长潭水库除险加固工程建筑物安全后评价
2013-03-15梁敏慧
梁敏慧
(台州市水利局,浙江台州 318000)
0 引言
长潭水库位于浙江省台州市黄岩区境内,是台州市的命脉水利工程,水库工程于1958年动工,1964年竣工,大坝为粘土斜墙砂卵石土坝,工程自竣工后至2002年除险加固前,由于大坝工程质量问题,以及库区移民和土地征用等问题,水库长期限制蓄水,梅汛期降至33.00 m,台汛期降至31.00 m,不能按设计运用.期间,库水位超过正常蓄水位36.00 m高程(原溢洪道顶高程)仅为两次.1990年8、9 月间水库连续遭遇 12#、15#、17#、18#等4 次台风暴雨,9月9日出现水库历史最高水位38.09 m,入库洪水总量 4.5 ×108m3,洪峰流量 3 900 m3/s,最大下泄流量560 m3/s.水库运行最低水位为11.67 m(1967年9月).隐患日益凸显,为此,2002-2005年水库实施了除险加固工程,总投资达1.78亿元,对大坝坝体、泄洪洞和溢洪道内部结构进行全面强筋健骨,2005年3月竣工验收后,水库总库容从原6.91亿m3增加到7.32以m3,枢纽工程面貌焕然一新,正常蓄水位首次恢复到36 m,真正达到了100 a一遇设计1 000 a年校核的设计要求.
1 溢洪道安全分析
1.1 变形监测计算
溢洪道左、右岸边坡共设置变形测点11个(左岸10个,右岸1个),溢洪道变形一年观测2~4次.参照《浙江省台州市黄岩区长潭水库监测资料分析评价报告》(南京水利科学研究院,2011年6月)相关成果,变形监测主要分析结论如下.
(1)溢洪道位移呈一定的年周期变化,主要受气温的影响,一般表现为:气温下降,溢洪道水平位移表现为向上游位移,竖向位移表现为下沉;反之则反.其变化规律基本符合基岩热胀冷缩的规律性.库水位对溢洪道位移影响较小.各测点测值变化规律具有一致性,表明溢洪道变形均匀稳定,无明显相对位移现象.
(2)从变化趋势来看,溢洪道水平位移测值基本在-5~10 mm之间变化,基本趋于稳定;竖向位移在2007年以前变幅及下沉位移均较大,之后测值基本在-20~10 mm之间变化,但总体表现为上抬位移趋势.
(3)溢洪道水平位移向上游变形的最大测值为7 mm,向下游变形的最大测值为14 mm,竖向位移最大沉降量为28 mm,最大上抬位移量为27 mm.变形量相对较大,这可能与观测精度相对不高有一定的关系,考虑溢洪道岸坡为高边坡,建议提高观测精度的同时加强观测.
1.2 水力复核计算
(1)泄流能力复核
依据《溢洪道设计规范》(SL253-2000)并结合水库溢洪道实际情况,其泄流能力按驼峰堰计算,计算公式[1]为:
式中:Q—流量,m3/s;B—宽顶堰总净宽,m;
H0—计入行进流速的堰上总水头,m;
g—重力加速度,m/s2;ε—闸门侧收缩系数;
ζ0—中墩形状系数;ζk—边墩形状系数;
m—驼峰堰流量系数,本工程为b型堰,按下式计算:
P1/H0≤0.34 时,m=0.385+0.224(P1/H0)0.934P1/H0>0.34 时,m=0.452(P1/H0)-0.032
式中:P1—上游堰高,m.
经计算,溢洪道泄流能力见表1.
溢洪道泄流能力进行了水工模型试验研究,表1中同时给出了各试验水位下的泄流能力(部分为内插值).由表可见,本次复核溢洪道泄流能力计算值与试验值基本一致,在校核水位时仅相差0.5%.因此,溢洪道泄流能力满足泄洪安全要求.
(2)泄槽水面线复核
下游泄槽流态较为复杂,对泄槽水面线进行了模型试验,成果见表2.
表2 泄槽水面线模型试验成果
由表中计算结果对照泄槽现状挡墙高度,安全超高满足《溢洪道设计规范》(SL253-2000)规定的“泄槽段边墙高度应根据计入波动及掺气后的水面线,再加上0.5~1.5 m的超高”的要求.
(3)消能防冲复核
泄槽下游为差动式挑流鼻坎,消能防冲按50年一遇(P=2%)洪水标准设计,上游库水位38.91 m,相应溢洪道下泄流量972 m3/s(控泄),泄槽下游泄洪渠水位11.46 m.
根据模型试验成果,在宣泄不同洪水流量时水舌挑距和入水宽度列于表3.
表3 水库挑距及冲坑模型试验成果
从表中数据和试验结果可以看出,挑流水舌呈现扇形分布,横河向水舌挑距长度不等;流态观测表明,扩散水舌入塘时出现干砸消力塘两侧底板的现象,对两侧导墙稳定不利,需要在以后的泄洪运行中加以关注和重视.
由于未做动床模型试验,水舌冲坑没有数据.因水垫塘左侧地质条件相对较差,在今后泄洪过程中,应密切注意冲坑变化,重视水垫塘左侧导墙的稳定问题.
2 泄洪洞安全分析
2.1 水力复核分析
(1)泄流能力复核
泄洪洞为深孔塔式进水口有压隧洞,依据《水工隧洞设计规范》(SL279-2002)并结合水库泄洪洞实际情况,其最大泄流能力近似按照均匀流、管流情况计算,计算公式[2]为:
式中:Q—流量,m3/s;C—谢才系数;
A—过水断面面积,m2;R—水力半径,m;
H—总水头/m;l—管道长度;n—糙率.
