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天钢焦炭系统增加一次筛分实践

2013-11-08李宏飞

天津冶金 2013年1期
关键词:闸板振动筛皮带机

杨 宇,李宏飞

(天津钢铁集团有限公司炼铁厂,天津 300301)

1 引言

焦炭筛分是高炉炼铁生产工艺过程中的一个重要组成部分,其目的是为了提高入炉焦炭的粒度,减少焦炭入炉粉末,提高高炉的利用系数,对高炉顺行有着非常重要的意义。

2 焦炭系统存在的问题

随着高炉产量、质量及冶炼强度等各项指标的不断提高,对入炉焦炭的质量特别是粒度要求越来越高,筛分效率不好会对高炉整体的透气性有较大影响。从表1 可以看出焦炭质量的变化对高炉炼铁的影响是比较大的。

天津钢铁集团有限公司(以下简称天钢)没有焦化厂,所有焦炭全部外购,因此焦炭的质量参差不齐。外购焦炭存在的主要问题包括焦粉及水分含量高、粒度级别差距较大,仅仅依靠矿槽的筛分不能满足入炉焦炭的粒度要求。随着高炉冶炼强度的增加,原设计焦炭筛分系统能力已经不能满足目前高炉的生产工艺要求。由于焦槽槽下筛分设备安装空间的限制,靠增加筛分设备的规格和能力是行不通的,因此必须异地设计一套筛分系统,用于在焦炭进入焦槽系统前,先对焦炭进行一次筛分,提前将一部分小颗粒焦炭和粉末筛除,然后筛上的焦炭通过皮带运至焦槽,再通过槽下焦炭筛分系统进一步筛分,以取得良好的筛分效果。

表1 焦炭质量对高炉主要指标的影响(来源)

3 增加一次筛分系统方案的提出

天钢焦槽槽下筛分设备自投入使用到目前已运行五六年。一方面,原设计焦炭筛分设备筛分能力有所下降;另一方面,由于高炉产量、质量及高炉冶炼强度的增加,对于相关各项指标要求越来越高,尤其对焦炭的含粉量及粒度要求很高。而原设计筛分系统的设备能力,已经不能满足目前高炉的工艺要求。因此,迫切需要对焦炭筛分系统的设备进行改造。为了提高筛分效果,我们决定提前进行一次筛分,将大部分小颗粒焦炭和粉末筛除。筛后的焦炭再进入原焦炭筛分系统,进行二次筛分,以获得最佳的筛分效果,促进高炉稳定顺行,不断改善高炉生产的各项经济技术指标,取得更大的经济效益。

方案组成。通过对焦炭输送路由的全面考察和分析,设计在原料厂J6 皮带机东侧,原料厂3#除尘器北侧,增加一套筛分系统。该焦炭筛分系统主要设备包括三条固定式带式输送机、两台振动筛(一用一备)和一条摆动带式输送机。所增加的筛分系统的工艺流程:焦炭由J6 皮带机上的固定卸矿车及溜槽输送到1#皮带机上,1#皮带机直接将焦炭输送至振动筛上方的下料溜槽后,经振动筛进行筛分。合格的焦炭(即筛上物)通过下料溜槽送到2#皮带机上,2#皮带机再将合格焦炭输送至J6 皮带机上方的下料溜嘴,最后一次筛分合格的焦炭返回到J6 皮带机上,与原系统对接。经振动筛筛分下来的不合格焦炭即小颗粒焦炭及焦粉(也称为筛下物),通过3#皮带机经溜槽输送至摆动式皮带机上,筛下物通过摆动式皮带机均匀的堆放在原料厂指定的卸料处。归纳起来,该焦炭一次筛分系统主要由固定式卸料机,带式输送机,振动筛及相关的配套设施等组成。

4 主要设备的技术参数及投资概算

4.1 固定式卸矿车

主要由固定平台、皮带机架、上下改向滚筒、平衡架、闸板阀、溜槽体、除尘系统及电气控制系统组成。

4.2 1#皮带机

主要由机架、电机、传动滚筒、改向滚筒、托辊、胶带、拉紧装置、清扫装置、除尘及电气控制系统组成。

胶带机型号:10063;输送能力500 t/h;带速2.5 m/s。

电动滚筒型号:WO2-37-2.5-630X1000S;胶带型号:cc-56;带宽1 000 mm;机长53 m;提升高度:3.115 m。

4.3 2#皮带机

主要由机架、电机、传动滚筒、改向滚筒、托辊、胶带、拉紧装置、清扫装置、除尘及电气控制系统组成。

胶带机型号:10063;输送能力500t/h;带速2.5 m/s。

电动滚筒型号:WO2-37-2.5-630X1000S;胶带型号:cc-56;带宽1 000 mm;机长5.95 m;提升高度:8.615 m。

4.4 3#皮带机

主要由机架、电机、传动滚筒、改向滚筒、压带轮、托辊、胶带、拉紧装置、清扫装置、除尘及电气控制系统组成。

胶带机型号:6550;输送能力150 t/h;带速1.25 m/s。

电动滚筒型号:WO2-11-1.25-500-650s;胶带型号:cc-56;带宽650 mm;机长40.8 m;提升高度:3.115 m。

4.5 4#摆动式皮带机

4#摆动式皮带机可旋转角度为120°。主要由机架、电机、传动滚筒、摆动驱动装置、改向滚筒、托辊、胶带、拉紧装置、清扫装置及电气控制系统组成。(机械部分利旧)。

4.6 振动筛

型号:XBSFJ245X520-I,技术参数见表2。

表2 焦炭振动筛技术参数

4.7 自动控制系统

采用可编程控制器(PLC)对整个筛分系统进行远程自动控制。

4.8 电气部分、钢结构及土建部分(略)

