GK4620多线切割机的断线与排线检测技术
2013-06-18陕西汉江机床有限公司汉中723003田广利
陕西汉江机床有限公司(汉中 723003) 田广利 昝 弢 刘 辉
我公司生产的太阳能硅片多线切割机GK4620的面世,打破了国外垄断,填补了国内空白,改变了光伏产业中硅片加工关键设备完全依赖进口的局面,满足了关键设备国产化的迫切需求,对振兴民族工业意义深远。该机床对运行的可靠性要求很高,保护功能齐全,本文主要介绍断线与排线检测装置在该机床上实现的方法。
1.机床工作原理简介
该机床的工作原理如图1所示,控制系统采用西门子SIMOTION运动控制器,由9个伺服电动机组成,其中SP1/SP2为收放线电动机,完成钢线的收放控制,Z1/Z2为排线电动机,使钢线在收放线轮上按实际的螺距排列,A1/A2为张力控制电动机,运行过程中对张力进行调节,C1/C2为导丝辊电动机,驱动导丝辊恒转速运动,切割过程中钢线以12m/s的速度运动,Y轴为工件切割进给电动机,导丝辊带动钢线运动,工件向下进给完成进行切割运动。a、b、c、d为断线检测传感器。s1、s2为放线检测传感器,s3、s4为收线检测传感器。本文只介绍断线与排线检测电路的工作原理。
图1 机床原理图
2.断线检测原理
断线检测电路如图2所示,该电路为一电压比较器。导丝辊C1/C2旁装有a、b、c、d四个不锈钢管制作的传感器,这四个传感器与床身绝缘,其中一端短接在一起连接到断线检测装置的输入端I1,断线检测装置的输出端Q1接到PLC的输入端,正常工作情况下,Q1输出为高电平,绿色指示灯D1亮,切割区产生断线故障时,Q1输出低电平,绿色指示灯灭,红色指示灯D2亮。WR1为基准电压调节电位器,基准电压可以调到正常切割时不报为止,一般可调到2V左右,断线检测装置的灵敏度也是通过基准电压来调整的,电路中三极管V1、V2为射极跟随器,起阻抗匹配作用,电路中阻容元件组成抗干扰电路。当断线产生时钢线和传感器接通,断线检测装置的输入端I1电压变低,当I1电压低于检测装置内部基准电压时输出端将产生反转,从而使Q1由高电平转换为低电平,当PLC检测到断线信号时,控制器发出紧急停车指令,使各电动机以最快的速度停止,从而保证导丝辊不被损坏。
图2
3.排线检测原理
硅片切割机工作时,SP1为放线电动机,SP2为收线电动机,Z2/Z1为收放线排线电动机,收放线时要求钢线尽量垂直于收放线轮轴线,如果误差太大,就会在放线时导致断线现象,因为机器在切割过程中为正反向切割,收放线轮在不断变换转动方向,所以两侧都需要检测传感器。
排线检测电路如图3所示,该电路由四个独立的电压比较器组成,每路比较器接一个传感器,比较器的输出接到PLC输入点上,比较器的基准电压可由WR2电位器来调整,一般调到12V即可。切割机正常工作时,钢线在两个传感器中间位置,检测电路输出为高电平,运动控制程序不进行调整,排线运动按设好的螺距进行运动,当钢线产生倾斜时,钢丝和某一边传感器接触,工作中通过s1、s2、s3、s4四个传感器和排线检测电路,使输入到PLC信号产生电平变化,运动控制器检测到此信号时,排线机电动机Z1/Z2就在原来螺距的基础上附加一个运动,使排线运动速度加快或减慢,从而使钢线与传感器脱开,保持了钢线与收放线轮轴线的垂直状态,避免了收放线时产生断线现象,增加了机床的可靠性。
图3 排线检测图
4.结语
该电路在我公司生产的GK4620多线切片机上经过长时间应用,在断线情况发生时,能够立即发出检测信号,确保机床紧急停车,有效防止了切割机断线导致导丝辊损坏的现象。以前无排线检测电路时,设备只能进行单向切割,双向切割时很容易产生断线现象,无法正常使用,但采用排线检测电路后,彻底解决了收放线过程中由于排线不好造成的断线现象。以上两个电路经过长时间运行检验,效果良好,达到了我们的预期效果,大大降低了断线的概率,提高了机床的可靠性,缩短了国产硅片多线切割机与进口设备的差距。