高炉增压泵密封可靠性改进
2013-11-07来彬彬邱庆夏
来彬彬 邱庆夏
(山东钢铁莱芜分公司炼铁厂,山东 莱芜 271104)
1 概述
山东钢铁莱芜分公司炼铁厂2#1080m3高炉和4#1080m3高炉的风口小套、气密箱的循环冷却由1#泵房的11 台水泵及高炉的增压泵来联合完成。其供水方式采用二级串联供水方式,各高炉共用1#泵房提供0.45Mpa 的一级水压,而后再通过高炉的增压泵使供水压力增加到1.4—1.5Mpa,用于气密箱及风口小套的冷却。每座高炉安装增压泵4台,两台工作,两台备用。
2 存在问题
目前高炉增压泵选型为D280-43*3 多级节段式清水离心泵。泵流量为280m3/h,扬程为129m,轴功率127.7KW,转速1480r/min,采用填料密封形式。工作制式为连续工作制。在使用过程中,暴露出如下问题:
2.1 泵运行过程中填料密封易磨损,出现漏水故障,造成水资源的浪费,同时失效的填料也对环境造成污染。
2.2 增压泵轴套使用寿命短,平均周期为50天。
2.3 增压泵轴承使用寿命短,轴承平均寿命为45天。
2.4 增压泵电机轴承易过热烧损。电机的高负荷运转,消耗电能高。
2.5 泵机组备件库存量大,维修费用高。
3 原因分析
3.1 填料密封依靠压盖的轴向压紧力将填料转化为径向密封力,从而达到密封效果。因填料与轴套直接接触,且作相对转动运动,造成填料磨损引起泄漏,浪费水资源。填料的频繁更换,增大了维修人员的劳动量,同时失效的填料对环境造成污染。
3.2 增压泵轴套使用寿命短。泵在运行中,填料与轴套的相对运动造成剧烈摩擦使得轴套被磨损,磨损后轴套的表面粗糙度增加,又加剧了填料和轴套的磨损,轴套使用50天就需要重新更换。
3.3 增压泵轴承易损坏。填料磨损引起泄漏,导致紧邻填料室的轴承箱进水,造成润滑油变质,轴承润滑不充分而损坏。
3.4 填料与轴套的紧密接触,使得电机负荷增大,造成电机轴承损坏。另外填料与轴套的摩擦,降低了电机的有效功率,消耗电能高。
3.5 增压泵及电机故障频繁,维修人员劳动强度高。同时,也增大了备件库存量,造成较高的维修备件费用。
4 改进方案
4.1 增压泵的频繁故障,引发于填料密封,因此,需要对密封形式进行改进。将填料密封改为机械密封形式。其结构如下图1:
4.1.1 机械密封的工作原理:机械密封由动环和静环组成密封端面,动环随轴套一起旋转,静环固定在壳体上不做旋转运动,动环和静环通过弹性元件和介质压力来实现紧密配合。当主机启动后,旋转轴套通过紧定螺钉带动弹簧座旋转,而弹簧座则通过传动销钉带动弹簧、推环一起旋转,推环带动动环密封圈和动环一起旋转,从而产生了动环和静环之间的相对旋转运动和良好的紧密贴合,达到密封的目的。
4.1.2 机械密封的材质选型。机械密封摩擦副材质选用碳化钨硬质合金,其材料具有极高的硬度(HRA89)和强度,良好的耐磨性和抗颗粒冲刷性,导热系数高,线膨胀系数小,具有一定的耐腐蚀性。
4.1.3 机械密封的安装。按增压泵轴套与填料室规格定制机械密封尺寸,仅需在填料压盖上加工静环防转销孔,安装机械密封时,安装静环防转销即可。若增压泵轴套磨损,需更换轴套。
5 效果
5.1 机械密封抗振性能好,对轴的振动和轴对密封腔的倾斜不敏感,
密封效果好,泵的泄漏量小,其泄漏量约占填料密封的1%。节约了水资源。
5.2 避免了失效填料对环境的污染。
5.3 使用机械密封后,轴套无磨损,无需更换轴套;其良好的密封性,降低了轴承箱漏水导致的泵机组轴承损坏故障。
5.4 机械密封的寿命可达1-2年。其端面磨损后可自动补偿,延长了维修周期。满足了高炉风口小套强化冷却的工艺要求,有效延长了风口小套寿命。
5.5 使用机械密封,摩擦功率小,提高了电机的有效功率,降低了电能消耗。
5.6 泵机组的高效稳定运行,有效降低了维修劳动强度和备件库存量。