准噶尔盆地排661井钻井液技术
2013-10-10张志财胡高群罗云凤
张志财,胡高群,罗云凤
(胜利石油管理局 钻井工艺研究院,山东 东营257017)
1 地质工程概况
排661井是部署在准噶尔盆地车排子凸起排661井区块石炭系断块圈闭上的一口评价井,钻探目的是了解石炭系含油气情况。本井钻遇地层从上到下依次为新生界第四系西域组、新近系独山子组/塔西河组/沙湾组、中生界白垩系/侏罗系、上古生界石炭系。上部西域组至沙湾河组多以泥岩、粉砂质泥岩为主,夹含砾砂岩不等厚互层,地层疏松造浆严重;白垩系和侏罗系为含砾粉砂岩、砂质泥岩,角砾岩发育;下部石炭系多为凝灰岩,且地层断层和裂缝发育,极易漏失。
本井设计井深1 900m,采用三开井身结构。一开 Φ444.5mm 钻头钻至井深171m,下入φ339.7mm表层套管至170.82m;二开 Φ311.1 mm钻头钻至井深1 061m,下入Φ244.5mm技术套管至1 060.22m;三开 Φ215.9mm 钻头钻至完钻井深,采用悬挂尾管完井。
2 钻井液技术难点
(1)独山子组和塔西河组泥岩发育、砂泥岩互层较多,砂岩疏松、渗透性强并含有砾石,易吸附形成厚泥饼;泥岩造浆严重,钻头和扶正器易泥包,井壁易坍塌。该地层可钻性强、钻速快、井眼大、岩屑多,若处理不当,会产生起下钻困难、下钻不到底、下套管不到位等问题,钻井液必须具有良好的携岩能力,确保井眼畅通。因此要求钻井液的流变性和抑制性良好,既要避免钻屑过度分散,又要防止钻井液对井壁形成不良冲刷,确保钻井施工的安全。
(2)石炭系为凝灰岩,裂缝、断层发育,不同层系地层之间以不整合面接触,施工中易出现井径扩大、垮塌、井漏等问题,造成起下钻困难、卡钻等井下复杂情况。要求钻井液的封堵能力强、滤失量低,降低对地层的渗滤半径,提高泥饼质量,增强井壁稳定性,减少储层伤害,达到油层保护、安全生产的目的。
(3)塔西河组膏盐发育,钻井液必须具有较强的抗污染能力,避免性能变化较大造成施工隐患。
(4)储层平均孔隙度接近25%,渗透率337.4×10-3μm2,属于高孔中渗储层,易受到有害固相侵入,导致油层污染。要求钻井液应具有良好的油层保护性能,要保持较低的固相含量,在不影响井下安全的前提下,钻井液密度尽量按设计下限执行,同时严格控制失水,减少储层污染。
3 钻井液体系优选和评价
新疆准葛尔盆地车排子地区油层埋藏浅,但地层复杂,砂泥互层多,存在不同压力层系,储层属高孔中渗地层,油层保护技术是关键也是技术难点,尤其对于评价井,油层保护技术对于评价储层产能至关重要。通过室内研究与试验,选用非渗透钻井液体系。非渗透处理剂能够在井壁岩石表面浓集形成胶束[1],依靠惰性材料、活性矿物材料桥结和聚合物的胶束(胶粒)界面吸力及其可变形性封堵岩石表面较大范围的孔喉,形成致密超低渗透复合封闭膜层,有效封堵不同渗透性地层和微裂缝泥页岩地层,在井壁外围形成保护层,从而有效解决油层保护、钻井液砂岩渗漏和井壁稳定问题。
3.1 非渗透处理剂的评价
3.1.1 常规性能
在400mL蒸馏水中加入24.0g钠膨润土、1.0 g无水碳酸钠配制基浆,然后加入2%YHS-1,检测其常温性能,结果见表1。
表1 YHS-1常规性能检测结果
可以看出,基浆中加入非渗透处理YHS-1后,黏度变化不大,动切力略有降低,说明非渗透处理剂可使基浆保持较好的流变性能。
3.1.2 滤失性能
