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提高作业入井液清洁质量对策研究

2013-09-07孙玉龙郎立术鄂敬天王颖异

石油工业技术监督 2013年4期
关键词:井液泵车冲砂

孙玉龙 郎立术 鄂敬天 王颖异

1.中国石化胜利油田分公司 胜利采油厂 (山东 东营 257051)

2.中国石化胜利技术检测中心 能源站 (山东 东营 257000)

目前,统计中国石化胜利油田分公司胜利采油厂(以下简称“采油厂”)111口动液井,其中24口井作业动液后,产能未恢复到作业前水平。而未恢复井普遍存在动液面低、液量低的特点,分析未恢复的原因,主要是入井液不清洁所致。因此,保证入井液的清洁对于提升施工质量,保护地层不受污染有着重要意义。

1 作业入井液不清洁现状分析

造成作业入井液质量不合格的主要原因有3个方面:

(1)施工车辆不清洁。作为入井液的油田净化水在出站时基本上符合标准,但由于修井工作量大,泵车、罐车施工任务繁重,不能做到专车专用,造成入井液、废液混装,施工车辆在经过收废液、防砂等施工后,车辆内残存固体颗粒、废液等,清洁处理不彻底,在试压、洗井、冲砂等工序时直接泵入井内。

(2)洗出井筒的砂、泥、垢等过滤不彻底,循环时再次进入井筒。入井液经过储液罐重力沉降作用过滤掉一部分砂、油污等杂质,但循环洗井带出井筒内的部分砂、泥、垢等会经过循环再次进入井内。

(3)清罐不彻底,造成入井液不达标。冲砂、打塞、压井等工序结束后要求对循环罐进行清理,但粘附在罐内壁上的油污及杂质不易彻底清洁,在下次作业时再次进入井内。

2 提高入井液清洁质量主要措施

针对作业入井液质量不合格问题,通过完善技术配套、强化废液回收管理制度等措施,为现场提供完善的技术检测及过滤手段,对入井液采取适时监控,逐步保证了施工入井液的清洁。

2.1 采取三级机械过滤处理

设计制作三级过滤系统,一级滤网采取细眼尼龙网,覆盖现场大罐上部,防止杂草等进入大罐。在Φ89mm管壁下侧开Φ40mm孔60个、上测开Φ20mm孔42个,再在外部包裹网眼规格为3mm×3mm的滤沙网,将该过滤装置固定储液罐中,在施工时,将水泥车的上水管线插入到过滤装置内,在水泥车上水管线处过滤,使入井液中的较大杂质不能通过一级过滤装置。二级滤网采取金属过滤网,钢筋为骨架做成桶安装在大罐内部,在罐车放水、泵车上水时过滤砂、垢等杂质。在井口与高压管线的连接处设计一种割缝过滤装置,该装置是在Φ60mm的管子上割缝,一端丝扣与由壬连接,另一端加装丝堵,将其一同装入在Φ73mm管内,在Φ73mm管子两端有由壬与水泥车连接,这样经过一级过滤的液体首先进入Φ73mm管内,由于液体的渗流作用通过割缝进入到割缝管内,完成了第二级过滤,这样就形成配套的过滤装置,将细小杂物、泵车和高压管线内部存留的杂物过滤到割缝管与Φ73mm管子的环空内。对重点井实施三级过滤,通过采用油田水过滤器,对入井液进行预处理,使之达到行业技术标准,以满足施工需要。

2.2 建立废液回收制度

针对施工现场废液回收产生的一系列问题,采油厂提出以下措施:一是建立作业现场废液定点回收制度(图1),作业施工过程中产生的废液(如打塞、封堵等产生泥浆液、洗、压井余留液、完井后储液罐清洗液等)回收和排放由生产单位负责全过程监督管理。二是为避免废液罐未清洗造成废液再度使用进而造成返工的问题,罐车在拉运泥浆、冲砂液、钻塞液、酸液后必须进行彻底清洗,达到清洁施工要求,罐车拉运来的施工液有质量问题时,必须拒绝接收。三是特种车辆施工完成后,不得在井场上清洗管线设备造成井场污染,泵车承担施工后,当天不再安排试压、洗井施工,并及时对台上泥浆泵进行清洗,保障第二天的正常施工。

2.3 建立试压车辆专用制度

挑选车况良好、罐内清洁的泵车罐车,针对油管试压工序实施专车专用:一是满足安全作业施工,节省人力;二是提高作业施工效率,节省特车资源;三是专车专用,独立施工,减少了配合和中间环节,更有利于安全环保;四是专罐专用解决试压施工中泥沙杂质入井问题,提高了作业入井液质量,保证了作业施工质量。作业废液回收专用罐车先后进行了166井次现场试验,避免了水质交叉污染问题,取得了较好的应用效果。

2.4 作业现场建立沉降过滤系统

目前冲砂时返出砂进入小罐沉淀,但部分细砂随冲砂液溢出隔离板进入循环罐,又随冲砂液循环入井。针对冲砂储液罐的缺陷,在隔离板上加工过流通道,并安装过滤网,变沉淀除砂方式为沉淀过滤除砂方式,消除细砂随冲砂液溢出隔离板进入循环罐的问题。氮气返排、喷砂射孔施工中使用高低罐,返出液经沉降过滤后,颗粒物沉淀在高罐内,过滤后的清洁井液再进入下部循环罐。

3 效果评价

通过入井液清洁治理工作的开展,以及相关设施逐步配套完善、管理制度的贯彻落实,现场入井液清洁问题逐渐得到有效解决。一是储液罐清洁问题查处井次同比下降78%,现场大罐中杂草棉纱手套等问题基本杜绝;二是未出现因洗井、冲砂、试压工序泵入杂质造成的工序返工井;三是现场废液回收及时率达到100%;四是全厂维护井未恢复影响产量与2011年同期对比下降4.95t(表1)。

表1 实施入井液清洁治理对策前后效果对比表

4 结 论

(1)采取机械过滤、沉降过滤处理,避免了洗井、冲砂施工中井筒内杂物反复循环,降低了杂物对储层的污染。

(2)建立废液回收制度,明确了废液回收流程以及相关单位责任界定,废液回收及时率达到100%,有效提高了作业运行效率。

(3)实施试压专车专用,杜绝了安全环保隐患,提高了施工效率,降低了职工劳动强度。

[1]江厚顺,王尤富,侯立朋,等.入井液的快速筛选及地层损害预测系统研究[J].钻井液与完井液,2005,22(4):37-39.

[2]刘学文,汪之印,刘立文.油井入井液地层伤害机理分析及防治[J].应用技术,2009,30(5):26.

[3]王尤富,周克厚,汪伟英,等.采油作业入井液固相颗粒与储层损害关系的试验研究[J].石油天然气学报,2001,33(4):65-66.

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