抽油机井合理清蜡点方法探讨
2013-05-05刘冰肖桂兰秦锦江
刘冰肖桂兰秦锦江
(1.大庆石油管理局供水公司;2.中国航油吉林分公司;3.大庆油田矿区服务事业部)
抽油机井合理清蜡点方法探讨
刘冰1肖桂兰2秦锦江3
(1.大庆石油管理局供水公司;2.中国航油吉林分公司;3.大庆油田矿区服务事业部)
大庆台肇油田原油黏度大、含蜡量高、凝固点高,油井结蜡是油田生产过程中经常遇到的问题,它直接关系到油井能否正常生产,影响油层采油速度的提高,给采油工艺带来许多复杂的问题。随着对油井清防蜡认识的深入,很多油井的清蜡周期具有进一步延长的潜力,通过应用“下电流”确定抽油机合理清蜡点的方法延长了化清周期,这不仅可以减少化清工作量,缓解化清与生产之间的矛盾,而且可以达到节省燃料油的目的。
油井 清蜡 电流 合理清蜡点
台肇油田属于大庆外围低渗透油田,单井产量低,油层渗透率低,储量丰度低,含蜡量高。台肇地区全部采取环状集油工艺流程,无热洗流程,机采井清蜡主要采取定期化清的方式。投产初期,卡井多成为影响台肇油田正常生产的主要问题,目前仍是管理上的一大难题。通过对该油田清蜡工作的试验、研究,总结出用“下电流”确定抽油机井合理清蜡点的方法,为合理制定机采井的清蜡周期提供了科学依据。
1 油井结蜡的机理、影响因素及危害
油井在生产过程中,随着温度、压力的降低和气体的析出,达到一定条件时,原油中溶解的石蜡就会结晶、析出。随着温度、压力的进一步降低,石蜡将不断地析出,其结晶体便聚集和沉淀在油管、套管、抽油杆、抽油泵等管材和设备上。
影响油井结蜡的因素有压力、温度、管壁特性、原油中水、胶质和沥青质以及机械杂质、原油流动速度等。
油管、抽油杆和抽油泵的结蜡,使抽油机载荷增加,泵效降低,降低了油井产能,造成油井卡井停产,低了油井时率,增加了作业费用。
2 台肇油田油井结蜡现状
台肇油田在开发过程中,普遍存在油井结蜡现象,因结蜡卡井作业的井数占总作业井数的 9%,油 井 井 筒 内 壁 结 蜡 厚 度 从 1~2mm到 3~5mm, 个 别严 重 井 达 到 7mm。 统 计 2009 年 因 结 蜡 卡 井 的 井 数14口,其中上作业 6口,小修解卡3口,化清5口。
从原油物性上看,台肇油田原油凝固点为35.5 ℃ , 动 态 凝 固 点 为 22 ℃ , 析 蜡 点 为 38 ℃ , 饱和压 力 8.2MPa。
通过表1数据可以看出,台肇油田原油凝固点高,含蜡量高,饱和压力高,原油黏度大大高于其他区块,造成其结蜡周期远远低于其他区块。
表1 台肇油田区块参数
3 “下电流”法确定抽油井合理清蜡点
台肇地区采取环状流程集油工艺,无热洗流程,由于防蜡剂只具有防蜡和降黏的作用,没有清蜡功能,所以必须对油井进行定期化清。地面工程技术人员对此进行了现场试验,最终确定了用“下电流法确定抽油机井合理清蜡点”的方法。2010年,开始利用“下电流”法工作制度进行管理,7个月来效果良好,蜡卡井井数与去年相比明显减少。
3.1确定合理清蜡点的具体方法
油井的上下电流值是随着结蜡程度的升高、时间的延长而逐渐增加的,那么电流达到多少为合理的清蜡点呢?这就是问题的关键所在。
抽油机井发生蜡卡现象时,它的主要特征就是光杆运行速度慢于驴头及悬绳器的运行速度,严重时甚至光杆下不去,被井筒中死蜡托住。
为了消除不同区块和不同生产井对统计结果的影响,选井时按照均匀分组原则,从不同区块和不同生产参数井中选取了 15口井做试验,确定合理的清蜡点。
15口抽 油 井 6个 月 的 试 验 表 明 (表2), 当下 电流升 到极限电流值 80%左右时,产量开始明显下降, 所以选取下电流极大值的 80%作为机采井化清点。
表2 15口抽油井的生产参数
例 如 193-s59 井 , 产 量 2.5t/d, 含 水 2%, 上 电流 23A, 下 电 流 20A, 电 流 平 衡 率 为87%,它 的 下电流极大值为35A。通过连续观测该井产量与下电流关系曲线发现,该井的下电流值达到28A以后产量开始下降,这个下电流值恰为下电流极限值的80%,因此将这个下电流值确定为该井的合理清蜡点。
采用本方法,在实际工作中比较容易掌握机采井的热洗周期,易于操作。
3.2结蜡造成电流上升
1)结蜡造成的电流上升有一个缓慢的过程。2)伴 随 产液量 电 流有轻 微 变化 , 但一般 不 会高,不需要多大的过流面积。
结蜡造成的电流上升,也有少数油井变化不明显 , 例 如 永 185-69 井 。 这 口 井 产 量 0.07t/d, 含 水0% , 上 电 流 7.29A, 下 电 流 7.28A, 电 流 平 衡 率 为99%,确定它的下电流极大值为 10A,试验结果表明该井化清周期没有延长。
3.3现场效果
通 过 2009 年 的 试 验 ,2010 年 利 用 这 个 方 法 制定了动态化清周期,与去年同期相比卡井有大幅减少。统计2010年上半年蜡卡情况,共 4口井,其中小修解卡 2口,化清2口,详见表3。
表3 2010年四矿卡井情况
4 结论
1)应用“ 下 电流” 法制定 明 确的单 井 清蜡 点及周期,易于掌握,便于实际操作。对高含水井、液面高井,下达指令性化清计划,使化清工作在生产中发挥实际作用。
2)对抽油 机 井的合 理清蜡 点 实施现 场 动态 跟踪,在油井实施调参、调平衡的过程中测取新的合理清蜡点。
3)通过延 长 化清周 期,不 仅 可以减 少 化清 工作量,缓解化清与生产之间的矛盾,而且可以达到节省燃料油的目的。
[1]薛清祥,尤秋彦,董强,等.低压油井热洗清蜡油层保护器[J].石油钻采工艺,2005,27(增刊):72-73.
[2]徐文波,秦国伟,陶洪辉,等.负压化清技术在低渗透油田开发中的应用[J].特种油气藏,2005,12(5):76-77.
10.3969/j.issn.2095-1493.2013.006.022
2013-02-20)
刘冰, 2011年毕业于八一农垦大学,从事油田供水 化 验 检 验 工 作 , E-mail: liubin@163.com, 地 址 : 黑 龙 江 省 大 庆石油管理局供水公司,163000。