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测井资料在三元复合驱调剖中的应用

2013-02-10孙明柱

长江大学学报(自科版) 2013年2期
关键词:层段产液含水

孙明柱

(大庆油田测试技术服务分公司第四大队,黑龙江 大庆163511)

目前,聚合物已成为油田主力油层增产、稳产的重要技术措施,取得了巨大的经济效益。随着主力油层注聚规模的扩大,聚驱后稳产难度越来越大,势必大面积转入非主力油层进行三次采油。与主力油层相比,非主力油层具有厚度小,连通状况差,油层发育差,层间予盾大等特点[1]。为了提高驱油效率,要对非主力油层采取各种驱油试验和措施。而实时了解油层注、产剖面是当前油田开发工作者关心的问题。通过对试验区注入、产出井进行动态监测,认识试验区水驱、微生物及三元复合驱条件下的注采能力,可以为微生物及三元复合驱开展有针对性的注采方案调整和油井挖潜措施提供依据[2]。

1 杏六区东部Ⅱ块基本情况

杏六区东部Ⅱ块三元复合驱葡Ⅰ3油层各沉积单元水淹程度比较严重,且平面、层间、层内动用差异比较突出。采出井投产后,含水级别相对较高。区块目前高含水井所占比例高,含水在98%以上的井占总开井数的31.6%,平均沉没度660 m;而含水小于90%的采出井仅有8口,占总开井数的8.4%,平均沉没度为346 m;部分注入井注入压力低,剖面动用不均匀,低效、无效循环状况较为严重,存在严重的单层突进现象,而且隔层厚度较小,分层工艺难以解决层间矛盾。因此,为了提高三元复合驱体系的利用率,需要在注聚前对低效、无效循环状况严重的井实施调剖。杏六区东部Ⅱ块三元复合驱区块共设计调剖井24口,调整目的层为葡Ⅰ1~3。

2 杏六区东部Ⅱ块三元复合驱调剖中资料应用

2.1 利用PI(90)测试值及注入剖面资料进行选井选层

1)PI(90)测试 调剖时应选择注入能力高、动用状况不均匀、PI(90)值低于区块PI(90)平均值的井进行调剖。选吸水比例、渗透率高并且与其相连通油井对应层段为高含水层的层段。

图1 XX井PI(90)测试成果

XX井全井射开砂岩厚度9.8m,有效厚度7.6m,2009年3月17日进行PI(90)测试 (见图1)。测试PI(90)值为12.5 MPa,低于该区块PI(90)平均值13.4 MPa,怀疑存在大孔道。调剖井视吸水指数为 1.667 m3/ (d·m·MPa),高于非调剖井0.191 m3/ (d·m·MPa),启动压力0.5 MPa,注入压力4.5 MPa,低于区块平均水平。全井有效厚度动用比例42.1%;周围连通采出井含水级别高达95.9%。结合静态资料,葡Ⅰ3②-3③发育连通状况较好,与周围4口采出井均为一类连通,全部为高水淹,而且,该层段自然电位曲线显示读值较高,电阻率曲线 (2.5 m)显示读值较低,说明存在大孔道。在进行选层时,于2009年04月10日进行同位素吸水剖面测试。测试成果显示,葡Ⅰ3②-3③ (1044.5~1048.6 m)绝对吸水量为40 m3/d,相对吸水量为100%。且该层段有效渗透率为0.983~1.253μm2,为全井发育最好的层段,所以选取该层段为调剖层。制定调剖厚度3.2 m,调剖方向为4个吸水层段。

