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ZD6转辙机接点反弹问题的分析与处理

2013-05-08徐文虎

铁路通信信号工程技术 2013年2期
关键词:转辙机双机接点

徐文虎

(南京电务段,南京 210011)

ZD6系列转辙机作为道岔控制系统的执行机构,目前大量运用在铁路线路上,它是道岔转换设备配套的主要机型之一。近几年,不同生产厂家的ZD6型转辙机在不同的线路都出现转辙机接点反弹(自动退锁)现象。接点反弹是指道岔转换到位,转辙机在自动开闭器切断电源后,新的表示刚刚接通,忽然又断开。问题的出现严重威胁运输安全,探究该现象产生的缘由,并采取有效措施,防止逆转退锁,非常必要。

1 ZD6转辙机接点反弹的特征

通过对2008—2011年35件接点反弹的测试、统计、分析,发现该现象有以下几个共同特征。

1)转辙机动作电流一般较小,只有0.5~0.6 A左右,甚至低到0.45 A,动作电流一般不超过0.7 A。动作电流小表明道岔负载轻。

2)故障电流较高,一般双机牵引在2.8~2.9 A,单机牵引在2.9~3.0 A之间。

3)金属摩擦带居多。

4)转辙机上道时间:主要集中在2007年以后上道运用的转辙机。

5)气温或高或低,变化大时易发生。

6)双机牵引多,单机较少,双机牵引中,副机又显著多于主机。

2 原因分析

2.1 ZD6转辙机结构性缺陷是接点反弹的根本

ZD6转辙机接点反弹,其本质是转辙机自动退锁,急停反弹是快速旋转物体的物理特性。ZD6转辙机在设计时,采取一些防逆转措施,ZD6转辙机主要靠接点弹簧通过速动爪滚轮,给启动片施加一定的压力(大约15公斤力)防止逆转。复交道岔中的F型(K型)机,厂方又对转辙机在启动片、主轴上做了些改进,增加了速动爪刚性防逆转措施,和前面说的防逆转措施组成了双重防范措施。

但是,由于ZD6转辙机设计年代早,既没有ZYJ7的惰性轮措施、ZDJ9的阻尼推板机构,也没有类似S700K的摩擦连接器和锁闭结构,防逆转效果不理想。

2.2 电机改型是接点反弹的主要原因

ZD6转辙机采用短时、直流、串激、可逆电机,具有过载能力强,在额定转矩1.8倍情况下安全使用的特点。当电机负载加重时,电枢转速降低,反电动势减小,电枢电流和激磁磁场一起增加,转矩加大,电机以低速运转;当负载减轻时,转速加快,反电动势增大,电枢电流和激磁磁场一起减少,转矩减小,电机高速运转。这种特性称为电机的软特性。

图1所示为特性曲线图。

电机改进型最早见于2003年2月,根据西安信号工厂提供的说明书,改进后新型电机输出扭矩增加10%,其值≥0.88 N.m。通过各类型电机测试比较,发现改型后的电机转速、转矩、输出功率都有提高。一旦转矩增加,如果道岔动作电流小,负载轻,电机转速必然升高,动量增大,反弹几率增加。电机改进型2007年以后随道岔大修配套开始大幅度推广运用,致使最近几年接点反弹故障明显增多。

2.3 金属摩擦带的使用增加了接点反弹几率

ZD6转辙机可使用3种摩擦带:金属摩擦带、半金属和石棉橡胶。3种摩擦带的摩擦系数如表1所示。其中金属摩擦带主要成分为铜基粉末合成材料,摩擦系数起始点较低,密度大,硬度高,而内齿轮为球墨铸铁,二者材质有明显差异,热胀冷缩系数不同,一旦天气较热或较冷,气温变化大时,摩擦带的圆弧面和内齿轮圆弧面吻合只要有一点不良好,容易造成摩擦电流上升、接点反弹,这也是由金属摩擦带本身特性决定的。

