叶片加料系统优化改造
2013-04-29毕昆义
毕昆义
摘 要:该文介绍了昆明卷烟厂叶片加料设备现状,结合加料管路图分析了存在的不足,设计并实施了加料系统优化改造,对效果进行总结说明。
关键词:昆明卷烟厂 叶片加料 加料管路系统
中图分类号:TS43 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2013)03(c)-00-01
昆明卷烟厂易地技改制丝联合工房共有九台叶片加料设备,分属B、C、D、高档烟和实验线;从COMAS进口主机,国内配套管路。在生产和工艺验证中,发现了一些不足之处;优化改造后的加料系统弥补了不足的同时,还增加了一些实用功能。
1 原加料系统
制丝联合工房有九台叶片加料设备,分属五条生产线;以D线一加为例,概述
如下。
两个加料罐、带出料阀Y3和排料(水)阀Y4;出料管路与进水路汇合,经齿轮泵、流量计、加料阀Y8进入喷嘴;喷嘴前设计阀Y7实现排空。
压缩气只接到阀岛;球阀Y1和薄膜阀Y2控制蒸汽,接到工艺水加热系统;水路经Y5、Y6两个阀与加料管路连接。
生产过程简述:
(1)生产加料
加料前或断料恢复加料前,均要对管路预填:控制阀Y3使料液自流实现预填。
加料过程中,控制出料阀Y3、加料阀Y8、齿轮泵,系统检测到加料累计量达设定值或断料时,转入结束状态或准备
状态。
(2)余料排出
生产结束后,打开排料阀Y4料液
回收。
(3)加料管路水清洗
生产结束、余料回收后,按操作规程,打开进水阀Y5、Y6、Y7清洗加料管路。
2 加料系统的不足
(1)未设计预填功能
未设计管路预填功能,导致生产时烟叶物流的料头、料尾,与料液流之间不能跟踪;采用料液自流方式进行预填,不仅准备时间长,而且管路中残留空气(或气泡),加料过程中的气泡或气泡破裂造成流量检测数据爆炸增长,使得控制精度失真。
(2)未设计余料回收功能
加料管路内余料只靠人工回收,增加了劳动强度、导致料液浪费、扰乱料液
排产。
(3)未设计清洗水排出功能
清洗后,管道内残留清冼水;清洗水混到料液中,造成了加料均匀性差;生产间隔期间,残留清冼水发酵变质,影响的产品
质量。
3 加料系统改造
针对加料系统的不足,增加了阀和配套管路、优化控制程序和监控功能。
(1)实现自动预填、水清洗、料液回收和喷(回)吹功能:连接空压气管路、进水管路、出料管路,增加阀Q3控制空压气;每个罐增加进水管路、阀Q2和Q10;增加排空管路。
(2)设计回料管路:从加料机入口前的阀Y7开始,增加阀Q1和Q9,引到两个
料罐。
(3)消除齿轮泵及流量计汽蚀:在齿轮泵及流量计前增加阀Q4、Q6、Q5、Q7,喷吹时将齿轮泵和流量计旁通而消除了
汽蚀。
(4)在流量计后的管路上增加两位三通阀Q8,实现流量计自动取样。
4 改进的加料系统功能
(1)生产加料
生产前预填,打开出料阀Y3、关闭加料阀Y8、打开回料阀Y7、Q1或Q9,延时关闭旁通阀Q5和Q7,再延间,启动齿轮泵,流量计瞬时流量相对稳定即预填结束。
收到加料信号,控制加料阀Y8、回料阀Y7、Q1或Q9,开始加料过程,加料累计量达到设定值或生产断料时,系统转入预填或结束状态。
(2)自动取样
预填过程中,若需对管路中的料液取样,控制取样阀Q8、流量计旁通阀Q7,一键式自动完成数采和取样。
(3)余料回收和料液调度
控制回料阀Y7、Q1或Q9、旁通阀Q4和Q6、Q3,将管路中的余料回吹到指定料罐中,经延时,关闭Q3、打开旁通阀Q4和Q6,让齿輪泵和流量计管路中的余料自行流出,经延时后打开喷吹阀Q3,延时关闭喷吹阀Q3,完成余料回收。
不同料罐中有同配方余料时,可控制加料阀、回料阀,将料液调度到目标料
罐中。
(4)水清洗
余料回收完毕,控制阀Q2、Q10,清洗管路和料罐;也可以控制阀Y5和Y6,仅清洗管路。
(5)清洗水喷吹
管路中的水残留,用空压气喷吹到地沟中:控制旁通阀Q4和Q6、空压气阀Q3,经延时,关闭Q3、打开Q4和Q6,让齿轮泵和流量计管路中残存的水自行流出,经延时,打开阀Q3,再经延时后关闭阀Q3,结束清洗水喷吹。
5 结语
新系统引入空压气实现加料管路自动回吹和清冼;通过齿轮泵和流量计的旁路解决了汽蚀问题;实现回收余料;通过引入水路到料罐、增加控制阀实现自动水
清洗。
系统还新增了料液自动取样和罐体间料液调度功能;该改造方案已在制丝联合工房完成实施。
系统优化改造后,解决了加料滞后问题,消除加料比例失真,提高了加料精度和准确性,实现了余料自动回收和管路无清洗水残留,消除了串料、料液浪费、料液稀释等现象,提高了系统运行的精确性、可靠性和经济性。
参考文献
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[2] 于建军.卷烟工艺学[M].北京:中国农业出版社,2003.
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