2)调剖 结合分析静态资料,依据PI(90)测试值及注入剖面资料,拟对该区块的24口注入井进行调剖。XX井于2010年2月开始调剖,5月调剖结束。由于调剖后各井实注与调剖前对比,上升下降各有不同,仅根据生产数据不足以全面了解掌握调剖井的层间及层内吸水状况。此时,就需要利用测井资料来了解。该井于2010年8月进行电磁流量测井。测试成果 (见图2)显示,有4个层段有吸入显示,达到调剖方案制定的层数。全井吸水厚度由4.1 m增加到7.6 m,动用有效厚度比例由40.51%提高到75.95%;葡Ⅰ3②-3③ (1038.8~1043.6 m)由不吸入到吸入比例为66.74%;调剖层段葡Ⅰ3②-3③(1044.5~1048.6 m)由相对吸入量为100%到葡Ⅰ3②-3③ (1043.6~1046.4 m)相对吸入量为33.26%;油层底部葡Ⅰ3②-3③ (1046.4~1048.6 m)没有吸入显示。可见调剖后吸水层数增加,吸入剖面较均匀。调剖层相对吸水量下降,非调剖层相对吸入量上升,调剖效果明显,达到了改善层间非均质性、调整吸水剖面的目的。

图2 XX井调剖前后注入剖面对比成果图

2.2 利用注入及产出剖面验证调剖效果

验证调剖效果最简便直观的方法,一方面看调剖层吸入比例及吸入剖面比例均匀程度;另一方面通过周围连通采出井的含水和相对产液量的升降来判别调剖效果的好坏。

1)调剖层吸入比例及吸入剖面比例均匀程度 CC井2009年4月测同位素吸水剖面,测试成果显示,全井只有2个吸水层。葡Ⅰ3② (1041.4~1043.4 m)相对吸水量为43.98%,葡Ⅰ3③(1044.3~1047.5 m)相对吸水量为56.02%。根据测试成果方案 制 定 葡 Ⅰ3③ (1044.3~1047.5 m)为调剖目的层,调剖厚度为4.3 m,制定调剖方向为3个吸水层段。于2010年2月开始调剖,5月调剖结束。开始注入聚合物,于2010年8月测注入剖面电磁流量。测试成果 (见图3)显示,有3个层段有吸入显示。葡Ⅰ3②(1039.4~1041.4 m)由不吸入到相对吸入量为16.62%,葡Ⅰ3② (1041.4~1043.4 m)27.79%;葡Ⅰ3③ (1044.3~1045.8 m)相对吸入量为55.59%,该层段吸入厚度由3.2 m减少到1.5 m,吸入厚度减了53.13%,调剖层吸入厚度有所减少,层段顶部吸入厚度增加,调剖效果较好。

2)周围连通采出井的含水和相对产液量的升降 周围与其连通的一口油井DD井于2010年9月测环空产出剖面 (见图4)。对比2009年10月所测环空产出剖面,调剖前后产液量由45.4t下降到22.6t,产油量由1.2t上升到1.5t,含水下降4%。相对于调剖的目的层相对产液比例下降。非调剖层相对产液比例上升。各层段含水均有下降趋势。沉没度由666.32 m下降到708.33 m。表1为调剖前后环空产出剖面对比表。

图4 DD井调剖前后产出剖面成果图

表1 DD井调剖前后产液剖面对比表

对调剖区块的5口调剖井调剖前后进行注入剖面测井动态监测,测试成果 (见表2)表明,调剖后调剖层段相对吸入量下降较明显,吸入层段增加,吸入剖面较均匀。测试资料验证了较好的调剖效果。

表2 调剖前后注入剖面对比表

3 结论与认识

1)只有把注入井注入剖面、采出井的产出剖面、压力资料与油层连通状况进行综合分析,才能优选出准确合理的调剖井和调剖层位。

2)经过调剖可以改善层内予盾,避免三元复合物沿高渗透层突进,增加注入液的有效利用率,能够提高三元复合驱的驱油效果。

3)地质工作离不开测试资料,应加强有针对性的测试资料的录取。

[1]侯兆伟,石梅 .微生物与三元复合驱结合提高原油采收率探索研究 [J].大庆石油地质开发,2004,23(4):56-58.

[2]曲鹏 .试井与测试资料在二类油层调剖中的综合应用 [J].油气井测试,2008,17(3):28-29.

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