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永磁电动机功率因数与能耗关系研究

2013-05-05张建大庆油田有限责任公司第八采油厂

石油石化节能 2013年10期
关键词:退磁工作电压永磁体

张建(大庆油田有限责任公司第八采油厂)

永磁电动机功率因数与能耗关系研究

张建(大庆油田有限责任公司第八采油厂)

随着外围油田的不断开发,受单井产量的制约,机采井的能耗问题日益突出,对油田的高效开发产生了重要影响。针对老式电动机存在功率利用率低、机采能耗增加的问题,采用永磁电动机降低抽油机井能耗,取得了较好效果。通过对永磁电动机的应用效果进行跟踪,分析电动机功率因数与能耗之接的关系,从而提高节能电动机的效果。

机采井 永磁电动机 功率因数 能耗

采油八厂属大庆外围低渗透油田,地层条件较差,平均单井产液量低,能耗也相对较高。统计采油八厂宋芳屯、升平油田等老区块非节能电动机井 , 平 均 单 井 吨 液 耗 电 49.8kWh, 系 统 效 率 为9.7%。2005 年以来,随着产能建设的应用及节能改造更换,该厂永磁电动机的应用规模不断扩大。目前在用永磁电动机 413 台,占总井数的 19.2%。从现场情况看,永磁电动机应用初期节电率达到38.0%,节电效果明显。

1 永磁电动机功率因数现状

2013年上半年,对全厂永磁电动机开展功率因数大调查,现场共测试 281口抽油机井,统计分析251 口 井,平 均 功率因 数 仅为 0.52, 处于较 低 的水平 (表1)。

表1 抽油机井永磁电动机功率因数大调查汇总

从历年节能监测中心监测和该厂功率因数调查数据 (表2)看,永磁电动机的功率因数逐年下降,由 2011 年的 0.66 下降至目前的 0.52。同时,功率因 数低于 0.5 的电动机比 例在 不断 增加,由 2011年 的 28.6%上升 至 目 前 的 50.2%。

表2 历年永磁电动机功率因数监测情况

2 永磁电动机功率因数与能耗关系

在交流电路中,电压与电流之间的相位差ϕ的余弦叫功率因数,用符号 cos ϕ 表示;在数值上等于有功功率P和视在功率S的比值,即cosϕ =P/S 。

功率因数反映了电源输出的视在功率被有效利用的程度,只有把无功功率降到最小,才能将视在功率更多地用来供给有功功率。

2012年未,进行了 2台功率因数不同的相同额定功率永磁电动机现场互换试验,结果表明功率因数低于 0.6 电动机的单井能耗高于功率因数 0.9 的电动机,尤其是无功功率。

从互换前后的测试结果来看,电动机A在升36-36 井的功率因数为 0.53,换装到升 37-15 井后为 0.4; 电 动 机 B 在 升 37-15 井 的 功 率 因 数 为 0.95,在升 36-36 井的功率因数为 0.92 (表3)。

同时,对2台功率因数较低的永磁电动机进行了换磁缸试验,换完磁缸后功率因数明显提高,综合节电率为 6%左右 (表4)。

通过以上分析表明,永磁电动机的功率因数与能耗有关系,功率因数越高,能耗越低,永磁电动机的节能效果越好。

表3 功率因数不同的永磁电动机互换前后数据

表4 永磁电动机更换磁缸效果

3 永磁电动机功率因数的影响因素分析

普通异步电动机的功率因数主要与负载率、电压和电动机本身特性有关,而永磁电动机则不同。与异步电动机相比,负载率的变化对永磁电动机的功率因数影响不大。因此,永磁电动机的功率因数主要与电压和电动机本身特性有关。

3.1供电电压与功率因数的关系

每台永磁电动机都存在一个临界反电势,当工作电压高于电动机的临界反电势时,永磁电动机呈感性负载运行,功率因数小于 0.9。只有当工作电压小于或等于临界反电势 (偏差范围在 2.5%以内)时,永磁电动机的功率因数最高。

目前该厂在用永磁电动机的额定电压即为临界反电势,也就是相电压在 220V 或 380V 附近时功率因数最高,电动机处于最佳运行状态。

从现场测试数据看,该厂大部分永磁电动机的实测电压高于额定电压,当电压超过额定电压的5% (即230V或400V)时,功率因数较低。

为进一步确定电压变化对永磁电动机功率因数的影响,现场选择6口井进行了调电压试验(表5)。

从图1至图4可以看出,随着实测电压的增加,功率因数呈下降趋势,尤其是当电压超过230V时,功率因数都低于 0.5。

3.2电动机本身特性与功率因数的关系

电动机本身特性主要是指永磁体本身性能,而永磁体退磁在永磁电动机中是普遍现象,高温、振动、过载都可能产生退磁,导致功率因数下降。

表5 永磁电动机的调电压试验单井情况

图1 功率因数与工作电压(220V)关系

图2 功率因数与工作电压(380V)关系

图3 功率因数与电压(220V)关系

图4 功率因数与电压(380V)关系

永磁电动机从最初设计到生产制造都是一个精密复杂的过程,尤其是永磁体的筛选,必须要求设备先进、检验装置齐全、工艺过程全部真空化,否则,很难保证永磁体性能参数长期高效。例如,在设计时若单纯考虑启动转矩,未考虑牵入转矩,启动后可能因牵入转矩小而不能及时达到同步,会剧烈振动,造成关键部件的损害,如磁钢发生不可逆退磁。

同时,在现场应用过程中,永磁电动机在启动、刹车、故障以及长期在过压下运行时会出现电流激增,导致电动机发热现象严重,造成永磁体发生退磁。

前文所述的电动机互换试验及换磁缸试验,说明了该厂部分永磁电动机存在退磁现象,导致功率因数下降。

综合上述分析,对功率因数低于 0.5 且实测电压不超过额定电压5%的永磁电动机,可认为其功率因数低的原因是永磁体退磁,在目前统计分析的251口抽油机井中共有48口。

4 结论与认识

1)永磁电动机的功率因数与能耗有关系,功率因数越高越好,目前部分在用永磁电动机功率因数水平较低,无法充分发挥其节能优势。

2)全厂大部分永磁电动机的实测电压高于其额定电压,随着电压的增大,功率因数呈下降趋势,特别是当实测电压超过额定电压的5%时,功率因数较低。

3)永磁体退磁会导致功率因数下降,建议对48 口井功率因数低于 0.5 且实测电压不超过额定工作电压5%的永磁电动机进行充磁治理。

[1]陈涛平,胡靖邦.石油工程[M].北京:石油工业出版社, 2002(2):220-236.

[2]徐国民,孙慧峰.抽油机井节能设备优化配置研究[J].节 能 技 术,2001,19(2):4-9.

10.3969/j.issn.2095-1493.2013.010.004

2013-07-15)

张建,工程师,2002年毕业于大庆石油学院(石油工程专 业), 从 事 机 采 管 理 工 作 , E-mail:zjcy8@petrochina.com.cn, 地址:黑龙江省大庆油田有限责任公司第八采油厂工程技术大队,163514。

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