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加热炉控制排烟温度及空气系数技术分析与应用

2013-05-05刘录大庆油田公共汽车公司西区分公司

石油石化节能 2013年6期
关键词:烟道挡板加热炉

刘录(大庆油田公共汽车公司西区分公司)

加热炉控制排烟温度及空气系数技术分析与应用

刘录(大庆油田公共汽车公司西区分公司)

随着不加热集输技术的逐渐推广,节气的空间越来越小,因此提高加热炉的运行效率至关重要。通过现场调查和对加热炉测试数据的分析发现,影响加热炉效率的主要原因是过剩空气系数不合理、排烟温度过高、炉膛负压不合理等问题,导致运行效率降低。针对运行时率高的加热炉,采用加热炉烟气含氧量实时检测技术和烟道负压测试技术,并辅以烟道挡板调节技术,优化加热炉各项运行参数,实现对过剩空气系数和炉膛负压的控制,使空气系数和排烟温度处于合理范围,提高了加热炉热效率。

加热炉 含氧量检测 负压测试 参数优化 排烟温度 空气系数

加热炉是油田集输过程中广泛使用的加热设备。目前,油田二合一加热炉和水套炉主要用于季节性掺水及热洗一次提温,管式炉主要用于热洗,真空炉用于季节性掺水 (表1)。自开展不加热集输以来,大部分加热炉停运。2011年3月采油六厂在运 加 热 炉 121 台 , 其 中 热 洗 炉 45 台 、 掺 水 炉 65台 、 脱 水 炉 8台 、 外 输 炉 3台 。2011年 对36台 符 合测 试 条 件 的 加 热 炉 进 行 了 炉 效 测 试 , 根 据 SY/ T6275-2007 《油 田 生 产系统节能监测规范》 进 行 了节能评价,有15台加热炉效率低于节能标准。

表1 加热炉炉型分类统计

1 原因分析

根据加热炉烟气中的氧含量、一氧化碳含量、排烟温度等运行参数,计算出空气系数、排烟热损失、未完全燃烧损失、散热损失,进而确定加热炉热效率。通过现场调研和测试评价,找出了导致炉效低的原因。

1.1过剩空气系数没有控制在合理的范围之内

油 田 生 产 系 统 节 能 监 测 规 范 规 定 : 1.16~2.5 MW 加 热 炉 空气系数的合 格 值 在 1.8~2.0 之间 。 测 试的 36 台 加 热 炉 , 有 11 台 过 剩 空 气 系 数 大 于 2.0。 过剩空气系数受燃料性质、燃烧方式、燃烧设备、风速因素的影响,是动态变化的。空气系数小,会造成不完全燃烧损失;空气系数大,加热炉排烟量增多。

1.2加热炉排烟温度没有控制在合理的范围之内

油 田 生 产 系 统 节 能 监 测 规 范 规 定 : 1.16~2.5 MW 加 热 炉 排 烟 温 度 应 控 制 在 180~220 ℃ 之 间 。 测试 的 36台 加 热 炉 , 有 7台 排 烟 温 度 高 于 220 ℃ 。 排烟热损失是加热炉的主要热损失之一,可达 10%~20%。现 场测试数据 表明,排烟 温度每降低 12~15 ℃,加热 炉效 率可提高 1%,排烟温度的高 低直接影响加热炉的效率。

1.3加热炉烟道挡板开度不易调节

烟道挡板可以调节进出加热炉空气量,控制调整炉内负压,以及调节火焰燃烧情况。目前加热炉烟道挡板位置高,只有控制手柄,不利于调节挡板。烟道挡板的开度需要根据加热炉负荷变化、风力的大小进行实时调节。烟道挡板开度的大小直接影响炉膛负压、排烟温度及过剩空气系数,影响加热炉的燃烧效率。

1.4自动熄火保护燃烧装置运行参数不合理

加热炉自动熄火保护燃烧装置开发时侧重于安全管理,主要实现熄火保护、自动点火功能。燃烧器空燃比控制原理是运用理论燃烧计算公式,根据不同负荷计算出加热炉燃烧曲线,执行机构依据燃烧曲线调节合风开度。当炉膛负压变化时,自动燃烧器控制系统不能实现实时的动态调节,致使燃烧器空气系数不合适;同时由于炉膛负压不合适,影响了加热炉的热效率。

