀池底板高程773.30m,正向变截面滤池底板771.60m,清水池底板高程770.30m。水位在781.00m以下时,需开启取水泵加压才能保证水厂进水量。该水厂始建于2004年,设计供水能力为1.60万m3/d,水处理工艺流程见图1。

图1 水处理工艺流程图

改造前存在的问题:水厂的进水量达不到供水规模;絮凝沉淀池的排水量和正向变截面滤池的滤速达不到处理能力,导致池顶漫水;管廊布置繁琐,阀门操作不便。为此,2008年的8-9月,对该水厂的关键工艺进行了技术改造,解决了长期困扰该水厂的供水不足问题,达到了预期的效果。

1 絮凝沉淀池改造

1.1 增加混合器

已建絮凝池无混合器,未能使药剂与水进行急剧、充分混合达不到絮凝的要求。为了使混凝剂迅速分散,使加入到水中的混凝剂保持在水中的浓度均匀一致,有利于混凝剂水解时生成较为均匀的聚合物,更好地发挥絮凝作用,考虑增加混凝设施。由于受经济条件的影响,采用能耗低、效率高、投资省、体积小的管式混合,将原管改装成DN500SF管道混合器,并将投药管改装到混合器上,达到混凝剂充分混合的目的。

1.2 絮凝池进水管改造

针对库水位与絮凝池高差不大的情况,将絮凝池进水管的管顶改建到与池顶相平,即降低0.4m,并用斜出口减去一个弯头,使水头增加,水头损失减小。

1.3 沉淀池集水管

针对沉淀池集水管为U-PVC管,跨度较大并已弯曲,且全管开孔面积较小,达不到过流要求的这一现状,采用对沉淀池集水管上增加开孔,使全管开孔面积相当于集水管面积的1.1倍,管顶开通气孔10个,增加横向槽钢承受重量,以达到过流的能力。

2 正向变截面过滤池改为无阀滤池

2.1 改造方案

将大阻力穿孔管集(配)改为钢板和格栅小阻力配水,为了集(配)水均匀,保留原DN400集(配)水管,割去原多孔管,并将孔口修理整齐,保证孔口直径≥原管外径,并与清水箱底接通,经过核算,当表层冲洗强度为13L/S.m2时,底层冲洗强度为15.6L/S.m2,在冲洗时不会乱层,并能充分发挥变截面的优越性,这一改造使渡床高度与阻力降低,使改为无阀滤池成为可能。

将滤池上部改为清水箱,故增加池盖板,使之与清水箱分开。改原DN400反洗排水管为电控反洗虹吸管,用自动开闭电控阀门来实现自动反冲洗。代替水力自控反冲洗系统。其优点是电控虹吸管用料少,结构简单,动作准确,开阀即可冲洗,省去了水力自控时间抽气而大量浪费的处理水,降低了处理成本。原涡轮蝶阀拆除,改用插板式强度调节器。

改造池顶配水箱,以可调节配水堰的方式向新装的滤池进水管配水。增加三池之间DN400连接管,以供应足够的冲洗水。各高程控制详见表1。将放空阀改装在输水旁通管底。

表1 高程设计表 单位:m

3.2 改造后无阀滤池的特点

在基本不改变原变截面快滤池结构的基础上改造成单阀电控滤池,充分发挥变截面滤池的优点,并能正常运行。抬高出水管,可直接向清水池输水。进水系统可自动排气,消除了无阀滤池挟气运行弊病,进水阻力小。配水系统从大阻力改为小阻力,使无阀滤池变为可能,二级配集水,优于一般配水的均匀度,降低了滤床高度。电控虹吸管没有抽气形成真空的过程,开阀即可冲洗,比水力自控虹吸系统节水,性能稳定。电控无阀滤池每池只有1个电控阀门,比电控快滤池少了3个电控阀门,管理与维修简单得多,管廊中管理与阀门大大减少。

3 出水系统技术改造

由于滤池出水管提高,可以改装原出水管直接向两个清水池送水。由于出水管坡度达60‰,DN400管可远高于处理水量,故不用再增加总出水管。提高DN400总出水管,出水管廊后用两根从下面拆除的DN300管道向清水池送水。拆除原滤池出水管、冲洗管、进水管、通清水池和池外的DN300清水管。将原反冲洗进水总管输水管道滤池出水一段改装成旁通管。拆除山上高位水池(反冲洗用)至山下的DN400供水管、上山的水泵出水管和原冲洗水泵。增加管廊排水系统,用原清水池外DN300管改装。在新清水池上安装水位标尺。水厂总出水管上安装DN500超声波流量计。

出水系统改造后的特点:从滤池以大坡度直接向清水池送水,彻底消除了原系统气阻而不出水隐患。增加了旁通管,为扩建大清水池提供了输水管。增加了清水池水位标尺,可以随时掌握池中水位。增加了流量计,使水厂有了计量设施,提高了考核能力。拆除了多余管道和阀门,使现场整齐,管理与维修简单化。消毒系统改装投药管于滤池总出水管上。

4 凤冈县水厂控制系统改造

将滤池的六个电控阀集中到一个操作柜上,进水时人工启动时间继电器,停水时人工按钮停止时间继电器,控制柜安装在控制室。

过滤池反冲洗:在反冲洗排水管上装有电节点压力表,电控排水阀上装有时间继电器,当达到终期允许水头时,电节点压力表两针重合,指令开阀冲洗,冲洗完毕时时间继电器指令关阀,重新过滤。也可以直接使用时间继电器控制过渡周期与反冲洗时间。二氧化氯发生器:运行方式与混凝剂投加系统相同,余氯量由人工化验控制。

5 结语

文章通过对凤冈县1.6万t水厂技术改造的分析,得出了以下结论:水厂的生产过程是一个较为复杂的连续过程,对于各个工艺系统的设计要求较高,涉及众多技术和设备,设计本身具有一定的难度,故在该水厂的设计中存在的问题较多,影响了各个工艺的正常发挥,甚至影响了系统的正常运行。水厂的技改,必须因地制宜,针对水厂工艺存在的问题,参考各地水厂的技改经验,认真分析计算,创新思路,以达到技术可靠、经济合理、安全运行的目的。

[1]王淑文,汪平.城镇供水现状及给水厂技术改造[J].给水排水动态,2007,08(10).

[2]董聪聪,杨宏,孙文勇.净水厂技术改造的研究及展望[J].建筑科学,2011,12(20).

[3]周少金.加快水厂技术改造 保障供水安全高效[J].环境教育,2011,07(25).

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