APP下载

数字化抽油机在长庆油田采油六厂的应用

2013-09-07戴志宏

石油矿场机械 2013年9期
关键词:示功图供液长庆油田

戴志宏

(长庆油田分公司 第六采油厂,银川750006)*

数字化抽油机是指具有自动采集数据、智能调节平衡、自动调节冲次并能远程控制的高效节能抽油机。作为油田数字化核心技术和关键设备,数字化抽油机的研发对于推动油田生产工艺流程优化,提高生产效率和降低安全风险,减轻劳动强度发挥了不可替代的作用。2012年,在长庆油田第六采油厂进行了数字化抽油机(移动平衡)现场应用相关试验。截至2012-11-10,共安装数字化抽油机25台。该数字化抽油机平衡调节装置采用配重装置在后臂上移动的方式,具有自动调节、手操电动、人工手摇等多种调节方式。实现了在因特网上管理油田、提高机采井的安全运行和系统效率,达到节能减排、简化操作、减少人工、提高经济效益的目的。

1 结构及工作原理

研制的数字化抽油机(移动平衡)是在调径变矩抽油机结构、原理的基础上[1],借鉴长庆油田数字化抽油机(摆动平衡)功能特点,配套北京长森石油科技有限公司生产的WellView抽油机智能控制柜和示功图传感器,实现实时数据采集、数据远传和抽油机调冲次、调平衡的自动控制。主要组成如图1。

平衡调节装置通过电动机带动丝杠旋转,依靠丝母带动配重箱在吊臂上作直线往复运动,使抽油机平衡配重力臂长短发生变化,从而实现调节抽油机平衡的目的。

数字化抽油机(移动平衡)与其他机型对比,具有如下特点:

1) 丝杠传动可靠,自锁性良好,能够灵活移动配重箱,并可靠停放在所需位置。

2) 丝母采用新型合金材料或高分子材料制成,强度可靠,防锈、防尘。

3) 丝杠系统只承受单向压力,最大受力小于配重总重力,属省力结构。

4) 配重箱既可自动、电动移动,也手摇移动。

图1 数字化抽油机(移动平衡)结构

2 应用分析

1) 失载保护安全、可靠。2012-03-16,在池60-135井安装的10型数字化抽油机(移动平衡)经初步调试后运行。该井设计井深2 835m,抽汲参数为:冲程3.0m,冲次3.23min-1,泵径32mm,泵深2 400m。失载前该井采油系统工作正常,抽油机运行平稳,运行数据显示界面如图2,悬点载荷48.28~84.93kN。

图2 池60-135井2012-03-18示功图显示界面

运行至2012-03-19T16:00,因光杆滑脱造成抽油机悬点失载,停机。悬点失载后,对抽油机进行了检查,未发现抽油机部件损坏,表明该机失载保护安全、可靠。

2012-03-20,对池60-135井光杆进行更换并投入生产。调试控制系统时发现位移传感器被损坏,进行更换后,恢复生产。抽油机运转平稳,出液正常后,进行测试,数据显示界面如图3,悬点载荷41.56~83.88kN。

图3 池60-135井2012-03-20示功图显示界面

2) 平衡可调整范围广,适应载荷变化能力强。数字化抽油机(移动平衡)可调整范围是额定载荷的50%~100%。

在新153-64井安装了 CYJW8-3-26HY(S2K)型数字化抽油机,变频运行自动调整状态,悬点最大载荷 78.14kN(负载率 97.67%)、冲 次 3.74 min-1、电流平衡度1.041、功率平衡度0.881、最大上行电流21.61A、最大下行电流22.5A。运行数据显示界面如图4。配重箱处在后臂中间位置,还有移动增加配重的能力。

图4 新153-64井示功图显示界面

在胡223井安装了 CYJW8-3-26HY(S2K)型数字化抽油机(移动平衡),变频运行,悬点最大载荷42.94kN(负载率53.67%)、冲次3.2min-1、电流平衡度1.059、功率平衡度0.851、最大上行电流8.1A、最大下行电流8.58A。运行数据显示界面如图5。配重箱处在后臂中间靠前位置,还有向近端移动减轻配重的能力。

图5 胡223井示功图显示界面

上述2例说明:数字化抽油机(移动平衡)在额定载荷的50%~100%范围内均能通过智能控制柜将抽油机运行工况调整到动态平衡状态。

同时数字化抽油机(移动平衡)具有手摇调节平衡功能,在新149-50井投产安装后,智能控制柜优化功能还没有投入使用的初期,为了使数字化抽油机(移动平衡)运转在接近动态平衡的状态,采油工手摇调节平衡配重箱在后臂上移动位置,操作简便、轻巧、省力。