利用可视性砂床滤失仪对非渗透处理剂YHS-1和FLC2000进行对比试验。将粒径为0.45~0.90mm的砂子400g用清水洗净,烘干后倒入可视性砂床滤失仪的圆柱筒内并铺平,再倒入200mL的试验浆,上紧杯盖,接通气源将压力调到1.0MPa打开放气阀,保持7.5min,记录滤失量和滤液侵入砂床的深度,结果见表2。
表2 砂床滤失试验结果
可以看出,在相同加量下,YHS-1的侵入深度小于FLC2000,说明该处理剂能有效阻止液体侵入,油层保护性能优良。其原因是YHS-1能快速形成非渗透封闭膜,从而有效封堵不同渗透性地层和微裂缝泥页岩地层。
3.1.3 页岩膨胀性能
以YHS-1和FLC2000分别配制质量分数为2%的非渗透处理剂溶液,检测其线性膨胀量随时间的变化情况,结果见图1。从图1中可以看出,与蒸馏水相比,非渗透处理剂在一定程度上能抑制页岩膨胀,YHS-1的抑制效果优于FLC2000。
图1 线性膨胀量随时间的变化曲线
3.2 钻井液体系评价
钻井液体系配方优选原则是综合评价体系的配伍性、流变性和抗污染能力。非渗透钻井液体系的主要配方为:4%膨润土浆+0.3%烧碱+0.3%聚丙烯酰胺+2%防塌降失水剂+1%非渗透处理剂+1%无水聚合醇。对该体系的基本性能进行测试,结果见表3。从表3中可以看出,该体系具有良好的流变性和抗污染能力。
表3 体系配方性能
4 现场施工
4.1 钻井液维护
一开井段(0~171m),独山子地层主要以上部泥岩、下部含砾粗砂岩为主,地层松散,因此采用配浆开钻,钻进期间以低浓度聚合物胶液维护,钻井液漏斗黏度维持在35~40s,完钻后充分循环洗井,并且起钻前用0.2%HV-CMC封井,以保证下表层套管和固井作业的施工顺利。
二开井段(171~1 062m)地层以砂泥岩为主,夹含砾砂岩与粉砂岩,钻进时砂岩渗透性强,易形成厚泥饼,造成缩径阻卡,塔西河组底部砂砾岩易出现垮塌,施工时,非渗透聚合物钻井液体系保持较低的黏度和切力,以抑制地层造浆,同时固控设备高效运转;视情况加入防塌降失水剂JS-3,为提高泥饼质量,防止泥岩地层吸水膨胀,维持井壁稳定;钻进期间不断补充PAM胶液,聚合物含量控制在0.3%以上,利用铵盐和LV-CMC调整钻井液流变性,减少对井壁的过度冲刷;进入角砾岩发育的侏罗系地层后,一次性加入足量非渗透处理剂YHS-1,钻井液漏斗黏度维持在45~50s,进一步降低滤失量,防塌降滤失剂和LV-CMC配成胶液维护,同时高效开启固控设备,以减少钻井液污染半径,防止井壁形成虚厚泥饼,及时清除劣质固相,确保井下安全。本开次钻井液性能为:漏斗黏度45~50s,中压滤失量低于4mL,密度1.08~1.12g/cm3,动切力5~10Pa。
三开井段(1 062~1 900m)石炭系多为凝灰岩,地层硬而脆且含有角砾岩,施工中钻具碰撞井壁崩落大的掉块,不及时带出会造成井下事故;裂缝发育明显,储层易受损害。因此在施工过程中,启用四级固控设备,及时清除有害固相,降低亚微米粒子的含量;同时漏斗黏度控制在50s以上,使之具有较强的携砂能力,以防止地层漏失及储层固相侵入。钻进中严格控制钻井液密度不超过设计密度1.08 g/cm3,尽可能负压钻进,以利于提高钻速和发现、保护油层;利用聚合醇的润湿反转性和润滑性,抑制岩屑的分散和加强钻井液润滑性,提高钻速。本开次钻井液性能为:漏斗黏度45~60s,中压滤失量低于5mL,密度1.05~1.08g/cm3,动切力6~8Pa。排661井全井钻井液性能见表4。
表4 排661井钻井液性能
4.2 复杂问题处理
尽管本井三开施工前对石炭系地层特点有了一定的认识和准备,但仍然发生一系列复杂情况。
