我厂轻灰自控系统改造
2013-12-03张连刚杜竹之
张连刚,杜竹之
(山东海化集团纯碱厂,山东 潍坊 262737)
海化碱厂老线轻灰系统有5台煅烧炉,每台煅烧炉的电气部分由一套西门子S5PLC控制,外围系统由另外两套S5PLC控制。本工段仪表部分及其它工段采用艾默生DCS控制,每套PLC系统均有一只S5通讯卡与DCS的DELTAV通讯卡相连,通过MODBUS协议通讯,DCS上配有上位机,DCS向PLC发出指令和读取信息,实现了上位机对PLC控制的设备进行控制和指示。供电方面:PLC输入卡、输出卡均为交流220V,每套PLC均由一只稳压电源供电,该稳压电源既供给PLC工作,也供给接于该PLC系统的接触器线圈电源。如图1所示。
控制电缆采用的是KVV10*1.5,一根电缆带2至3台设备。
图1 改造前的接线图
1 存在的问题
该系统运行了十几年,发现存在如下问题:
1)输出卡件经常烧毁。由于煅烧工艺特点,某些设备容易结疤,落下来的疤块会卡停运行的设备,工艺操作人员会对卡停的设备频繁点车(连续快速开停电机),将碱疤打碎,这个过程中该设备的接触器要切断启动电流,该电流要比正常电流大许多,所以拉弧较大,有时波及到线圈接线处,引至PLC输出卡,造成卡件烧毁。其原因是卡件输出未加中间继电器隔离,外部故障直接引入到了卡件内部。
2)备品备件价格高、周期长。目前西门子公司的S5产品已经停产多年,采购的备件主要依赖全国各地的库存,价格高,而且周期长达半年,给生产维护带来了不便。
3)感应电压高,维护不便。由于控制电缆采用的是非屏蔽电缆,而且PLC柜至配电盘的接触器线圈线只接火线,零线在配电室内直接接入零排,造成控制电缆内部产生大量不平衡电场,使不带电的控制缆感应电压较高,能高达180V,维护人员无法单纯用电笔测量端子的带电情况,不便于故障处理。
4)联锁不可靠。原系统是在PLC内部实现的联锁,它通过读取PLC中输出通道状态来判断联锁,这会使设备发生某些故障如线圈烧坏、接线头松等,造成接触器没有吸合或接触器释放,设备不运转,但PLC的输出存在,PLC仍然认为设备运转,所以前方设备不联锁停车,造成设备堵料,导致较大的事故发生。
2 系统改造
鉴于以上几方面的原因,我厂于2012年8月大修期间对该PLC系统进行改造,改为DELTAV系统的DCS。本次改造本着与原DCS系统统一的原则,并对原配电盘尽可能少的改动。
1)将PLC柜更换为DCS柜,保留原PLC的稳压电源,DCS系统的输入和输出信号均采用24V直流信号,输出卡增加输出中间继电器(图2中KA),中间继电器输出结点接220V稳压电源,既能将输出的24V电压转换为220V输出,还能将外部故障隔离在卡件外部,中间继电器在DCS柜定做时由厂家集成到DCS柜中。
2)为确保DCS准确识别设备运行状态,作出可靠的联锁动作,增加了原有的接触器的一对常开触点作为开车指示(图2中5号端子),这种信号反映设备运行状态准确,设备联锁程序作在DCS中,DCS通过读取接触器常开触点的状态,判断设备运行状态,作出准确的联锁输出。
3)由于开车指示信号的增加,原有控制缆的芯数不足,每个配电盘增加一根KVVRP7*1.5控制电缆,DCS的输入信号为直流24V,而经中间继电器输出的信号为交流220V信号。为防止两种不同信号在同一根电缆中产生干扰,而将新增的屏蔽控制电缆接经中间继电器输出的交流220V信号(图2中4号端子),给接触器线圈供电,同一个配电盘内所有的接触器共用此电缆,原有的控制电缆接24 V输入信号,这样,同一根控制电缆传输的信号一致。在配电盘内部,将原来接接触器线圈的电缆芯改为接触器常开触点(开车指示)的返回信号(图2中5号端子),这样在盘内改动最少,屏蔽控制电缆的屏蔽层在DCS侧单端接地,此种接线,使得控制电缆中交流220V产生的不平衡电场隔离在电缆内部,消除了感应电的产生。另外DELTAV系统控制输出的电源为直流负端(或接地端),当产生感应电压时,经直流负端接地也能将其消除。改造后的接线图如图2。
图2 改造后的接线图
3 改造总结
该项目于2012年8月25日完成,此次改造的设备共计97台,而新增的电缆仅有460m,节省了电缆的投资,改造过程中,配电室侧仅将接触器增加了一对结点引至端子排,调整了线圈接线端子,在配电盘内其它均未改动,做到了最少改动。
DCS投用后,至今运行正常。经测量感应电压较低,最高时仅有十几伏,发生异常事故时能正常联锁停车,也未因频繁点车造成卡件烧毁,达到了改造的目的。