综合治理空压机排气温度和油耗过高的问题
2013-07-31龚领
龚领
摘要:WJ-1.5/30型空压机是吹塑行业蓬勃发展的产物,但由于存在连续运转、环境条件恶劣等问题,其应用受到一定限制。文章针对WJ-1.5/30空压机排气温度高、油耗大的问题,从设备零部件的结构及外部环境两个方面分析其原因,提出综合改进措施。
关键词:中压往复空压机;排气温度;机械油耗;活塞环;拨油杆
中图分类号:TH452 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2013)17-0079-02
1 概述
WJ-1.5/30型空压机是吹塑行业蓬勃发展的产物,但由于存在连续运转、环境条件恶劣等因素,造成排气温度过高、油耗过大的问题,使产品的效率与可靠性大打折扣,为此我们开展相关的改进活动,把排气温度和油耗量控制在标准范围内。
2 问题的提出
该机为3缸W型结构,排气压力为3.0MPa,额定排量为1.5m3/min,驱动电机功率22kW,改进前排气温度达到192℃~196℃、油耗量达到95g/h。
2.1 涉及油耗有关零件现状
(1)一级活塞环为3道桶面环,切向弹力为18.6N,弹力偏小,切口型式为直切口;(2)油环为1道同向倒角油环,切向弹力为10.6N;(3)一级活塞裙部型线为正圆,回油孔空数量为14个;(4)二、三级活塞为倒级差,二级活塞供油孔的数量和直径为6-Φ3mm;(5)拨油杆为1根直径10mm的锥形体;(6)曲轴箱呼吸套筒内采用两块相互错位的隔板。
2.2 高排气温度、高油耗运转的危害
由于,润滑油受较高的排气温度影响使其粘度降低,所以,轻馏气化并开始氧化,形成了溶解于润滑油的液态氧化物以及不溶解于油的氧化物浮渣,在压缩机往复循环过程中与吸入空气中杂质混合,进一步形成了沥青、焦煤形状的氧化物,沉淀于不受磨合的活塞顶部与各气阀表面,逐渐形成积碳。
空压机的排气温度经常在接近或超过190℃工况下运行,造成曲轴箱和各运动部件热度升高。
受积碳影响,排气阀的阀口闭合不到位。活塞下行吸气时,把管道内的高温气体又吸回到腔体内,再次压缩后将其排出再吸入,如此往复,排气温度快速升高,加速了气阀组件的热变形,进一步加速了磨损,使其寿命、效率大幅度降低。
3 原因分析
3.1 油耗大产生的原因
从压缩机的结构分析,润滑油外溢主要有两个通道:通过排气阀被排出;曲轴箱内压高于大气压力形成压差的时间较长,使其外流。
活塞在气缸内,吸、排气往复循环至上、下止点前夕,形成两个负压过程,使曲轴箱内油雾通过环与活塞环槽的间隙、环本身的热开口间隙渗入气缸内,混于被压缩的气体中,随之被排出。油耗的多少,主要考虑以下六个方面:(1)空压机活塞环失效,其切、径向弹力不足以支撑于气缸的密封;(2)活塞环槽失精,其与环的间隙不足以阻止润滑油的渗入;(3)活塞回油孔直径过小或孔的数量过少,造成回油过缓,使润滑油被带走的几率大增;(4)刮油环的切向弹力不够;(5)二、三级倒级差活塞供油孔数量过多、孔直径过大;(6)吸气过程损失大,负压大。
从呼吸套筒中带走的油是由于拨油杆拨油量过大,引起曲轴箱内压力过高进而造成油雾外溢的结果。造成曲轴箱内压力过高的主要原因有两个:拨油杆为1根Φ10mm锥形体,其拨油面积过大;曲轴箱呼吸套筒的限制隔板不适合倒级差活塞,起不到应有的作用。
3.2 排气温度过高的原因
空压机安装地点环境恶劣。灰尘被吸入压缩机几率大增,加大各运动部件的磨损;当环境温度超过40℃国标上限时,又会加快各部件的温升,减小了油膜的厚度或形成的几率,使其不足以阻隔各运动部件的直接接触,加剧各运动部件的磨损。磨损直接造成温升加快,对排气温度升高起了推波助澜的作用。
使用了非正规厂家生产的润滑油,在高温下其品质的劣势凸显,其产生的氧化物浮渣又与各运动部件磨损形成的金属细末混合,加快压缩机活塞、气阀、汽缸盖等主要零部件积炭的产生,使排气温度升高。
供水系统发生故障或冷却水质差,碳酸盐硬度过大。循环水的浊度较高(有时高达600×10-6)、水质差,使中间冷却器和汽缸水套管间环隙结垢相当严重,降低热传导效能;水箱置于室外又没有加装水过滤装置,水中杂物较多,堵塞了管路,造成冷却水循环不畅,冷却效果极差。
压缩机主要零部件自然磨损超过极限值,刮油环将汽缸内孔磨损大,还出现了拉伤失圆等等;检查还发现活塞回油孔直径偏小且位置不合理,造成回油不畅、刮油环作用未能充分发挥,直接导致油耗过大
4 改进与防治措施
一是调整汽缸与活塞、活塞与活塞环的配合间隙。按照标准调整影响油耗的几个重要间隙:汽缸与活塞、活塞环开口间隙、活塞环与活塞槽配合间隙等。
二是提高压缩环密封和回油效果。(1)采用高弹性模量的材质。添加铬、铜、钼等低合金微量元素,改善活塞环的金相组织,提高其耐磨性;(2)将活塞环结构形式由矩形改为斜切口;(3)使用鼻形锥面环或扭曲环(底面有鼻形切台)作为最后两道压缩环;(4)增大回油孔直径0.2mm,并将其位置改在活塞回油槽下斜面上;(5)加大刮油环的切向弹力,将原±20%的切向弹力公差改为+10%~+20%;(6)减少二级活塞供油孔的数量和直径,由原6-Φ3mm改为4-Φ2.5mm。
三是调整拨油杆截圆面积和曲轴箱内压力。把圆截面积改为椭圆形,通过减少拨油杆与润滑油的接触面积来限制拨油量、降低曲轴箱内压力。改造曲轴箱的呼吸套筒,将隔板去掉用“铁刨花”来替代。
四是加大吸气口径,减少吸气滤清器压力损失。
五是强化对工作场地治理,降低环境的灰尘、温度对空压机恶劣影响,加装一定长度的吸气管路,将吸气口引到远离环境差的场地。加强对吸气过滤器管理,定期检查、清理并适时更换。
六是改进冷却水供给系统,使冷却水质符合要求。(1)加强供水管路结垢情况的监控,对易结水垢的死角采用机械处理的方法,定期清除,必要时可更换相关的管件;采取对冷却水中加适量的六偏磷酸钠,控制其中的碳酸盐分解速度,保证水质的pH值达到要求。(2)定期检查水质、清洗对气缸起散热作用的水套及级间的冷却器,保证各部件的散热系统正常工作。采取酸碱综合法,依据水垢的厚度,加入5%~6%的HCI溶液,对部件进行清洗。
七是使用“保险丝”压制,千分尺测量方法,调整活塞上止点间隙。
八是根据空压机使用的时间,适时调整维护保养计划,保证各部件质量达到正常运行标准。
5 结语
综上所述,对空压机排气温度高与油耗量大问题,提出、分析产生的原因以及进行深入的解剖,提出各项改进措施,使工作均明晰、准确、得当。实践效果进一步验证了采用的改进方法、措施的合理性及必要性,为今后对相关压力高、排气量大的空压机产品的改进积累了宝贵的经验。
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