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陕北气井钻井中黄土层治漏工艺改进

2013-09-12姚立新王俊海兰正升王均良

天然气技术与经济 2013年2期
关键词:塞子环空表层

姚立新 王俊海 兰正升 王均良

(中国石油川庆钻探工程有限公司长庆钻井总公司,陕西 西安 710018)

0 引言

鄂尔多斯盆地陕北黄土高原区域,地貌沟谷纵横、梁命交错,地表为20~400 m不等的第四系黄土层,欠压实,钻井过程极易发生井漏,尤其是天然气井钻井施工,表层井深一般为500 m左右,常规的防漏措施很难维持钻进。陕295井黄土层漏失损失时间为350 h,G72-26井表层钻进至456 m,上部黄土层井漏复发,无法钻达设计表层井深,被迫提前完钻,给后续井控埋下隐患,部分井因表层漏失处理不当造成井架基础失陷的重大安全隐患。因此,黄土层漏失成为制约陕北南部气井钻井提速与安全钻井的瓶颈。

1 黄土层漏失原因分析

黄土高原区第四系地层是未胶结成岩的黄土层,部分区域多含孔洞,钻井过程极易发生漏失的情况有两种。一是黄土层存在着大量洞穴和裂缝,与地表沟壑沟通,一旦钻遇洞穴、裂缝,会发生有进无出的严重漏失;二是钻井过程黄土层受钻井液浸湿后,土的内部摩擦力迅速降低,骨架颗粒间胶结强度降低,在井筒液柱压力的作用下形成裂缝,天然结构破坏,发生显著的湿陷变形,并很快延伸形成流失通道[1]。

2 传统下导管封隔黄土层工艺

天然气井表层施工一般都采用下导管封隔黄土层的方法。对于黄土层不超过50 m的井,黄土层钻进采用“低排量、低密度、控钻时”防漏钻圆井,钻穿黄土层后下导管并固井封隔,这种情况下导管环空外可形成有效的水泥塞,一般表层钻进后期再不会复发井漏。对于黄土层超过50 m的井,因现场焊接导管直线度及强度不易控制,导管下深受到限制,很难用导管全部封隔黄土层,一般钻圆井至50 m,然后下4根导管封隔上部最薄弱黄土层,之后采取“两低一控”防漏措施。第一次开钻表层钻进,钻穿黄土层后逐渐强化参数,由于后期排量增大,冲刷黄土层,自然造浆密度上升,压差增加,易造成漏失复发,其主要原因是固导管环空未形成水泥环,固导管失败,不能封隔上部薄弱层。2010年,G31-5井下导管45 m,水泥车进行固导管作业后,钻至58 m、98 m、177 m时发生失返漏失,分别进行了3次注水泥固导管作业,堵漏损失时间为151 h。

3 导管封隔工艺改进

3.1 改进原理

针对传统固导管封隔工艺存在的问题,由原来的水泥浆封固导管工艺改为座塞子、导管环空外灌堵漏浆平衡压力法封隔导管工艺。其方法原理是:座塞子隔离导管内外,防止钻井液串槽形成通道,导管环空外灌加重堵漏浆,平衡钻进过程中的静液注压力和循环压力,可减小导管内外压力差,有效防止导管角塞子失效外窜钻井液。

3.2 工艺步骤

首先,制作导管塞子,导管底端1 m范围螺旋状分布焊接螺母,穿铁丝控绑塞子,塞子采用海带、毛毡等具有遇水膨胀特性的材料,塞子尺寸略大于井眼尺寸,尽量为两头小中间大的“腰鼓型”。其次,在圆井中泵入加重堵漏浆,配制20 m3高比重、高黏切、高堵漏剂含量的堵漏浆,其主要组成为:5%膨润土+20%HD-1桥塞堵漏剂+10%石灰石+10%重晶石+0.1%~0.2%GD-1高粘弹性堵漏剂。最后,下导管坐塞子,下导管前将堵漏浆灌满至井口, 下入导管,用钻铤下压导管至井底,如导管环空桥塞浆液面低于地面,需在环空补灌堵漏浆至井口,环空不回填,便于随时补充环空堵漏浆液面。

3.3 配套措施

1)浅表层钻导管圆井,采用地面临时开挖4~5 m3的小池子,建立小循环,配0.1%的GD-1胶液[2]开钻,保持钻井液黏度为30~35 s,比重控制在1.01~1.03 g/cm3之内,控制钻井液密度不升高,降低液柱压力,防止压差性漏失,采用15 L/s排量钻进,防止黄土层冲刷失陷漏失[3]。50 m以上浅表层严禁清水抢钻,防止地表黄土层失陷危机井架基础安全。

2)导管连接处要焊接好,保证导管整体的平直性,防止导管下入困难或发生断裂,导致井下复杂情况出现或引发井漏。

3)用防漏钻井液钻穿黄土层后,逐步提高排量,强化钻井参数,一旦发生漏失可以下砸导管,续接导管,重新将塞子座死。

4)表层钻进应尽可能控制上提下放钻具速度并缓慢开泵,防止形成过大的压力激动憋漏地层。

5)表层要适当控制钻速,每钻完一个单根应适当循环,确保钻屑带出地面,避免井筒内钻屑堆积太多,钻井液密度增高而压漏地层。

4 现场应用

2011年靖边南部共完成25口井,全部采用导管座塞子、环空外灌平衡堵漏工艺治漏技术,仅2口井复发井漏,堵漏一次成功率为92%,平均单井堵漏损失时间从2010年的21.5 h减少到2011年的1 h,尤其是陕347井黄土层厚度为320 m,采用该技术顺利钻完651 m表层,没有出现漏失(表1)。

表1 2009-2011年靖南黄土层井漏统计对比表

5 结论

1)下导管座塞子、导管环空外灌堵漏浆平衡压力法封隔导管工艺方法,解决了水泥封固导管环空不成塞的难题,可有效封隔浅表黄土漏失层。

2)采用加重桥塞浆减小了导管脚内外压差,保证了膨胀塞子的有效封隔。

3)采用下导管座塞子的方法,如导管脚以下发生漏失,可继续下砸导管,加深封隔井段。

4)座塞子、导管环空外灌堵漏浆平衡压力法封隔导管与配套防漏措施相结合,提高了天然气井深表层防漏成功率。

[1]刘桂灵.湿陷性黄土湿陷机理及处理措施[J].山西建筑,2009,35(6):148-149.

[2]胡祖彪,李德波,陈秉炜,等.智能凝胶GD-1在陕北黄土层防漏堵漏中的应用[J].钻井液与完井液,2010,27(1):88-89,97.

[3]高万旗,包安军.陕北黄土层井漏的预防及处理[J].科技传播,2011(5):200.

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