3) 抽油机冲次可在1.5~5.0min-1之间自动调整。抽油机控制系统通过对示功图的测试,实时分析井下供液状况,依据泵的充满程度优化调整冲次,调整范围在1.5~5.0min-1之间,对于供液能力差的油井,抽油机可自动降低冲次,以减少能耗及杆管磨损。例如池60-135井在工频下所配备的皮带轮对应的冲次为3.5min-1,系统通过对示功图的分析,将冲次自动调整到1.64min-1运行,有效地节约了电能,运行数据显示界面如图6。

图6 池60-135井示功图显示界面

对于供液充足的油井,系统则可根据配产要求提高冲次,达到提高产量的目的。例如新152-064井,供液能力良好,系统自动将冲次优化到4.23 min-1运行,保证了稳定的产液量,运行数据显示界面如图7。

图7 新152-064井示功图显示界面

4) 实现了平衡工况在线监测并自动调整。新开抽的油井,抽油机的平衡状况变化大,需要注意平衡变化,防止抽油机严重失衡。WellView控制柜通过自动平衡调整,能使抽油机基本运行在平衡状态,功率平衡度达0.8以上。也有1~2台抽油机由于井下工况不稳定,抽油机动态平衡变化较大,超出了自动平衡调整的范围,暂时平衡未达标,待井下工况稳定后,再进行1次人工调整就能使抽油机达到动态平衡。

对于一些因供液不足造成液击严重的井,以及供液能力变化较大的井,平衡变化也随之增大,实时动态地进行平衡调整就非常必要。新151-049井在没有进行平衡自动调整设置之前,2012-04-01的平衡度曲线变化起伏较大,平衡度最高达到0.65,最低只有0.29,如图8。主要原因是由于供液状况变化较大造成的,这样的波动使该井处于不平衡状态。

图8 新151-049井2012-04-01日平衡度变化曲线

2012-04-21对该井调试后进行了自动平衡设定,通过WellView控制柜的智能调整,该井的平衡度保持在0.9左右,如图9。

图9 新151-049井2012-04-21日平衡度变化曲线

5) 实现了井下工况智能诊断分析。Well-View控制系统可实时分析井下工况,及时进行诊断,以便有效解决问题。例如新149-50井投产后,示功图在上死点位置突然下切,WellView控制系统分析结论是由于活塞上行脱出工作筒后造成的,技术人员确认诊断后,2012-05-15通知砖井作业区下调防冲距30~50cm,2012-05-17T10∶00对新149-50井实施下调防冲距50cm方案,证实上述结论是正确的,该井措施前后示功图曲线显示界面如图10~11。

由图11可以看出:下调防冲距50cm后,示功图在下行程的突然下切现象消失,图形显示正常。

图10 新149-50井未调整防冲距示功图显示界面

图11 新149-50井下调整防冲距50cm示功图显示界面

3 监测分析

为了验证数字化抽油机(移动平衡)功能和节能指标,2012-10-31—11-09,长庆油田技术监测中心对砖井、试采作业区在用的3台8、10型数字化抽油机(移动平衡)进行监测。部分测试数据如表1。

安装数字化抽油机(移动平衡)生产井自动优化与工频状态相比,平均吨液百米耗电量由0.956 3kW·h/(102m·t)下降到0.762 6kW·h/(102m·t),降低0.193 7kW·h/(102m·t);平均系统效率由30.97%提高到39.04%,提高8.07%;平均节电率20.3%。

表1 同一生产井自动优化与工频运行能耗效率监测数据对比

4 结论

截至2012-11-02,长庆油田第六采油厂共安装投运数字化抽油机(移动平衡)25台,涉及7、8、9、10型4种规格型号。通过近1a的使用,数字化抽油机(移动平衡)及控制柜运行工况稳定,各项指标表现良好,整机运行安全、平稳、可靠。及时可靠的数据为掌握新投油井的运行状况和实时调整提供了保障,数字化抽油机(移动平衡)适应长庆油田油井工况。

[1]罗仁全,张学鲁,于胜存,等.游梁式抽油机节能机理及其典型结构件分析[M].东营:中国石油大学出版社,2007.

[2]长庆油田分公司设备管理处.数字化抽油机(移动平衡)控制功能及能耗效率试验方案[Z].2012.

猜你喜欢

示功图供液长庆油田
液压支架用乳化液泵站同步供液方案的优化
长庆油田节能技术研究
长庆油田设备再制造又创三个国内第一
抽油机井示功图进行合理的泵况分析管理
长庆油田的环保之争
我国产量最高的油气田长庆油田
油井示功图相似性的研究与应用
正垂直差式血液透析集中供液的方式探讨
基于示功图的往复压缩机故障诊断技术
充填支架交叉供液回路系统的研究与设计