汽车摆臂断裂失效分析
2013-03-05刘海峰唐刚
刘海峰,唐刚
(深圳比亚迪汽车有限公司,广东 深圳 518118)
0 引言
某轿车在试验中突然前悬左下臂总成断裂、悬挂位移,造成车辆不能正常行驶。车辆行驶里程为19870 km。断裂前悬左下臂为铸铁件,其表面不同部位印铸有不同的标记字样,技术要求铸件材料为QT450-10。
为了查找该摆臂断裂原因,对其进行试验分析。
1 试验过程
1.1 宏观断口分析
经检查,发现断裂发生在摆臂最薄弱区,该处明显比摆臂其他部位壁薄,断裂位置见图1,断裂源区附近有明显磕碰痕迹(见图2)。
悬左下臂宏观形貌断口(见图3)两侧均有污染物,断口平齐呈脆性断裂,断面灰黑色。由此初步可以判断该摆臂球化不良,甚至未进行球化处理。
1.2 金相检验
分别在摆臂不同部位取金相试样进行检查,金相试样取样部位见图4。依据GB/T 9441-2009《球墨铸铁金相检验》对各部位进行金相检测,结果如表1所示。
表1 金相检测结果
1.3 力学性能检测
在摆臂本体上取拉伸试样,进行力学性能试验,在截取拉伸试样过程中发现摆臂铸件内部存在不同大小的疏松孔洞。力学性能检测结果如表2所示。
表2 力学性能检测结果
2 试验验证
为了验证石墨球化级别是否对摆臂的力学性能及耐久性有影响,分别对不同批次的摆臂进行了疲劳耐久试验、静载荷试验、金相试验,结果见表3。
表3 不同批次验证结果
3 分析讨论
(1)断口平齐呈脆性断裂,断面灰黑色。
(2)在制作拉伸试样过程中发现该零件存在明显的疏松孔洞。
(3)力学性能结果表明:该零件抗拉强度和伸长率不符合标准要求,硬度结果符合标准要求。
(4)金相分析结果表明:摆臂球化不良,球化率低,主要以片状石墨和蠕状石墨为主,另有极少量球状石墨,片状石墨的存在导致零件基体连续性差,这种组织未达到技术指标规定要求,使球墨铸铁的力学性能急剧下降。致使该摆臂在受力较大的情况下发生断裂。
(5)通过对摆臂进行静载荷、疲劳耐久试验以及金相试验,发现当石墨球化级别为2级时摆臂承受的静载荷和疲劳耐久性远远大于球化级别为6级的摆臂。
4 缺陷分析及预防措施
球化不良主要与铁液的碳当量、球化、孕育等工艺有关。生产中防止球化不良应采取的措施:(1)球化剂的加入量要足够;(2)在球化处理时,应尽量防止镁的烧损,提高球化剂吸收率;(3)严格控制原铁水含硫量,应选用低硫生铁;(4)铁水温度应控制在工艺要求范围内,铁水温度过高会产生球化剂烧损过多,温度过低合金易“结死”,均会产生球化不良。
5 结论
通过以上综合分析,认为前悬左下臂总成断裂的主要原因是石墨球化不良,使该零件力学性能急剧下降所造成。
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