轴承钢球化退火工艺优化试验
2013-08-24曾海霞杨佳
曾海霞, 杨佳
(江阴兴澄特种钢铁有限公司,江苏 江阴 214429)
1 引言
轴承钢主要用于制造滚动轴承滚珠、滚柱和套圈及一些高速旋转的高负荷机械零部件,因此要求轴承钢具有高强度、均匀的高硬度、高弹性极限、高接触疲劳强度、高的耐磨性和一定的韧性。通过控轧控冷加工的轴承钢往往不能达到上述的要求,必须安排合理的热处理工艺才能使轴承钢具有良好的性能。球化退火是其热处理过程中的关键工艺,直接影响轴承钢使用的可靠性和寿命及其加工性能。轴承钢球化退火的周期长,通常为10~16h甚至更长,使得轴承钢的生产效率降低。在满足性能要求的条件下,合理提高球化退火的速度,对轴承钢生产效率的提高具有重要意义。
2 试验用原料
本试验用原料为控轧控冷GCr15φ32棒材,选取同一炼钢炉号轧材共计40t进行试验。
3 退火工艺方案
表1 退火工艺方案
(1)将试验料分成二个批号,其中一个批号按原工艺退火,轧批号为3857;另一个批号按试验工艺退火,轧批号为3856。具体方案见表1。
(2)指定5#炉退火,装炉量≤1200kg/m,速度由原来的4.2m/h提高到4.6m/h,退火速度提高5%。
4 实验结果及分析
表2 球化组织(SEP 1520-1998,心部区域20%D)
对两组实验材料的球化组织、碳化物带状、碳化物网状及硬度做了检测(碳化物检测标准为SEP1520,硬度检测标准为GB/T 231.1-2009),对比分析各检测项目,实验检测项目数据如表2所示。
球化组织检测对比结果:新旧工艺未见明显差异。
碳化物带状组织检测结果:新旧工艺符合要求,未见明显差异。
图1 球化组织标准评级图(SEP 1520-1998)[1]
图2 实验试拍球化组织照片
表3 碳化物带状
表4 带状评级标准(企业标准)
图3 实验试拍碳化物带状组织照片
基于原来的试验检测标准GB/T18254对碳化物网状进行评级,结果如表6所示。
表5 碳化物网状(SEP 1520-1998)[1]
表6 碳化物网状评级结果
图4 碳化物网状标准评级图(GB/T 18254-2002)[2]
图5 实验试拍碳化物网状照片
碳化物网状组织检测结果:新旧工艺符合要求,未见明显差异。
硬度检测结果:新旧工艺符合要求,未见明显差异。
表7 硬度(GB/T 231.1-2009)
5 结论
此次试验把退火速度提高了5%,从各项检测结果来看,球化组织、碳化物带状、碳化物网状、硬度数据都合格,新旧工艺之间没有明显区别。因此退火速度提高5%,符合标准要求,而总时间在原来的基础上减少了4.5%,可以提高生产效率。
[1]SEP 1520-1998,Microskopic examination of cabide structure in steels by means of diagram[S].
[2]GB/T 18254-2002,高碳铬轴承钢[S].
[3]杨红波,赵西成,王庆娟,等.GCr15轴承钢周期球化退火工艺的改进[J].金属热处理,2012,37(5):74-76.
[4]王一谦,黄贞益,李佑河,等.GCr15轴承钢球化退火工艺研究[J].金属热处理,2012,27(6):38-41.
[5]崔忠圻.金属学与热处理[M].北京:机械工业出版社,2003.