螺杆压缩机在纯碱生产中的技术改进
2013-08-15王燕山
郭 亮,王燕山
(1.山东海化集团,山东 寿光 262737;2.实联化工(江苏)有限公司,江苏 淮安 223112)
随着我厂生产规模的不断扩大,压缩车间也历经数次扩建,目前我厂新、老生产线共有螺杆压缩机20余台,多数为上海压缩机厂生产的LG63C-430/3.8型压缩机。驱动机是杭州汽轮机厂生产的背压式工业汽轮机。该设备具有打气量大、生产效率高等特点,其应用范围越来越广。随着使用时间的延长,该设备在生产中也逐渐暴露出了不少问题,如压缩机转子密封问题、缸体腐蚀、缸体变形等。
1 机组的技术特性、工作原理
1.1 螺杆压缩机
在纯碱生产中该机用于将石灰窑产生的窑气(主要成分为N260%、CO238%)和煅烧炉产生的炉气(主要成分是CO285%)加压后送至碳化工序以制碱。
型号:LG63C-430/3.8
螺杆转速:2 750r/min
压缩气量:430m3/min(标况)
吸入温度:≤35℃
吸入压力:0.09MPa(绝压)
排气温度:≤150℃(喷水降温)
排气压力:≤0.38MPa(表压)
轴功率:1 800kW
驱动方式:汽轮机—减速器—螺杆压缩机
1.2 汽轮机
型号:NG25/20/0
额定功率:2 300kW
正常功率:2 000kW
进汽温度:400~410℃
进汽压力:33~35kg/cm2(表压)
排气压力:2.5kg/cm2
转速范围:8 772~10 587r/min
减速机:功率:2 300kW
速比:3.66
汽轮机是反动式,体积小,效率高,能力大,汽耗低,转速可调,噪音小,是目前国内先进机型。
2 使用中的问题和技术改进
2.1 螺杆转子排气端轴颈密封问题
螺杆转子排气端轴颈有一填料函箱来完成对压缩气体的密封,内有一个前置密封体,4只石墨填料环,一个螺旋气封体和一个填料压盖共5部分组成。1#压缩机曾经出现过以下问题:缸体前端盖漏气越来越大,润滑油含水量越来越多,造成推力瓦温上升。拆缸后发现螺杆转子φ230的轴颈出现4道宽为4~8mm、深度为0.5~1.5mm的环形划痕。
经分析造成划痕的原因是窑气中所含灰尘附着在石墨环上,形成一层硬垢,由于轴的长期高速运转,对轴颈造成磨损,致使密封处间隙变大、密封失效所致。同时轴颈材质(2Cr13)耐磨性差,也是密封失效的原因之一。为此,我们对阴阳转子两端磨损的轴进行光刀,然后电镀耐磨性能优良的铬(厚度0.2~0.3mm)来保护轴颈,同时要求电除尘岗位将窑气含尘量控制在指标范围(60mg/m3)以内。修复后,该机运行状况良好,按照1#压缩机改造的成功经验,我们又相继对2#、4#、5#等机组的轴颈进行处理,彻底解决了因气封漏气,从而导致润滑油被污染的问题。
2.2 螺杆转子排气侧端面密封问题
为保证转子打气效率和减少轴向推力,原设计中转子的排气侧端面加工有一组环形密封线(共8条,最外侧直径φ403,最内侧直径φ258,每条密封线高×宽为2×2)。转子安装时,要保证转子与缸前端面的密封间隙为0.26~0.28mm。运行过程中,各机组相继出现了阳转子推力瓦温上升较快,运行周期缩短,检修频次增加,打气效率降低的现象。后来,在3#螺杆压缩机进行检修时,发现阴阳转子前端面腐蚀严重,密封线全部磨损,且转子端面有大小不一、深度达1.5mm左右的蚀坑,转子与缸体的端面密封间隙也变为2mm左右。
