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华能临河热电厂FSSS、SCS、DEH系统逻辑设计修改问题的探讨

2013-09-07

中国新技术新产品 2013年5期
关键词:汽泵临河电泵

(北方联合电力临河热电厂,内蒙古 巴彦淖尔 015000)

1 概述

华能北方联合电力临河热电厂(以下简称临河热电厂)设计为两台300MW机组,DCS采用上海新华XDPS-400+系统,DEH为东方电气自动控制工程有限公司配套ABB infi-90。由于工程设计时间短,加之调试、设计人员对东方锅炉、东方电气了解不深,实际调试生产经验不足。因此,在FSSS、SCS、DEH系统逻辑设计中存在一些问题。经过我们几年来不断研究,并根据同类型机组运行经验,对临河热电厂FSSS、SCS、DEH系统逻辑进行修改和完善,现两台机组运行稳定。下面将对几个重要逻辑修改的原因、修改方案作一介绍和探讨,希望能对在基建设计中的机组起到一定帮助作用。

2 锅炉炉膛安全保护MFT逻辑修改

2.1 增设炉膛安全监控系统失电MFT保护

根据DL5000-2000《火力发电厂设计技术规程》和DL/T774-2004《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》的规定,临河热电厂#1、2机组的锅炉主保护中未将“炉膛安全监控系统失电MFT保护”列入其中,按要求须将“炉膛安全监控系统失电MFT保护”加入MFT触发条件中,利用停炉机会增加该保护并进行各种试验,试验正常后投入该保护。

2.2 取消锅炉MFT动作手动复归功能

原设计运行操作画面有手动复归MFT按钮。根据《火力发电厂燃煤锅炉燃烧防爆规定》不允许手动复归MFT,且锅炉跳闸后手动复归MFT易造成因锅炉积粉而发生暴燃。因此,取消原设计运行操作画面有手动复归MFT按钮。

2.3 取消点火失败MFT逻辑

原设计点火失败跳锅炉逻辑,在MFT复位18000秒时,A层磨煤机无任何一个火检或停运无火检,AB层、BC层、DE层任意油角没有投运时发出MFT指令,进行重新吹扫点炉。考虑到锅炉点火18000秒时,可能出现A层磨煤机异常停运现象,而其他磨煤机运转正常,在这种情况下发出MFT指令是不允许出现的,因此,取消原设计点火失败MFT逻辑。

2.4 增加汽泵跳闸联泵失败MFT保护

负荷大于250MW时,汽泵运行且无电泵运行,汽泵跳闸联泵失败时发MFT。

3 增设汽泵跳闸后电泵连锁逻辑

3.1 汽泵运行时,电泵A、B均可投备,投备后对应电动出口门自动打开,勺管位置可由运行人员给定。

3.2 汽泵运行,两电泵投备后,汽泵跳闸,先联启优选泵,联启后延时7s,连启第二台备用泵;若汽泵跳闸后4s内第一台备用泵联启不成功则直接联启第二台泵,若第二台泵4s未联启则发MFT。

3.3 汽泵和一台电泵运行,另一台电泵投备,汽泵跳闸或电泵跳闸均联启备用泵。

不论汽泵状态如何,运行电泵跳闸,联启备用电泵。

4 修改给水泵RB逻辑

4.1 原逻辑为负荷大于170MW,CCS投入,RB开关投入时,只要运行泵的运行信号消失即产生给水泵RB。给水RB复位值为150MW。

4.2 修改后逻辑

负荷大于170MW,CCS投入,给水RB开关投入:两台电泵运行时,一台电泵停运,发给水泵RB。

负荷大于200MW,汽泵运行,电泵不运行,汽泵或其前置泵停运联启两台电泵时发给水泵RB。

负荷大于200MW,汽泵运行和一台电泵运行,汽泵或其前置泵停运联启备用电泵不成功则发给水RB。

5 DEH系统保护优化及逻辑修改:只要任意一点推力瓦、轴瓦金属温度达到动作值即引发汽轮机跳闸,极容易造成机组误跳;一次调频动作只在DCS系统的协调控制中进行控制,只有协调投入,才具有一次调频功能,对电网安全存在隐患。

5.1 推力瓦金属温度高跳机保护逻辑修改:

某一点温度超过跳机值110℃,与上同侧其他任意一点温度超过报警值85℃,置位该点跳机;推力轴承工作面、非工作面所有的22个测点都做如上处理;逻辑同时对温度点的强制与保护的投切做了相关处理;

修改后的逻辑:

5.2 #1 ~#4轴承金属温度高保护逻辑修改:

用慢速率保护,即速率设定值每秒变化大于75℃(即从一个扫描周期到下一个扫描周期的温度变化大于或等于30℃时则认为是非正常温升),通过逻辑搭建,自动切除保护。修改后的逻辑具有断线保护和断线报警功能;同时对温度点的强制与保护的投切做了相关处理。

修改后的逻辑:

5.3 一次调频逻辑修改:

去掉调频动作FREQUENCY ACTIVE时DEH切除CCS的逻辑;在调频指令出口增加限幅:±8%;增加一路频差的AO输出到2-6B-TB4-3,4(确保DEH与CCS一次调频动作同步);将转速不等率从4.5%改为5%;将调频死区从30RPM改为2RPM。

修改后的逻辑:

6 逻辑还需完善的问题

6.1 机组级启动顺控逻辑设计完善。目前临河热电厂顺序控制只实现了功能子组启停方式,要实现功能组启停还需作大量逻辑修改。逐步完善到机组级控制功能。

6.2 主要辅机顺控功能组启停逻辑的优化。目前临河热电厂机组主要辅机顺控系统虽然实现了功能子组启停,也只是简单设备启停顺序,人工参与判断参数还很多。我们将结合自动调节系统完善辅机功能组控制方式,真正实现一台辅机一个按钮实现启停控制。

结语

在临河热电厂机组在运行过程中,FSSS、SCS、DEH系统逻辑修改了很多。FSSS、SCS、DEH系统逻辑满足机组安全运行需要,由于篇幅原因,以上只简单介绍了部分逻辑修改的原因和修改方案。需要我们在以后的实际工作中逐步完善和优化,进一步提高设备运行的安全可靠性,减轻运行、维护人员的劳动强度和工作量,降低运行和维护成本。

[1]火力发电厂燃煤锅炉燃烧防爆规定[S].

[2]火力发电厂FSSS系统在线验收规程[S].

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