以上总投资约180 万元。

5 工艺流程

焦炭由J6 皮带机上的固定卸矿车,经溜槽将焦炭输送到1#皮带机上,1#皮带机直接将焦炭输送至振动筛上方的下料溜槽,焦炭送入振动筛上进行筛分。两台振动筛(开一备一)分列在筛分车间两侧,两振动筛中间位置为振动筛的工作位。筛分系统工作时,一台振动筛移到工作位进行筛分作业,另一台振动筛备用。经过振动筛的筛分,合格的焦炭(即筛上物)通过下料溜槽送到2#皮带机上,2#皮带机再将合格的焦炭,经2#皮带机上方的下料溜槽输送回J6 皮带,与原系统对接。经振动筛筛分下的不合格小颗粒焦炭(即筛下物),通过3#皮带机输送至摆动式皮带机上,筛下物通过摆动式皮带机,均匀的堆放在原料厂指定的卸料处,再用装载机运至配料处进行回收利用。

5.1 自动控制流程

启动时:当原料场J6 启动时,整个预筛分系统才可进行自动化操作。此时为PLC 控制,按下系统起动按钮后,2#皮带机、3#皮带机、4#皮带机同时起动2#皮带机正常起动后,延时10 s,振动筛自动起动;同时4#皮带机在起动后延时15 s,摆动装置驱动电机起动在振动筛正常运转10 s 后,1#皮带机起动在1#皮带机正常起动10 s 后,卸料车二通漏斗旁侧闸板阀开启,同时中间下料闸板阀关闭,整个系统进入正常运转状态,从J6 皮带机输送来的焦炭就可以正常进入筛分系统进行筛分了。

5.2 停机时

5.2.1 正常人为停机

首先,在电控室内按下系统停止按钮。固定式卸料车二通漏斗旁侧闸板阀关闭,同时中间下料闸板阀开启。当二通漏斗旁侧闸板阀关闭时间超过15 s 时,整个系统其它设备全部自动停止正常旁侧闸板阀关闭到位后,延时10 s,1#皮带机停止1#皮带机停止后,延时10 s,振动筛自动停止振动筛电机停止,延时10 s,2#皮带机、3#皮带机和4#皮带机同时停止4#皮带机停止延时15 s 后,摆动装置驱动电机停止。

5.2.2 非正常停止

为保证设备和人身安全,当原料场J6 皮带机停机时,整个系统自动全部停止;另外当现场皮带机拉绳拉动、皮带机严重跑偏以及系统设备发生故障时,整个系统自动全部停止。

6 新增筛分系统改造后的使用效果及经济效益

新增焦炭筛分系统投入使用后,筛分后的焦炭粒度组成更加合理,入炉焦炭的质量得到了很大的提高,有效降低了焦比。同时筛分下的焦粉返回原料厂,送往烧结厂进行再利用,提高了焦炭的利用率,取得最大的使用价值。筛分后的焦炭促进了高炉稳定顺行,高炉利用系数明显提高,同时改善了生铁质量及各项经济技术指标。筛分系统自2010年2月投入使用后,天钢两座高炉综合月产量和利用系数如表3 所示。

由此我们可以看出,焦炭预筛分系统自投入使用以后,高炉产量及利用系数明显提高,铁水产量多次刷新天钢日产记录和月产记录。入炉焦比、燃料比等指标有明显改善,与2009年相比,所获得的经济效益显著。燃料比降低17 kg/tFe,焦比降低53 kg/tFe,煤比上升26 kg/tFe,焦炭每月消耗减少1 700 元×0.053 t/tFe ×7 710 t=69.47 万元,煤比增加1 000 元×0.026 t/tFe ×7 710 t=20 万元,每月可节省49.47 万元,每年可产生效益49.47 万元×12=593.64 万元,每年产生的效益远大于设备投入。

一次筛分系统各设备目前运行良好,对焦炭的预筛分效果明显,使进入高炉贮焦槽的焦炭粒度得到明显提高。并且我们根据不同季节焦炭的湿度及粒度的不同,采用了不同形式的筛棒形式,最大限度的发挥振动筛的功能,提高了筛分效率,改善了高炉的顺行情况,炉况在2010年1月以后一直稳定顺行,高炉炼铁成本不断下降,各项经济技术指标不断优化。

表3 焦炭筛分系统投产前后高炉主要指标对比

7 结论

新增焦炭筛分系统自投入运行以来,设备运行良好,平稳可靠。

焦炭筛分系统投入使用以来,经过筛分的焦炭粒度组成更加合理,入炉焦炭的质量得到了很大的提高,入炉粉末明显降低,有效降低了焦比,提高煤比,减低燃料比。同时筛分下的焦粉返回原料厂送往烧结厂进行再利用,提高了焦炭的利用率,取得最大的经济价值。

新增焦炭筛分系统自2010年2月投入使用后,促进了高炉的稳定顺行和利用系数的提高,同时改善了生铁质量及各项经济技术指标,天钢两座高炉综合月产量大幅提高,大大降低了生产成本。

焦炭筛分系统投入使用对提高高炉产量、降低成本,节能降耗,起到了积极作用,达到预期效果。

[1]谭兆衡.国内筛分设备的现状和展望[J].矿山机械,2004(1):34-38.

[2]王峰.筛分机械的发展与展望[J].矿山机械,2004(1):37-39.

[3]张建勋,王辉,周明,等.ZKB2460直线振动筛的设计[J].煤矿机械,2002(12):16-18.

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