2 解决措施

推广不加热集输技术后,二合一加热炉停运较多,且运行负荷偏低,因此加热炉炉效治理应以高效炉为主。根据加热炉热效率工艺特点,采用下列数学模型:

η =106.13-32.19(O)-1089.13( O )2-0.0588TP

式中:

η——热效率,%;

(O)——氧含量,%;

TP——排烟温度。

保证加热炉热效率最优的约束条件是: a<(O)< b ; c<T<d ; P ≥ e ; 其 中 a、b、c、d、e为常数,根据现场工艺情况确定; T 为烟气温度;P为炉膛负压。

2.1对于应用自动燃烧器的高效炉,应用烟气含氧量检测技术和烟道挡板调节技术

采 油 六 厂 喇 400 站 4#热 洗 炉 (1.74MW)使 用自动燃烧器,经连续监测,平均效率只有72%,低于设计炉效。应用含氧量实时检测技术和烟道挡板调节技术优化加热炉运行参数,具体措施如下。

2.1.1 检测烟气中的氧含量,实时调节空气系数

通过氧化锆氧分析仪检测烟气中的氧含量,开发以氧含量为输入信号的运行软件, PLC可编程控制器对输入氧含量信号进行判断,进行比例、积分、微分运算后,计算出控制量,校正燃烧曲线。系统输出指令给合风控制器,调节合风,把过剩空气系数控制在最佳状态。空气系数调节控制系统各部分功能如下所述。

◇检测部分

氧分析仪完成氧含量检测,转换器把氧浓度电势转换成4~20mA标准信号。

氧分析仪测氧部件是锆管,电炉对锆管加热后,其内外壁接触氧分压不同的气体,氧化锆管就成为一个氧浓差电池,在两个铂电极上将发生如下反应:

在 空气边 (参 比 边)电极上:O2+4e→2O2-

在 低氧边 (被 测 边)电极上:2O2-→O2+4e

根据参比气体的浓度可得出烟道中的氧浓度,为参数调节提供依据。

◇ 控制部分 (图1)

PLC可编程控制器对氧分析仪检测出的信号进行 计 算 、 比 较 , 使 氧 含 量 界 于 4% ~4.5% , 然 后输出。

图1 燃 烧器 PLC控 制图

◇执行机构

根据控制部分发出的指令调节合风,使空气系数处于合理范围。

2.1.2 改进烟道挡板控制机构,提高操控性能

通过传动机构将烟道挡板控制点由炉子上转移到地面,可根据加热炉负荷变化、风力的大小进行实时调节,控制过剩空气系数,延长换热时间,减少排烟损失。挡板开度与加热炉负荷有近似比例关系,开度越大,加热炉热负荷越大。根据加热炉进出口温度和加热流量估算出加热炉负荷率,确定挡板开度。

2.1.3 加热炉烟道安装排烟温度表,监测排烟温度

加热炉烟道安装排烟温度表后,可以随时监测加热炉烟道出口温度,初步掌握加热炉排烟热损失的情况。

2.1.4 运行效果及推广应用

喇 400 站 4#炉 实 施 各 项 技 术 措 施 后 , 对 热 效 率进行了测试,结果见表2。

表2 喇 400 站 4#热洗炉 措 施前后 对 比

措 施 后 , 喇 400 转 油 站 4#热 洗 炉 过 剩 空 气 系 数由 1.73 下 降 到 1.26, 排 烟 温 度 由 373 ℃ 下 降 到213 ℃ , 效 率 由 72.5%提 高 到 81.1%。 加 热 炉 改 造 投入 为 3 万 元 , 年 节 气 9.5× 104m3, 投 资 回 收 期 为 7个月。控制系统依据氧含量信号调节合风,配合调节烟道挡板,可将排烟温度和空气系数控制在合理的范围内。

后期效果跟踪时发现,虽然 4#加热炉的空气系数在合理范围内,但排烟温度仍有超标现象,炉效测试数据见表3。

表3 喇 400 站 4#热 洗炉炉效 数据

现 场 调 查 发 现 , 喇 400 站 热 洗 泵 实 际 流 量 36 m3/h, 超 出 了 加 热 炉 额 定 负 荷 , 由 于 加 热 炉 超 负 荷运行,导致排烟温度升高,热效率下降。针对喇400 转 油 站 4#热 洗 炉 超 负 荷 情 况 , 通 过 控 制 热 洗 泵流量,避免了加热炉超负荷现象,炉效达到80.9%, 符 合 节 能标准。 测 试 数 据 见表4。

