直缝焊管件的失效
2013-06-25唐景笃吴志刚
唐景笃 吴志刚
【提 要】采用金相显微镜图像分析系统对管件断裂原因进行分析。脱碳、焊后应力集中是失效的主要原因。并提出改进意见和建议。【关键词】脱碳;热影响区;焊接线能量;焊接应力;断裂.
【中图分类号】TK226 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5158(2013)03-0202-02
一、概况:
某公司采用公司Q195热轧带钢生产成直缝钢管,最后制成的消防管件,消防管件在打压(涨管)过程中造成断裂失效如图,对管件断裂进行失效分析。
检验结果:(参照GB10561-2005,GB224-87,GB6394-2002)
1.硫化物类:A3
2.管件的内表面脱碳层为100μm,管件的外表面脱碳层为150μm。
3.焊缝两侧同样位置,断裂处晶粒度为10.0级,未断裂处晶粒度8.0级。
四、断裂原因分析:
1.管件采用高频直缝管制作,高频直缝管焊接加热及冷却速度特别快,易于促使HAZ硬化低碳钢的不完全重结晶区,在急冷急热的条件下会表现出高碳钢的特点。
其热影响区也存在过热区、重结晶区、不完全重结晶区和再结晶区诸区段。此外,在低碳钢焊接热影响区,还可能存在一个组织上与母材并无区别.但塑、韧性显著低于母材的脆化区,因该区呈蓝萦色而得名蓝脆性区,其温度范围可自200℃一直延伸到750℃。
从图片a2 、a1、b1、b2中对比晶粒大小,断裂处晶粒度为10.0级(晶粒大小不均匀),未断裂处晶粒度8.0级(晶粒大小均匀)。晶粒大小不均匀就造成热影响区应力集中,同时在急冷急热的条件下会表现出高碳钢的特点,就会体现钢材在很小的力的作用下发生脆断,于是管件在打压时,很小的力,几乎没有延伸的情况下断裂失效。
2. 管件的表面脱碳严重,内表面脱碳层为100μm,外表面脱碳层为150μm,总计达250μm。实验表明,钢材在做拉伸实验时,加载力的过程中,钢带的表面回产生很多裂纹;弯曲实验时也产生裂纹,造成力学实验不合格。如图b2中的圆圈内的裂纹,就是一个裂纹源。
3.硫化物类夹杂物含量达到3级,虽然硫化物类夹杂物的延伸性好,但是会导致延伸率降低,就造成管件在打压过程中打压压力很小,远没有达到钢材的延伸率就发生断裂失效。
五、结论:
管件外表面受到大的拉应力,同时从试样外观检验,管件断裂发生在高频焊缝的热影响区,没有断在母材和焊缝上。微观观察,对照焊缝的两侧(没有断裂的一侧和断裂的一侧),管件断裂侧热影响区较小。高频焊管时为了提高产量,采用高的焊接速度,形成的热影响区小,导致热影响区与母材的晶粒差异较大,造成了明显的分界线,