注水泵冷却用水节水措施应用
2013-04-08夏雷大庆油田有限责任公司第五采油厂
夏雷(大庆油田有限责任公司第五采油厂)
注水泵冷却用水节水措施应用
夏雷(大庆油田有限责任公司第五采油厂)
注水泵冷却用水必须使用清水,注水泵冷却用水使用一段时间后冷却效果变差,必须回注,对清污产注平衡造成较大影响。通过对注水泵冷却用水的影响因素进行分析,找出了注水泵冷却水量高的主要原因,并采取相应措施:每季度清理电动机及润滑油冷却器内部结垢;扩建产能方案中的冷却水罐;提高注水电动机定子温度换水极限值,达到节约清水的目的。
注水泵 冷却水 产注平衡 节约清水
大庆油田采油五厂清水主要有三个用途:清水“ 5.1.1” 站 用 水 ; 注 水 泵 冷 却 用 水 ; 聚 合 物 配 制 用水。随着油田开发的进行,产油量递减,油田补充清水量日益减少,补充的清水量已不能满足以上三种清水用途,如全部满足,就要向外排污水,但环保 法 不 允 许 外 排 。 按 开 发 方 案 要 求 , 清 水 “5.1.1”和聚合物配制用水必须应用清水,清水节水余地只有注水泵冷却用水。但由于注水泵冷却用水必须使用清水,使用一段时间后其冷却效果变差,必须回注,对清污产注平衡造成较大影响。因此,要找出注水泵冷却水的主要影响因素,提出具体的解决方法,节约清水,保证清污产注平衡。
1 注水泵冷却工艺流程
要解决上述问题,首先必须了解注水泵机组冷却原理,从根本上解决问题。注水泵站内工艺由注水泵机组、冷却系统和润滑系统组成。注水泵机组冷却系统由冷却水泵、冷却水塔及冷却水罐、注水电动机及润滑油系统的冷却器和冷却水管线组成。冷却水经冷却水泵加压后,输送至注水电动机及润滑油冷却器,将注水电动机及轴运行产生的热能带走,将注水电动机及润滑油温度保持在合理范围,保证机泵正常运行。冷却后的水靠自压回流至冷却水塔,冷却后回流至冷却水罐,再进行冷却水泵加压进入下一个循环。由于冷却水塔和冷却水罐不能将吸收的热量全部散发掉,冷却水温度缓慢升高,冷却效率降低,电动机定子温度升高,到一定温度后,冷却水就必须回注,更换温度较低的清水,提高冷却效率,降低定子温度,保证机组正常运行(图1)。
2 存在问题
大庆油田采油五厂共建有注水站13座,杏南开发区9座,太北开发区2座,高台子油田2座,共 建 有 各 类 注 水 泵 40台 , 运 行 14台 。 太 北 开 发 区和高台子油田注水量大于产水量,清水补充量大于冷却水用量,清水用于冷却后回注,不存在冷却水量大的问题。杏南开发区清水主要有三个用途,聚合 物 配 制 用 水 、 清 水 “ 5.1.1” 用 水 和 清 水 补 充 水 。2010 年 前 , 由 于 夏 季 冷 却 水 量 达 到 8000m3/d 以上 , 夏 季 清 水 “ 5.1.1” 处 理 站 停 运 , 三 次 加 密 井 回注“8.3.2”污水,影响了油田开发。
根据以往的经验和实验系统的分析发现,导致冷却水量高的原因主要有以下几点:
1)大庆油 田 采油五 厂采用 杏 二水源 清 水作 为冷却水源,由于杏南水源清水硬度偏高和杂质较多,注水泵电动机冷却器内部结垢,导致注水电动机冷却器冷却效果变差,频繁换水又造成恶性循环[1],最终冷却用清水量越来越大。
2)注 水 站冷却 水 罐偏小 。 大庆 油 田采油 五 厂除 杏 十 五-1、 杏 V-1和 杏 南 五 3座 注 水 站 采 用 200 m3/d 冷 却 水 罐 外 , 其 他 注 水 站 冷 却 水 罐 均 为 40~60 m3/d, 冷 却 水 罐 小 , 散 热 面 积 就 小 , 导 致 冷 却 水 温度 升 高 过 快[2], 换 水 频 繁 , 冷 却 水 量 增 加 。
3)注 水 泵换水 温 度较低 , 采油 四 厂在定 子 温度达到95℃才更换冷却水。
3 节水措施
针对冷却水量高这一问题,主要采取了以下措施:
1)每 个 季度清 理 电动机 及 润滑 油 冷却器 内 部结垢,保持冷却器的冷却效率。2010年累计清理注水电动机55台次。
2)在 产 能 方 案 中 杏 十 五-Ⅰ 、 杏 南 五 2 座 注 水站 的 冷 却水罐由 40m3扩建 为 200m3。
3)提 高 了 注 水 电 动 机 定 子 温 度 换 水 极 限 值 ,由 85~90 ℃ 提高到95 ℃。
采取以上几点措施后,通过一段时间的观察分析 , 全 厂 冷 却 水 量 由 8000m3/d 下 降 到 4000m3/d,冷却水量下降了 50%,取得了较好的效果。由此总结出许多新的经验,比如采用软化水技术改造冷却水水质,减轻结垢,提高冷却器效率并减少工人维护工作量;同时可以将注水电动机的冷却器更换为功率更大的冷却器,提高单位循环换热量;将现有冷 却 水 塔 更 换 为 效 率 更 高 的 箱 式 冷 却 水 塔[3]。 这 些措施都可以大大减少冷却水的使用量,从而为公司节约成本,真正达到降本增效的目的。
4 结语
大庆油田采油五厂经过一系列的改善措施在很大程度上减少了冷却水的使用量,从节约成本和环境保护等方面取得了突破,为公司创造了收益,实现了降本增效。
今后还将进一步完善各项措施,从提高定子运行温度上限、改善水质、增大冷却器功率、定期清理电动机及润滑系统等方面进一步深入研究。
[1]李本高.高硬度高碱度水处理方法比较[C].中国石化第七届水处理技术研讨会,1999:31-34.
[2]闫岩,陈奎正.循环水零排放的工业应用现状[C].中国石化第八届水处理技术研讨会,2005:91-95.
[3]徐寿昌.工业冷却水处理技术[M].北京:化学工业出版社,1984:55-57.
10.3969/j.issn.2095-1493.2013.006.025
2012-11-29)
夏雷,2007年毕业于大庆石油学院,从事党务工作,E-mail:x8348@163.com,地址:黑龙江省大庆市红岗区采油五厂生产维修大队,163513。