表4 喇 400 站 4#热 洗炉炉效 数据

在试验取得成功的基础上,推广了该项技术。在 喇 150-4#、 290-1#、 360-5#加 热 炉 上 安 装 氧 分 析仪 、 挡 板调节机 构 , 年 节 气 28.5×104m3。

喇 600 转 油 站 1#、2#加热炉、喇 560 外 输 炉 共 安装3套烟道挡板调节机构,可及时调节炉膛负压,控 制 排 烟损失, 年 节 气 5.2×104m3。

2.2对于没有应用自动燃烧器的的高效炉,应用烟道负压测试技术和烟道挡板调节技术

加热炉的炉膛负压是反映燃烧工况的重要参数,炉内燃烧工况发生变化,炉膛负压随即发生相应变化。控制炉膛负压就能控制炉内的过剩空气系数,减少排烟损失,提高加热炉的热效率。加热炉空 气 过 剩 系 数 与 炉 膛 负 压 有 直 接 关 系[1]。 加 热 炉 设计规范规定炉膛负压应控制在 20Pa为宜,以保持炉 子 抽 力 正 常 。 喇 381 转 油 站 热 洗 炉 容 量 为 1.16 MW, 使 用 普 通 燃 烧 器 。 喇 381 站 热 洗 炉 应 用 了 烟道负压测试技术,在加热炉侧面安装U型管压力计,用耐高温软管将烟气引入U型管压力计,检测烟道负压。现场试验发现,调节烟道负压可以控制炉膛负压,当负压过大时,排烟损失大,燃烧效率低;负压过小时,燃烧不充分。通过调节合风、烟道 挡 板 , 喇 381 站 热 洗 炉 炉 效 达 到 79.4%, 达 到 节能标准。炉效测试结果见表5。

表5 喇 381站热 洗炉措施 前后对比

通过调节合风、烟道挡板,喇 381站热洗炉烟道 负 压 由 80Pa 降 到 25Pa, 空 气 系 数 由 2.397 下 降到 1.42, 排 烟 温 度 由 229 ℃ 下 降 到 211 ℃ , 效 率 由71.1% 提 高 到 79.4% , 年 节 气 6.5× 104m3。 加 热 炉 改造投 入 为 0.7万元 , 投 资 回 收期为 2 个月。

目 前 在 喇 271、501、600等 7座 转 油 站 12台 加热炉推广应用了U型管压力计和烟道挡板调节装置,监测调节烟道负压,将排烟温度和空气系数控制在了合理范围,年节气 66×104m3。

3 应用前景预测

通过现场调查和测试评价,针对加热炉实际运行情况,采取个性化组合型技术改造措施,控制排烟温 度 及 空 气 系数,降 低 加 热 炉 运行能耗 (表6)。

表6 加热炉节能改造效果预测

实 施 后 , 预 计年节气 401×104m3, 天 然 气 价 格按每 立 方 米 0.9 元 计 算 , 经 济效益为 360.9 万元 。

4 结论

通过对加热炉运行情况的分析,找到影响加热炉运行效率的主要因素。通过应用烟气含氧量实时检测技术和烟道负压测试技术,并辅以烟道挡板调节技术,优化加热炉各项运行参数,使空气系数和排烟温度处于合理范围,提高了加热炉热效率,减少了燃料消耗。同时降低 CO、NOX等有害气体的废气排放量,减轻工业废气对环境的污染,具有良好的经济效益和社会效益。

[1]李勇,李玉军,王维佳.加热炉优化状态自动控制系统的应用[J].油气田地面工程,2003,22(6):40.

10.3969/j.issn.2095-1493.2013.006.005

2012-12-13)

刘录,2008年毕业于齐齐哈尔大学 (机械专业),现从事 公 交 公 司 车 队 管 理 工 作 , E-mail: liulu002@cnpc.com.cn, 地 址 :黑龙江省大庆油田公共汽车公司西区分公司,163500。

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