原因是窑气含尘量高、气体流速快,对转子密封线冲刷腐蚀严重,当密封间隙腐蚀变大时,会在排气端形成涡流,反过来又加快了转子密封面的冲刷腐蚀,形成恶性循环。当间隙达到一定程度后,转子承受的轴向推力迅速升高,瓦温也随之升高,打气效率降低。为此我们采用A107焊条对转子端面实施焊补,焊前对焊接部位提升温度,焊后用木炭烘烤保温1h时,焊完后,按图纸要求加工好密封线,解决了转子端面密封问题,延长了转子使用周期。
2.3 螺杆压缩机缸体腐蚀变形
螺杆缸体由两部分组成:缸体和缸头。材质为ZG1Cr13,缸体内部有一层夹套,中间要通过循环水来冷却缸体。机组运行几年后,缸体表面出现腐蚀,特别是排气端缸面腐蚀尤为严重,深度可达1~3 mm。另外,缸体受铸造内应力影响,发生变形,上下缸面盖合不严,漏气漏水,影响机组的稳定运行。
为此,我们协同其它机械厂对5#螺杆缸体进行加工处理。具体措施是:①螺杆缸体工作面腐蚀严重部位用A107焊条补平(边焊边敲击焊接部位,每焊一块,用木炭堆火保温1h)。②根据缸体变形情况,在数控机床上,将上下缸体中分面各铣去2~5 mm。③将缸头与缸体分解(分解前要将缸头与缸体的定位孔铰好)。④据缸体内腔加工尺寸,用数控机床将缸体加工成形。⑤配装缸头,打上定位销,加工轴承、气封孔座。
经以上加工后,缸体内腔尺寸基本恢复到出厂时数值,出力率大幅度提高,运行状况大为改善。
2.4 螺杆转子轴颈磨损
螺杆转子轴颈材质为2Cr13,外径尺寸为φ169.80,轴承采用巴氏合金,润滑用30#透平油。机组运行多年后轴颈出现程度不等的磨损和椭圆现象,油膜形成不好,造成机组振动和轴瓦巴氏合金脱落,反过来又加快了轴颈的磨损,形成恶性循环。若仅仅因轴颈磨损就更换轴头,时间长、费用高。
我们采用了一种花费少,加工时间短,简便易行的办法:把磨损的转子放在50机床上,找好正,上磨头将轴颈磨削0.2~0.5mm。然后根据加工好的轴颈,到轴瓦生产厂家定做非标轴瓦。较好满足了生产需要,节约了费用,延长了转子使用寿命。
2.5 其他问题的处理
为提高螺杆压缩机的自动化程度,我们将压缩机的汽轮机调速系统由齿轮调节调速系统,改为新型WOODWARD505型数字式电液调速系统。现在除了老线9#压缩机已全部改完,此控制系统更为完善,操作也更为方便,保证了机组的稳定运转,减轻了工人的劳动强度;为保证机组润滑油的质量,新上油回收处理装置,去除杂质,蒸发水分,调节酸值,取得良好的经济效益;将机组事故油泵改为辅助油泵,两台辅泵互为备用,杜绝了因油泵故障造成的机组停机,稳定了生产。
3 螺杆机组仍存在的问题
1)螺杆止回阀易锈蚀和结垢,有时动作失灵,突然停机时,螺杆转子倒转,易造成事故。今后应选用耐腐蚀和更灵敏可靠的止回阀。
2)螺杆进、出气端轴封应改进结构,延长使用周期,提高密封性能。
3)螺杆机组的降噪问题,仍需研究解决。
4)汽机液压控制系统,应加装高压油过滤器,以保证控制系统动作灵敏可靠。
5)压缩机与汽轮机的润滑应改为两套独立供油系统,避免因压缩机漏气、漏水污染油质,影响汽机润滑系统,造成轴颈磨损和调速系统失灵。
螺杆压缩机在我厂使用中经过不继地改进和完善,越来越能适应我厂的生产工况。