4.2.1 起下钻阻卡和井壁坍塌
三开完钻后进行井底取心,起钻过程中在井深1 444m处遇阻,多次活动钻具后解卡,换通井钻具后在井深1 065m处遇阻。鉴于三开上部井深1 062~1 250m处油气显示较好,决定进行中途试油,但试油井段位于侏罗系和石炭系风化壳交界面处,地层胶结较差,反复试油抽吸导致1 060~1 065 m井段严重坍塌,井径由 Φ215.9mm 扩 大至Φ487mm,形成大肚子井眼。
本井三开试油后钻井液受到严重污染,置换出大量被污染的钻井液后,钻井液性能不稳定,非渗透处理剂的有效含量大大降低,且大肚子井眼的形成使得环空返速大大降低,无法将坍塌的砾石携带出来。岩屑的不断堆积造成了取心起钻时岩屑下落至取心筒和环空之间,从而发生遇阻。分析原因后,为了保证大肚子井眼处的井壁稳定和携岩返砂顺利,一方面补充非渗透处理剂含量,封堵坍塌地层和微裂缝地层,另一方面加入磺化沥青和正电胶,从而稳定大肚子周围井壁,防止坍塌范围扩大。磺化沥青在井底温度和压力的作用下发生软化变形,封堵地层微裂缝,提高微裂缝和破碎地层的黏结力[2];正电胶则可以提高钻井液的黏度和切力,保证大块角砾岩的顺利携带。在井浆中加入“1%非渗透处理剂+1%磺化沥青+2%正电胶+0.5%低固相增黏剂”,每次起钻前配封井浆(处理后的井浆+50%高浓度坂土浆+1%磺化沥青+1%低固相增黏剂+0.1%HV-CMC+0.5%烧碱)封固大肚子井段。采取措施后,在密度不变的情况下,顺利解决了起下钻阻卡问题,且大肚子井段内的携岩状况良好、井壁稳定,保证了后期施工的顺利。三开处理前后的钻井液性能见表5。
表5 三开处理前后钻井液性能对比
4.2.2 井漏
三开完钻后在1 370~1 530m井段进行填井作业,注入密度1.89g/cm3的水泥浆发生裂缝性漏失,共漏失30m3,平均漏速50m3/h。加入堵漏材料,配合非渗透处理剂进行单凡尔循环堵漏,成功堵漏,第二次填井时未发生井漏。
4.3 施工效果
(1)在目的层施工过程中,选用的低固相非渗透钻井液体系对油气层起到了良好的保护效果,在1 060.22~1 250m井段进行中途测试,求产12h,累积产油10.29m3,折算日产量20.58m3,远高于邻井排66井5.6m3的日产量。
(2)电测结果显示,使用非渗透钻井液体系,白垩系和侏罗系井段平均井径扩大率在0.9%~2%,石炭系低于4%,证明体系的性能稳定、抑制黏土分散的能力强、井壁稳定效果好。
(3)非渗透处理剂、磺化沥青和正电胶的复配使用有效解决了大肚子井眼带来的起下钻和电测遇阻等复杂问题,保证了后续施工的顺利。
5 结论与建议
(1)新疆车排子区块上部地层造浆严重,非渗透聚合物钻井液体系有效抑制了地层造浆,保证了井壁稳定。施工中要充分利用固控设备,严格控制钻井液劣质固相含量,保证其性能稳定。
(2)下部地层裂缝断层发育,地层胶结疏松,储层渗透性强,低固相非渗透钻井液的使用满足了防漏、稳定井壁和储层保护等要求,非渗透处理剂、磺化沥青和正电胶的复配使用成功解决了井下复杂情况。
(3)排661井中途测试获得工业流油,为车排子地区石炭系的进一步勘探打开了局面。
(4)今后该区块进行大规模开发时,井壁稳定、润滑及防卡是钻井施工的最大难点,钻井液体系必须具备良好的抑制性、携岩性、润滑性和保护油气层等特点。
[1] 薛玉志.超低渗透钻井液的作用机理及其应用研究[D].东营:中国石油大学,2008:104.
[2] 鄢捷年.钻井液工艺学[M].东营:石油大学出版社,2001:145.