经复核,在校核洪水43.01 m时,泄洪洞的泄流量在闸门全开状态时约为252 m3/s.除险加固后泄洪洞由于洞泾减小,复核泄流量与原设计流量相比有所减小,但考虑泄洪洞最大泄流量不到溢洪道泄流量的10%,主要泄洪设施依赖于溢洪道,而将泄洪洞作为泄洪安全储备或预泄设施是合适的.
2.2 消能防冲复核
泄洪洞消能防冲方式为挑流消能.
(1)计算原理
依据《溢洪道设计规范》(SL253-2000),对于挑流消能的水力计算包括挑流水舌抛距和最大冲刷坑深度,相应的计算公式为:
式中:L—水舌挑距,m;
V1—坎顶水面流速,m/s,取坎顶平均流速的1.1 倍;
α—鼻坎挑射角度;
h1—坎顶平均水深h在铅直方向的投影,即h1=hcosα,m;
h2—坎顶至河床表面高差,m;
g—重力加速度/m/s2;
tr—冲刷坑深度/m;
Kr—冲刷坑系数.对于坚硬完整岩石取(0.9~1.2),对于坚硬完整性较差的岩石取(1.2 ~1.5),软弱破碎的岩石取(1.5 ~2.0);
H—上下游水位差,m;t—下游水深,m.
(2)计算参数及结果
根据《溢洪道设计规范》(SL253-2000)中的有关规定,选取设计洪水及校核洪水两种工况,计算泄洪洞泄洪时挑流消能的挑流水舌抛距和最大冲刷坑深度.
泄洪洞出口消能段挑流鼻坎的挑射角α=35°,泄槽末端基岩完整性较好,因此取冲刷坑系数Kr=1.2,可得计算结果见表4.
表4 水库挑距及冲坑计算结果
可见,溢洪洞冲刷坑中心线到泄槽末端的距离(即安全挑距)最小值为37.06 m,与最大可能冲刷坑深度7.05 m的比值为5.25,满足规定的要求值2.5~5.0倍.因此,泄洪洞挑流消能满足规范要求.
3 发电洞安全分析
3.1 泄流能力复核
发电洞为有压隧洞,依据《水工隧洞设计规范》(SL279-2002)并结合发电洞实际情况,其最大泄流能力近似按照均匀流、管流情况计算,计算公式[3]为:
式中:Q—流量,m3/s;C—谢才系数;
A—过水断面面积,m2;R—水力半径,m;
H—总水头,m;l—管道长度;n—糙率.
经复核,在正常蓄水位36 m条件下,发电洞的泄流量在闸门全开状态时约为246 m3/s,满足灌溉流量需求.
3.2 隧洞衬砌复核
发电洞为有压隧洞,主要承受荷载为内水压力,在校核工况下闸门关闭时内水压力最大,由于输水洞开挖位置为基岩(凝灰流纹岩),岩石力学性质较好,按照公式计算A<0[4].隧洞实际采用钢筋混凝土衬砌0.5 m,并进行回填和固结灌浆.因此,发电洞衬砌满足要求.
4 结论和建议
4.1 评价结论
经对长潭水库大坝及发电洞、泄洪洞和溢洪道闸建筑物现场检查、监测资料分析、结构计算等,对输水、泄水结构性态现状评价如下:
(1)大坝至今已运行50多年,固结沉降基本完成,各测点沉降均已趋于稳定,年变化率不大.坝顶坝轴线测点竖向位移最大为116.8 mm,小于土石坝沉降控制标准(1%).坝体沉降总体变化平稳,无明显趋势性变化.
(2)在正常及非常运用条件下,坝体上、下游坝坡的抗滑稳定安全系数均满足规范要求.
(3)输、泄水建筑物在各种工况下的实际过流能力和消能防冲满足要求,溢洪道闸室段稳定及应力满足规范要求;泄洪洞和发电洞隧洞衬砌厚度满足规范要求.
(4)大坝上游混凝土护坡实际厚度稍小于规范要求.考虑上游坡现状采用了混凝土栅格加固,认为上游混凝土护坡基本符合规范要求.
对照《水库大坝安全评价导则》(SL258-2000),长潭水库大坝及输水建筑物的结构安全性完全达到设计标准.
4.2 建 议
(1)渗流自动化监测普遍存在停测、缺测、测值不稳、测值跳跃等不正常现象,影响监测的准确性和全面性,建议补充测点,并适时进行自动化升级改造,以提高渗流监测的稳定性和可靠性.
(2)对泄洪洞洞身存在的两处明显漏水现象加强观测分析,发现异常及时处理.
(3)水库未经历长期高水位考验,长历时高水位运行时应加强监测和巡视检查,发现问题及时处理.
[1] 邹 祺,邱明月,李福金.大坝安全评价中渗流安全评价的探讨[J].黑龙江水利科技,2008(2):50 -51.
[2] 谢庆明.云南玉华水库大坝除险加固扩建设计与安全评价[J].水利水电技术,2007(12):59 -61.
[3] 姜 彤,杜国倩.模糊评判法在大坝安全评价中的应用[J].人民黄河,2012(3):117-119.
[4] 高大水,汪琦华,左宏声,等.卢村水库黏土心墙坝安全评价与加固[J].中国水利,2011(16):41-44.