表1 摩擦带摩擦系数

试验表明,虽然不同材质摩擦带对接点反弹影响不一,但金属摩擦带反弹几率高。在摩擦带性能对比试验中发现:石棉摩擦带在某一摩擦电流条件下,转辙机空载转换到位后,电机反弹最小,能够保证接点不断表示。而金属摩擦带反弹最大,接点有明显退出动作。

2.4 摩擦连接器过紧也是接点反弹重要原因

摩擦连接器调整过紧会导致故障电流升高,当故障电流较高时,当切断电机电源后,电机和整个传动系统的巨大惯性并不能由摩擦连接器的转动而吸收。在主轴上的止挡拴碰撞底壳上的止挡桩瞬间,由于摩擦连接器不转,止挡拴及传动系统要以大小相等,方向相反的速度往回转动。当主轴的反转力量大于密贴锁闭力时,主轴便回转解锁,切断刚刚接通的表示电路,造成接点反弹的现象。

2.5 道岔密贴调整过松是接点反弹又一原因

在现场曾经做过试验,当双机道岔工作电流在0.6~0.7 A,故障电流调整至2.9 A时,接点反弹3 mm左右;当双机道岔工作电流在0.5 A左右,故障电流调至2.9 A时,接点只有微动,甚至不动。以上现象,对于同一批上道、同一生产厂家同型号转辙机、同型号小电机、同型号摩擦带、出现不同的反弹特点,区别就在于道岔的密贴状态不同、密贴力大小不同。

转辙机动作分为解锁、转换、锁闭的3个过程,一次完整的转换过程主轴旋转339°,锁闭角度为32.9°。转辙机解锁开始角度为7.5°,切断表示角度为10.2°,也就是说如果主轴逆转10.2°时,理论上应该就切断表示。再说转辙机锁闭力,图2中R为锁闭力,将R进行正交分解得到两个分力,水平分力为F′,垂直分力为N′。如N′被底壳反作用力N所平衡,F′被来自密贴尖轨的反弹力所平衡,则系统处于静止状态。根据道岔尖轨具有弹性可弯的特点,其反弹力的大小应该取决于道岔密贴力的调整,在道岔尖轨密贴于基本轨之后,再增加上去的力就是密贴力。如果道岔调整过松,密贴力小,则转辙机锁闭力的水平分力无平衡力,导致转辙机主轴到位后逆转。

双机反弹多于单机,原因是道岔大修改造的就是双机,其次,双机的副机反弹多,原因是道岔调整中,副机往往密贴不理想,维修作业习惯所致。

3 防止接点反弹的对策建议

1)加强工作电流(锁闭电流)的测试,观察道岔、转辙机的运行状况。

2)坚持合理调整故障电流,工作电流、锁闭电流较小(0.45~0.7 A)时,将故障电流适当调小,单机故障电流可调整至2.5~2.6 A,双机故障电流调整为2.0~2.3 A。

3)合理调整道岔密贴力,道岔检修时采用手摇把摇动道岔,检验道岔反弹力和密贴力。副机密贴试验取决于密贴间隙,即2 mm+间隙,4 mm+间隙。建议现场工区配备2/3/4/5 mm组合式试验棒。

4)在2/4 mm达标的情况下,可通过刻意调高故障电流,模拟试验出道岔接点反弹时故障电流,用于指导故障电流的合理标调。

淘汰转辙机金属摩擦带,采用石棉橡胶或半金属摩擦带。

4 案例验证

2012年9月20日,×站91#道岔,该道岔2010年7月大修上道,型号为双机牵引(砼枕),转辙机为西安信号厂生产,电机型号为DZG型,摩擦带材质为石棉,当日气温19°~28°,道岔2/4 mm达标,宏观密贴。转辙机起动电压220 V,锁闭电流0.8 A,当故障电流调整至3.1 A时,反位至定位主轴也只有轻微反转,接点无反弹现象。图3是E机动作电流曲线

5 小结

ZD6转辙机接点反弹,既有本身结构、电机改型、摩擦带材质的因素,也有道岔密贴调整,转辙机故障电流调整的原因。目前,在转辙机结构、电机型号不变的情况,可以通过更换金属摩擦带,合理调整道岔密贴力和故障电流加以解决,确保运输安全。

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